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锅炉专业临检工作总结
一、检修计划项目表
#1机组锅炉临检项目
序号
检修项目
工单
所需时间
工日
完成情况
1
#1炉屏过30排超温检修
3天
3天
笫27排管了内部有异物
2
#1炉电除尘检修
92404/92682
4天
4天
内部检查,振打限位修复
3
1A送风机检修
92217
4天
4天
内部检查
4
1C6燃烧器检修
92339
3天
3天
抽出检查,正常
5
#1锅炉捞渣机检修
92202
3天
3天
内导轮检修
6
1B磨煤机检修
92259
2天
2天
内部检查
7
1D磨煤机检修
92260
2天
2天
内部检查
8
#1炉汽水系统阀门检修
92442
3天
3天
疏水门、压力测点检修
9
#1锅炉受热面检修
92208
4天
4天
内部检查、消缺
10
1B 一次风机油站动调漏油
92372
3夭
3夭
内部检查
11
#1炉磨煤机惰化蒸汽疏水管手动门漏
92586
3天
3天
更换疏水阀
12
#1炉大包内漏点处理
4天
4天
打磨、补焊,其他位置探伤处理
13
#1炉大包水冷壁让管处补偿式鳍片改造
4天
4天
改造
14
#1锅炉空预器检修
92341
3天
3大
减速机检修,电机找止,内部转子检修
二.主要检修工作
2009年1月26日,我司#1机组春节调停临检。临检屮,我专业组织对#1炉缺陷进行 处理,同时进行了一些必要的改造、检查工作。检修至1月30日结束,机组转入备用状态, 2月1日凌晨启动并网。
1.屏过30点超温检查
停机过程屮,对长期存在的屏式过热器第30排超温的现象进行检查。大包内,对屏过 第三十排小集箱手孔割廿用内窥镜检查,未发现异常后恢复;炉内搭设脚手架,对屏过东数 第三十排外圈第二根管子下弯头进行割开检查,在岀口管侧距下部约2. 4m的厂家焊口处卡 住一集箱制作钻孔时留下的“眼镜片”。处理方法:对此段管子割除,多处进行胀粗测量, 未发现明显胀粗,将割除的管子进行金相分析,为以后检修提供依据。
小集箱割开手孔打坡口
屏过三十排外圈第二根管子割管
管内异物(约22mm)
2.大包水冷壁漏点处理
自去年12月12日发现大包泄漏以来,#1炉一直在监控状态下运行。本次利用停机机 会,对大包内两侧墙水冷壁根部三个漏点进行打磨补焊和热处理,同时根据前期作出的防止 大包水冷榷管因膨胀过度而继续发生拉裂泄漏的方案,把前墙及两侧墙联箱让管部位鳍片下 切300-400nun,预留岀较多的膨胀空间。
左侧墙漏点1
左侧墙漏点
1
A
左侧墙漏点
2
右侧墙漏点位置
右侧墙漏点
位置
3?大包水冷壁与联箱连接处检查与加装补偿式鳍片
1月28日,对大包内侧墙水冷壁与前墙水冷壁角部管件进行探伤检查。探测发现裂纹 八处,右墙水冷壁北数第一、二、三、五根,前墙水冷壁西数第一、二根,左墙水冷壁北数 第一根,前墙水冷壁东数第一根水冷壁管与联箱相连根部有轻微裂缝。对裂纹进行打磨、补 焊、热处理。
在炉膛角部,分别切开侧墙水冷壁管排鳍片6根、前墙水冷壁鳍片3根,增大膨胀量。 同时,在左侧墙水冷壁打开大包保温层下切鳍片400mm,在割口处加装补偿式鳍片在保证炉 膛密封的同时增大端部可以吸收的膨胀空间。右侧墙因间隙狭小,顶棚管标高以下鳍片没有
前墙水冷壁 鳍片割口
前墙水冷壁 鳍片割口
侧墙水冷壁新 加补偿式鳍片
侧墙水冷壁新 加补偿式鳍片
锅炉尾部受热面检查
停机过程中对#1锅炉尾部烟道各级受热血进行内部检查。检查发现低再水平管排最上 层有两处管束发生靠排现彖,管件相靠部位发生轻微磨损,增加限位条对靠排管束进行分离。
发牛靠排管束1发半靠排管束2
发牛靠排管束1
发半靠排管束2
低再前部弯头密封下坠,共有四处密封钢板焊接位置焊瘤少低再管排发生磨擦,其中两 处管件表面磨损较重。割除磨损部位对应密封片宽约lOOmnb对磨损痕迹进行补焊,加防磨 瓦进行防护,管排其他部位与密封片距离较近的均加防磨瓦进行防护。
密封板变形下坠 磨损位置处理情况
管排紧贴位置加瓦防护
后包墙环形集箱端部让管、低过侧省煤器出口集箱端部让管及悬吊管弯头等几处已磨损
区域增加防磨瓦。
后包墙环形集箱端部让管 低过侧省煤器出口集箱端部让管
低再侧省煤器悬吊管西侧人孔让管与低再入口集箱支持钢梁紧贴,运行中发生磨损,对 钢梁紧贴管件部位挖空处理。
同时,对检查中发现的管排防磨瓦吹偏、跑位进行复位紧固,发生脱落的防磨瓦补加进 行修复。
1C6燃烧器检查耐磨陶瓷使用情况
在去年大修时,我司对#1炉A、B、C层燃烧器粘贴耐磨陶瓷进行防磨处理。本次临检, 对1C6燃烧器耐磨陶瓷的运行情况进行检查,审核粘贴工艺,也对#2机即将开展的相关工 作作相关验证。
检查抽出1C6燃烧器屮心筒,内部陶瓷贴片除少数几个稳燃齿因为运行环境恶劣发生
脱落以外基本工作良好,筒体内未
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