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- 2021-10-27 发布于山东
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车床尾座用活顶尖的改进汇总
车床尾座用活顶尖的改进汇总
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车床尾座用活顶尖的改进汇总
车床尾座用活顶尖的改进
-车床 , 顶尖
车床尾座用活顶尖的改进
-车床 ,顶尖摘要: 1.压盖 2.铜套
3.心轴
4. 顶尖体
5.单向推力球轴承 6.圆锥滚子轴承
7.压紧螺母
8.螺钉 9. 大螺母 10. 锥套 11.工件图 1 图 2 图 3 图 4 1. 压盖 2.铜套
3. 心轴 4.顶尖体
5.单向推力球轴承 6. 挡圈
7.深沟球轴承
8.压紧螺体 9.螺钉 10. 大螺母
11. 锥套 12. 工件图 51 前言我们参考标
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05 年“最具成长性企业 ”齐二机床集团广纳社会英才
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压盖 2.铜套 3.心轴 4.顶尖体 5.单向推力球轴承 6. 圆锥滚子轴承 7.压紧螺母 8.螺钉
9.大螺母 10. 锥套 11. 工件
图 1
图 2
1 前言
我们参考标准图册加工制
作的车床尾座用莫氏 5 号
活顶尖,用于对工件内孔定
位,加工工件的外端面及
5×30°内倒角。活顶尖的结
构及工件的定位夹紧情况
见图 1 所示。
工件 11 的内孔直径为
100 +0.01
+0.13 ,表面粗糙度为
Ra0.8 μm,套在锥套 10 上。
锥套 10
是六等分结构 /,在
图 3
图 4
大螺母 9
的作用下,可以沿
着心轴 3
的外锥面轴向前
进,起到对工件 11 的内孔
的定位夹紧作用。 床头部分
也采用类似的锥套及大螺
母结构对工件的内孔定位
夹紧。 2
结构分析
在加工工件的内倒角时发
现倒角宽度不匀和心轴 3
向外轴向窜出的情况。
1.压盖 2.铜套 3.心轴 4. 顶尖体
5.单向推力球轴承 6.挡圈 7. 深沟球轴承 8.压紧螺体
经过认真分析,我们认为,
9.螺钉
10. 大螺母 11. 锥套 12. 工件
造成这些现象的原因包括
图 5
以下几方面:
1. 心轴 3 所承受的轴向力由单向推力球轴承
8207 承受,而径向跳动主要由圆锥滚子轴承
7207 来限定,该轴
承本身靠压紧螺母
7 来预紧。压紧螺母 7 不能有效地预紧, 直接导致了心轴
3 径向跳动超差, 加工出的工
件内倒角不匀。心轴的详细结构见图
2 所示.加工心轴时螺纹 M48× 1.5 先加工好,螺纹中径与心轴的轴
线同轴度较好, 整体淬火后, 螺纹部位产生了变形, 造成大螺母 9 与锥套 10 的六个等分瓣不能完全接触,
影响了锥套的定心精度。
压紧螺母
7 的详细尺寸见图
3 所示.它本身靠
M4 的螺钉锁紧,由于压紧螺母上厚度为
6mm 的锁紧边较厚,使 M4
螺钉的锁紧作用不大,易造成
M80× 2 螺纹松动,加上顶尖体
4 上内螺纹也存在淬火后变形问题,都会使圆锥滚子轴
承 7207 的定心精度大大降低,造成心轴的径向跳动超差。
2.
锥套端面与内锥面的轴线不垂直,也是造成径向跳动超差的原因之一。
3.
心轴尾部轴头太细,只有 10mm ,刚度不够,安装和切削加工时极易弯曲,与铜套
2 研死,起不到滑动轴承的作用,
也会造成心轴径向跳动太大。
4.
心轴向外窜动,是由于没有轴向限位所致。仅靠心轴与两轴承内孔的配合,很难保证在受到轴向力时不被带出。
3
结构改进
根据以上分析,我们对原结构做了以下改动。见图
4 所示。
1. 用深沟球轴承 307 代替原圆锥滚子轴承 7207, 同时将压紧螺母挖槽,见图 4 所示,使其只对轴承的外圈起作
用。这样,即使端面与轴承不能完全接触,深沟球轴承 307 本身也会保持一定的定心精度。
改变压紧螺母锁紧边的厚度,由 6mm 改为 3mm, 以增强 M4 螺钉的锁紧作用。
3. 减小铜套的壁厚,同时增大心轴尾部直径,即由原来的 f10mm 改为 f20mm, 而原来的配合精度不变,以提高
心轴本身的刚度。
提高心轴外螺纹与本身轴线的垂直度. 将原来的心
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