焦化废水处理硫氰化物方法.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
焦化废水处理硫氰化物方法 一般状况下焦化企业不是很关注焦化废水中硫氰化物(SCN-)的含量,也很少检测此指标,但依据现场数据分析和理论研究发觉,SCN-是影响焦化废水生化处理脱氮的主要因素。宁钢焦化厂提标改造后生化处理系统运行不稳定,对此进行分析排查,确定硫氰化物是关键影响因素。为了对废水中的硫氰化物进行有效去除,在生化系统前增加了预脱氰池,以保证生化系统稳定运行。 1、存在问题 宁波钢铁公司焦化厂酚氰废水处理站一期工程于20XX年6月投运,设计处理能力75m3/h,采用OAO工艺,排放废水满意GB13456—1992《钢铁工业水污染物排放标准》中的一级标准要求;后依据GB16171—20XX《炼焦化学工业污染物排放标准》表3要求进行了提标改造。 详细改造内容如下: (1)生化段改造为HLA+O1-A/O2工艺。 (2)后处理改为二级加药沉淀工艺。 (3)新增深度处理段,由臭氧接触氧化、中间水池、曝气生物滤池、多介质过滤、活性炭过滤、清水池组成。 提标改造工程于20XX年9月进行调试并投用,部分水质指标并没有达到设计要求,后经过多方排查发觉焦化废水进水中的硫氰化物是影响提标改造后水质指标异常的关键。当时提标改造设计并没有考虑硫氰化物对系统的影响,但是通过现场数据分析和理论研究,发觉SCN-是影响后续生化处理系统脱氮的主要因素,而且SCN-的生化降解需要足够的水力停留时间,并受废水中挥发酚浓度的直接影响;另外,SCN-降解后的产物主要是氨氮,增加了脱氮负荷,未完全降解的SCN-又会抑制硝化菌的活性,使整个生化系统出现连锁抑制反应,最终影响整个生化系统的处理效果。 2、解决方案 针对酚氰废水中硫氰化物含量高且不稳定的状况,必需对现有系统进行工艺改造,经过工艺技术论证后确定在现有工艺基础上增加1套预脱氰系统,工艺流程见图1。 (1)曝气脱氰池改造。原有初曝池改造为曝气脱氰池,增加曝气管336m。 (2)曝气脱氰沉淀池改造。将现有未投入使用的沉淀池2改造为曝气脱氰沉淀池,增加1台中心传动刮泥机,2台污泥回流泵,2台消泡泵。 (3)管路改造。将气浮器出水连接到曝气脱氰池,预脱氰池出水自流到脱氰沉淀池,沉淀池底部污泥回流到预脱氰曝气池,脱氰沉淀池出水满流到HLA池,另外保持气浮池到HLA池管路不变。 3、调试状况 3.1 调试步骤 (1)调试小组依据前期的脱氰池生物菌培育方案由沉淀池分批向脱氰池输送泥水,在确保不影响原酚氰生化系统运行状况下分3次将总计约1500m3的生化污泥送进脱氰池,此期间原生化系统运行稳定无异常。 (2)2天后向预脱氰池补充工业水约300m3,此时预脱氰池3廊道基本满流。开启脱氰池污泥回流泵并微开曝气进行内部循环,确保脱氰池生物污泥匀称及活性,期间持续补充工业水至脱氰池满流。因脱氰池生化污泥较多,刚开始曝气就发觉预脱氰池泡沫较多且不可控,通过调整曝气管阀门掌握预脱氰池曝气量,同时开消泡液回流泵对系统泡沫进行消泡。 (3)逐步提高进入预脱氰池的气浮池来水量,掌握脱氰池溶氧在2%~5%,期间化验各项指标正常,脱氰池出水氨氮、COD、硫氰化物都有所下降,但系统的碱度也出现一定下降。 (4)稳定1周后将脱氰池系统进水提高至5m3/h,溶氧仍掌握在2%~5%,检测各项指标比较稳定,但脱氰池曝气硝化反应后碱度下降较快,马上向脱氰池匀称加1t纯碱,以后依据碱度连续向脱氰系统补充碱源。预脱氰池系统逐步趋于稳定,1周后逐步提高脱氰池进水量直至满负荷运行(35m3/h),检测各项指标正常、稳定,预脱氰池各指标基本达到设计要求。 3.2 调试过程中存在的问题 (1)脱氰池生化污泥浓度较高,SV30超过60%。 (2)刚开始风量不好调整,要在保证原生化系统稳定状况下做好溶氧掌握。 (3)泡沫较多不好掌握,风管开很小的状况下出现了泡沫溢流现象,因此各个廊道风管要分别开,开始只开三分之一,后续开一半。 (4)脱氰池硝化反应后碱度下降明显,影响系统运行,之前方案考虑不周。 (5)调试过程中原计划加葡萄糖,依据脱氰池实际运行状况不需要投加,系统本身碳源可以满意脱氰池要求。 (6)脱氰池进水指标波动对系统有一定影响,化验跟踪不足。 4、结语 宁波钢铁公司焦化厂酚氰废水处理系统提标改造后系统运行不稳定,没有达到设计要求,通过对进水指标进行排查分析,最终确定硫氰化物是影响脱氮的关键因素。为了去除废水中的硫氰化物,增加了预脱氰系统,预脱氰系统投用后各项技术指标基本达到了设定

文档评论(0)

173****1888 + 关注
实名认证
文档贡献者

以文立足,以文会友。

1亿VIP精品文档

相关文档