FANUC伺服调试应用案例-圆弧调整.pdf

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圆弧调整案例及总结 圳技术组:郭柯 成功案例浅析 成功案例浅析 案例一:图形显示不了 图1 测试的圆弧显示不了 浅析: 在测试圆弧程序时,类似这种图形显示不了的情况,常见因素有:轴 选错误;通道的换算系数设置不对;比例圆弧设置不对等等。 成功案例浅析 成功案例浅析 图2 轴选和换算系数 成功案例浅析 成功案例浅析 图3 比例圆弧设置 解决过程: 逐一检查以上的相关因素,进行问题排查。 成功案例浅析 成功案例浅析 案例二:圆弧测试呈现椭圆或者不规则形状 图4 测试图形呈现不规则的椭圆 成功案例浅析 成功案例浅析 浅析: 出现这种椭圆或者不规则图形时,有可能是参数因素,也有 可能是机械因素。在参数方面,主要检查三轴的位置环路增益, 加减速时 常数是否一致,前馈系数是否一致。这三点必须保持 一致。 解决过程: 逐一排查以上参数因素。如果以上参数没问题,需要详细检查 机械。 成功案例浅析 成功案例浅析 案例三:圆弧测试在象限位置突然下陷 图5 在Y轴象限点位置突然下陷 成功案例浅析 成功案例浅析 浅析: 这种情况首先检查反向间隙NO1851是否为1。当反向 隙大 于1的时候,会出现如上情况。在使用SERVO GUIDE测试时,需 要将反向间隙设置为1再进行调整,调整完毕后,再将NO.1851改 回测量好的值。 解决过程: 检查反向间隙NO.1851的设置。须设置为1。 成功案例浅析 成功案例浅析 案例四:加工象限点凸起 图6 象限凸起 成功案例浅析 成功案例浅析 浅析: 在机床系统中,当反冲,摩擦的影响较大时,在电机反转时,就会 产生延迟,造成圆弧切削时的象限突起。从肉眼来观测,一般都呈现 一条线。对于系统参数而言,只能是起到抑制的作用,真正从根本上 解决需要从机械来解决。 对于调整象限凸起,在参数上而言,一般常调整NO.2048;对于凸 起的情况,是将NO.2048的值增大,以50为增幅。如果不使用2段加速 时,NO.2048的值调整范围从0~600;如果使用了2段加速 ,调整范 围从0~100。 解决过程: 来回调整NO.2048 。首先使用1段加速,如果1段加速不能解决,那 么使用2段加速。将凸起范围控制在5UM以内。 成功案例浅析 成功案例浅析 案例五:加工象限点凹下

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