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注浆抱死盾构原因分析及预防对策.docxVIP

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注浆抱死盾构原因分析及预防对策 一 工程概况 区间单线长度为3057.6m,采用土压平衡盾构法施工。区间盾构施工自车站始发,往小里程方向掘进,经中间风井过站后,掘进接收井吊出。 左线盾构掘进至210环进入2#竖井空推段后,对刀具进行部分更换,再次始发掘进230环至5#联络通道加固范围,原计划在5#联络通道加固区开仓检查,由于砂层双管旋喷加固效果不理想,采用素混墙及后退式注浆加固,注浆过程中导致盾构被困于445环。 二 水文地质情况 1)水文情况:区间地表水系发育,隶属三角洲海口水系。工程沿线地下水位埋深3~6m,水位高程-1.58~1.68m。 根据详勘资料,5#联络通道处隧道断面为全断面粗砂④10、砾砂④11地层,属强透水层,地层渗透系数分别为10m/d、12m/d。含水率20%~26%。 2)地质情况:区间隧道埋深10~18m,5号联络通道段埋深15m,主要地层分布如下: 上覆地层:人工填土、填块石,淤泥、淤泥质粘土,含有机质砂层,粉质粘土、粉砂、中砂、粗砂、砾砂层。 穿越地层:主要为粘土、砾砂、含有机质砂、淤泥质粘土层; 图1 五号联络通道地质柱状图 图2 左线5#联络通道地质纵断面图 三 盾构掘进情况 左线采用土压平衡盾构机施工,自7月20日始发,月平均掘进进度为220m。至390环进入全断面砂层地层,440环进入5#联络通道加固范围。 390环前,盾构穿越主要地层为粘土层及砂层,平均掘进速度40~60mm/min,推力800~1200t,扭矩900~1200kN·m,各项参数控制正常。进入390环全断面砂层后,盾构出现载头现象,且平均速度有所下降,为30~40mm/min,推力增大至1200~1600t,扭矩1200~2500kN·m,掘进409、410环时出现超挖并导致地面沉降超限。 自430环开始,推力逐步增大至1600t,扭矩达2500~4000kN·m,速度在8~30mm/min区间波动。进入5#联络通道加固区后,推力增大至1700t,速度仅为4mm/min,初步判断刀具在长距离高石英含量砾砂层掘进,出现较大磨损,尤其是边缘刮刀及滚刀磨损,导致开挖半径变小,或者是正面刀具被包裹糊住,经讨论分析,计划在5#联络通道位置开仓检查刀具。 四 开仓前加固方案 4.1 第一次加固方案 由于围挡宽度不足,原5#联络通道采用双重管旋喷加固,加固范围仅与隧道边线同宽,同时,该段为全断面砂层,地下水位高,砂层透水性强,旋喷加固效果较差。为此,我部在刀盘前方贴近加固区位置施作一道800mm厚素混墙,计划将刀盘切入素混墙后,配合降水及仓内排水进行开仓作业。加固平面图如下: 图3 左线加固示意图 刀盘切入素混墙约350mm后,开始降压准备开仓工作,现场实际操作过程中发现,土压自1.2bar降至0.6bar后,约5分钟后又迅速升至1.2bar,仓内无法维持在欠压状态,初步判断可能为后方水前窜至土仓,或刀盘切口环周围涌水所致。采取两项个措施进行处理。 1)洞内在438环位置施作止水环箍,防止后方水继续前窜。 2)往土仓内注入膨润土,维持平衡、稳定的土仓压力。 止水环及膨润土措施完成后,再次降压,发现土仓压力仍然上涨较快,判断为刀盘切口环位置涌水,水系可能沿素混墙墙空隙垂直贯通。在咨询广州地铁有关专家、上报南方公司后,计划在刀盘前方再施作3面素混墙,盾构推入素混墙后进行开仓。 4.2 第二次加固方案 在第一面素混墙基础上,盾构前方再施作3面素混墙,形成矩形框,框内采用后退式注浆对土体进行加固,加固范围至隧道底2m、隧道顶3m,同时计划在盾构机左侧施作一口直径600mm降水井。素混墙矩形框纵向净宽为3m,横向宽度9m。即刀盘切入第二道素混墙时,中盾盾体预留注浆孔正好位于第一道素混墙位置,可通过预留注浆球阀注入聚氨酯,使素混墙形成一个完全封闭的止水框。 4.3 刀盘前注浆加固情况(刀盘被困) 按照二次素混墙加固方案,完成3面素混墙施工,形成闭合框,采用C25素混凝土,墙厚800mm,墙顶标高至地面以下3m。受场地条件及墙幅分幅影响,施作过程中拐角接头处存在一定空隙。素混墙完成后,采用两台后退式注浆机进行注浆,浆液类型为双液浆,注浆深度22m,顺序自四角往中间施作,注浆过程中每半小时转动一次刀盘,防止刀盘被困,土仓内注入高浓度膨润土保压。注浆期间,土仓内压力有增大趋势,地面注浆暂停后土仓压力逐步降低,依此循环,根据土仓压力变化情况控制地面注浆进度。 至11月5日下午17:30,土仓压力迅速上升至4bar,遂立即通知地面停止注浆,并通知左线作业队往土仓内注入膨润土进行出渣置换,至下午6点启动刀盘时已无法转动,最高扭矩达5000kNm。 11月5日晚,螺旋机出土后,中部、上部显示土压较大,底部压力为零,初步判断浆液已经窜至满仓,且已经凝结。期间多

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