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降低ZL20DBA装切不良率 2012年8月 第一页,共三十七页。 项目注册 小组名称 精益QC小组 成立时间 2012/08/21 课题名称 降低ZL20DBA装切不良率 课题类型 现场型 组长 邵伟 活动日期 2012.8~2012.9 课题注册 2012/08/21 小组成员 8人 注册编号 JY120801 活动频次 1~2次/季度 QC活动时间 2个月 第二页,共三十七页。 序号 姓名 部门 职务 小组分工 1 邵伟 制造部 精益专员 组织策划 2 师文栋 技术中心 技术设计员 技术分析改进 3 殷国防 技术中心 工艺员 工艺分析改进 4 李贺 装配车间 试压班长 指导实施 5 夏冬 装配车间 调度班长 问题统计分析 6 沈海军 装配车间 分装班长 问题收集 7 毕春虎 装配车间 分装班长 问题收集 团队简介 第三页,共三十七页。 活动进度表 阶段 活动计划 时间进度 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 9月份 10月 一周 二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周 P 选题理由 计划 实际 成立团队 计划 实际 现状调查 计划 实际 确定目标 计划 实际 原因分析 计划 实际 对策制定 计划 实际 D 对策实施 计划 实际 C 效果验证 计划 实际 A 巩固措施 计划 实际 总结打算 计划 实际 第四页,共三十七页。 课题背景 ZL20DBA为我公司为徐工特机提供的油缸: 1、3月10日主机厂反馈此型号油缸有内泄装切现象,共4件; 2、7月30日主机厂反馈此型号油缸有内泄装切现象,共2件。 主机现场 客户不满 换缸 降低ZL20DBA装切不良率 造成返工返修 车间要求进行改善 第五页,共三十七页。 课题背景 内泄 OK圈破碎 第六页,共三十七页。 课题背景 通过前期数据统计分析,6~8月份因装切更换OK圈数量为20个,在这期间共生产四个批次180件产品,得出此ZL20DBA的装切不良率为11.1%。 第七页,共三十七页。 课题确定 内外部装切不良率约为11.1% 降低装切不良率至1% 现有水平 目标水平 确立课题:降低ZL20DBA装切不良率 第八页,共三十七页。 现场调查 ZL20DBA现场实物 油口 内 外 环形槽 缸筒 第九页,共三十七页。 活塞杆 现场调查 活塞 OK圈 第十页,共三十七页。 现场调查 装缸机 后尾座 支撑架 第十一页,共三十七页。 同设计人员、装配班组长、咨询老师一起对装配图纸进行分析。 现场调查 导致装切的主要位置在油口的环形槽处。 第十二页,共三十七页。 同加三车间加工缸筒操作者一起讨论环形槽的加工工艺。 主要参数 槽宽:20mm 槽深:2mm 倒角:R2 现场调查 第十三页,共三十七页。 降低ZL20DBA装切不良率 员工技能水平不够 员工质量意识淡薄 设备老化 同轴度达不到 杆支架与筒支架不平衡 密封OK圈 弹性大,容易膨胀 缸筒 环形槽结构不合理 温度低,支撑变硬 光线弱 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 操作方法的标准性 人 机 料 法 环 测 ZL20DBA装切不良 原因分析 要因分析 第十四页,共三十七页。 要因分析 员工技能水平不够 员工质量意识淡薄 设备老化 OK圈弹性大,容易膨胀 环形槽结构不合理 温度低,支撑变硬 光线弱 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 确认标准: 确认员工技能水平。 确认方法: 责任人落实 确认人: 李贺 确认时间: 2012.8.23 确认情况:通过多技能矩阵分析发现,总装工序的5名操作者的技能水平比较高,都能做并能解决问题。 没有培训 监督下能做 无需监督能做 能做并能解决问题 能培训其他人 操作方法的标准性 第十五页,共三十七页。 要因分析 确认标准: 确认质量意识 确认方法: 调查验证 确认人: 王海元 确认时间: 2012.8.23 确认情况:通过调查总装工序5名操作者的2011年度的绩
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