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KDON.4000/3000 型空分设备的技术改造刘连刚,韩学华
(山东寿光巨能特钢有限公司,山东寿光北洛工业园 262711)山东寿光巨能特钢有限公司(以下简称:特钢公司)
KDON.4000/3000 型空分设备采用DCS 控制、分子筛吸附流程,设计氧气产量为3900m3/h,液氩产量 120m3h(折合气态,下同),液氧产量 100m3h。由于设备本身的设计、制造和安装均存在不同程度的缺陷,自投运以来问题不断。半年内更换膨胀机转子 15 个,经过四次扒砂处理,到 2004 年 3 月底,仍然不能维持正常运行工况。冷损严重,需要每天向主冷倒灌 2m3 左右的液氧来维持主冷液氧液位,使主冷内的有害杂质不能被及时清除,对主冷运行存在极大的危胁;分馏塔冷箱壁结冰较多,分馏塔基础温度在一 70℃以下,只能从基础底部通风口通人氮气以维持基础温度等。为了彻底解决空分设备存在的问题,早日实瑚稳定、安全运行,经过特钢公司和制造厂协商,决定2005 年 4 月上旬对该空分设备进行一次全面、彻底的检修和改造。1 液氩汽化及氮气供应系统的改造
液氩汽化系统的改造
由于特钢公司没有设置液氮储罐,当空分设备停车以后,无法为其他生产厂家提供足够的氮气,但现有一个液氩储罐 一直没有用。计划将现有液氩汽化系统进行部分改造,使其可以根据生产需要分别提供合格的氮气或氩气。将汽化器 出口管道分别与氮气和氩气供应管道相连,在连接管道上分别加一个截止阀和逆止阀,即可达到上述要求。改造后的 液氩(氮)汽化系统如图 1 所示。
氮气供应系统的改造
特钢公司氮气供应系统配有三台 1500m3/h 的氮压机和一个 400 氮气储罐。因为没有自动调节稳压系统,所以氮气供应压力因外界用气量的变化而波动很大,需要频繁启动氮压机。既造成氮压机电能消耗和维护费用的增加,又对氮气用 户设备的安全生产造成威胁。因此决定增加一套氮气自动调节减压系统,在氮气储罐之后安装减压自动调节阀以及相 应的仪控系统,并且在减压自动调节阀前安装自动放空阀,防止因氮气储罐超压而发生安全事故。
改造效果
液氩汽化及氮气供应系统改造后,当 2004 年 3 月 21 日空分设备停车时,为其他生产厂提供了合格的气体产品。氮气自动调节减压系统自 2004 年 3 月 26 日投运以来运行稳定,各方面效益明显。首先,改造后氮气的供气压力十分平稳, 没有发生任何因压力不稳而影响生产的现象,同时加装了氮气供应流量计,为特钢公司的成本核算提供了可靠的数据; 其次,改造后氮压机的排气压力由原来的 1.1 MPa 提高到 2.OMPa,氮压机的运行负荷大为提高,从原来经常运行三台氮压机减少到运行两台甚至一台,并减少了开、停次数。这样不但节约了大量的运行费用和维护费用,还为氮压 机的长期安全、稳定运行创造了有利条件;再者就是由于安装了自动放空系统,当减压前压力超过2.OMPa 时,自动放空系统会自行启动,杜绝了氮压机超压运行事故的发生,保证了输气管道和氮压机的安全。整套系统由特钢公司自 行设计,并且仪控系统全部自行安装、调试。
空分设备主塔及前序设备的改造
结合该空分设备当前的运行状况以及所有运行参数,经过仔细分析和研究,找到了存在的主要问题和缺陷,并制定了 详细的检修和改造方案。根据特钢公司现有液化汽化系统和炼钢等生产厂家用气的实际情况,制定了检修期间的气体 供应方案。
存在的主要问题及解决方案
冷箱内西南侧某点的基础温度一直在
— 70℃以下,低于正常值 40℃左右。据此判断在冷箱西南侧可能有液体管道泄漏液体,检修时这个位置的设备和管道应作为重点来进行检杏。
珠光砂质量不好,几次扒砂后珠光砂受潮
非常严重,保温效果很差,这也是冷损大的一个重要因素。因此有必要更换质量较好的珠光砂。
该空分设备分子筛纯化系统只配备了一套
分子筛电加热系统,并且未安装电加热器再生气出口阀门。如果电加热器加热管被烧坏,加热温度就达不到要求,而 且在更换分子筛电加热器的时候,势必要破坏正常的运行工况,影响炼钢、炼铁等生产厂的正常供气需要。计划在分 子筛电加热器再生气出口增加一控制阀门,再备用一套电加热器芯子,利用冷吹的时间进行更换。不但能解决上述问
题,还可减少一套电加热系统。
空分设备启动用的仪表空气压缩机没有安装干燥系统,因此造成了一部分气动调节阀被空气中的水锈蚀或结冰而造 成卡涩,无法进行正常调节(水冷塔进水调节阀就现过这个问题)。计划将仪表空压机出口管道接至分子筛纯化系统充气 管道上,以彻底解决这个问题。
水冷塔溢水口一直有水溢出,并且水中带有较多气体,水流不平稳,水冷塔顶部几乎无气体逸出,气、水几乎无换 热。根据此现象判断,极有可能是水冷塔底部、顶部有堵塞,需要打开水冷塔进行检查才能确定。
分子筛纯化系统气动电磁阀
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