厌氧生物膜法处理聚酯高浓度废水.docxVIP

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厌氧生物膜法处理聚酯高浓度废水 摘要:采用上流式厌氧生物膜工艺处理 PET 聚酯生产高浓度 废水实际运行情况,表明厌氧生物膜法抗冲击负荷能力较 强,温度低于30℃仍有较高的去除率,微碱性有利于甲烷菌 的生长。 关键词:废水处理 聚酯废水 厌氧生物膜法 nbsp; 厌氧发酵在城市污泥处理方面的应用已有一百年的历 史,但应用于高浓度有机废水的处理则是近十几年的事情, 先后开发出厌氧接触法、厌氧生物滤池、厌氧污泥床、厌氧 流化床(膨胀床)、两相厌氧消化工艺等多种新工艺。厌氧 工艺虽然是以一种高效工艺问世,但由于①反应器污泥增长 慢;②启动时间长;③单用厌氧处理,出水水质一般不能达 到排放标准,需辅以好氧处理;④应用经验较少等原因,它 的实际应用还不多。本篇即介绍一则利用上流式厌氧生物膜 法处理聚酯切片高浓度废水的工程实例。 某公司是一家由世界著名跨国集团投资 6500 万美元兴 建的现代化聚酯切片企业,年产量 8×104t ,工艺流程如下: 浆料搅拌→ 预聚→ 终聚→切粒→ 结晶器→ 冷却→ 出料。 工业废水 处理站总投资 120 万美元,好氧、厌氧工艺和设备全部由意 大利引进,其中的厌氧工艺是欧洲最新专利技术,专门设计 用来处理生产上排放的高浓度废水,出水再经好氧系统曝气 后水质达标排放,低浓度水则直接进入好氧系统。 1 高浓度废水水质 主要成份有乙二醇、 二甘醇、 芳香族化合物对苯二甲酸、 低聚物单体等。刚开始,生产不稳定用 P 放的高浓度废水 COD 达 12000 ~ 15000mg/L ,流量为 40 ~ 50m3/d ,生产稳 定之后 COD 约为 8000 ~ 10000mg/L ,流量逐渐增大到 70 ~ 100m3/d。pH 一直稳定在约 4 ~ 5。 2 厌氧处理工艺流程 厌氧处理工艺流程见图 1。 2.1 生物膜厌氧反应器 废水由反应器底部的 8 根布水管均匀进水,当废水流经 生物膜悬浮性载体时,有机物得以厌氧降解,并连续不断产 生沼气供火炬持续燃烧。在反应器内,微生物以固着形态生 长,不易随水流失,泥龄长,产泥率较低,出水悬浮物少, 几乎不用排泥。 该反应器有效体积约为 900m3 ,顶部有倒圆 锥形的三相分离器,产生的沼气由顶部通气管直通火炬。 2.2 泥水分离器 该分离器内置斜板装置, 60°倾角,当厌氧反应器内有 少量污泥随水流出时,可在此进行沉淀收集后重新打回厌氧 塔,这样可以延长污泥在塔内的停留时间,增加污泥量,最 终提高厌氧塔的处理能力和效率。 3 厌氧反应器的菌种驯化 按外方要求,需进口专用于聚酯废水厌氧处理的污泥, 这样将耗资数百万美元,最后是利用城市污水处理厂污泥消 化池中的污泥进行接种驯化的,经过 3 个月的培养,接种成 功,火炬持续燃烧甲烷气体,厌氧塔的处理情况逐渐稳定, 并且处理效率达到 70%~80%。 4 生物膜厌氧工艺的稳定运行数据分析 实际进水水质: 流量: 50 ~ 80m3/d (设计流量 150m3/d ) COD 浓度: 5000 ~ 11000mg/L (设计值 20000mg/L ) 容积负荷: 0.28~1.22kg[COD]/(m3 ·d) pH :3 ~ 5 实际出水水质: COD 浓度; 1000 ~2500mg/L pH :7.4 ~ 7.6 由于 PET 生产尚未达到满负荷,仅年产 5×104t ,所以 6636 高浓度废水流量小于设计量。 选取 1999 年 8、9 月份(气温 较高时节)和 1999 年 12 月、 2000 年 1 月份(气温较低时 节)的几组处理数据进行具体分析,探讨生物膜法运行的一 些特点。见表 1 表 1 厌氧系统稳定运行各项数据 月份 厌氧进水流量/(m3·d-1) 进水 COD/(mg· L-1) 进水 pH 1 厌氧塔控温/℃ 出水 COD/(mg· L-1) 出水 pH 厌氧塔去除率/% 8 月均值 49.3 4.66 30 1652 7.64 75 9 月均值 64.6 5766 4.5 30 2011 7.48 65 12 月均值 51.4 7520 3.77 26 2377 7.45 68.4 1 月均值 68.2 9498 4.5 26 231 7.44 75.7 4.1 进水水质对处理效果的影响 由表 1 的数据可知: 平均日进水量逐渐增大,平均进水 COD 浓度逐渐增大, 日处理 COD 总量逐渐增大,但厌氧处理率却稳中有升。说 明微生物基本已适应了此种工业废水,生长成熟,充分降解 污水中的有机污染物,而且在日处理 COD 总量有较大增加 时,仍有非常好的处理率,显示了生物膜法在抗冲击负荷方 面较强的能力。 4.2 温度对厌氧处理效果的影响 一般认为厌氧消化的最佳温度是

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