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设备事故报告书
单位:南疆公司烧结厂填报日期:2014. 08. 20编码:BSCVA004/01-005-01A
设备名称
烧结机柔传减速机
事故时间
2014. 08. 17
事故损失费
直接损失费 (元)
减产损失费
(元)
其它损失
(元)
合计
(元)
290000
事故原因分析 责任及处理结 果
分析会时间
2013. 08. 20
事故性质归类
备件质量
参加会议的主要人员:公司领导:吴志辉,设备部:方明、张锋,专家组:张 西周、李大安、姚振爽,烧结厂:杨恒元、石红兵、樊林、张尚、王永刚、何 蛟、陈彦飞、向杰、奚雪松、郭振东、蒋涛、王陆银、刘天文、李志龙、吴永 祥、中保技术:付海迪、唐洪东,天津南楼冶金机械厂家:常光辉。
责任者及处理结果:天津南楼冶金机械厂赔付少齿差减速机一台
根据事故分析会情况,对烧结厂按一般设备事故进行考核,考核烧结厂2000元
事故发生
经过及原因
事故经过:
2014. 8. 17晚上11:38烧结机未报故障停机,通知机械、电气点检员蒋涛、 郭振东,在11:50机械,电气点检员到达现场查看,机械点检员检查烧结机头 尾弯轨及台车无卡阻掉道现象,这时机械、电气专工及作业长到位,电器点检、 电气专工组织人员检查柔传减速机电机线路,确认线路无故障,于是通知操作 工手动开机,测量电流,发现柔传东、西两侧电机电流超过200A,烧结机无法 启动,东侧电机摩擦片处有异音,撤除电机风扇检查抱闸,确认正常。0:14通 知中宝技术相关人员0:31入场抢修,设备专工张尚决定拆卸联动箱盖板,脱开 联动箱内的自上而卜数第二个齿轮单试电机,并同时求助设备部方部长到现场 协助判断排除故障,单试电机电机工作正常,装入二齿开机烧结机纹丝不动, 随机再次检查容易发生卡阻的机头机尾弯道和密封板,并在烧结机尾部和中部 调开两辆台车,在点火器位置处用千斤将台车顶开20cM的缝,卸掉柔传负荷, 相当于柔传带动星轮空转开机,任然电流高开不起来,由此判断四台二级减速 机至少有一台内部齿轮或轴承损坏卡死造成烧结机开不动,随即通知厂家派技 术人员次日到达现场,并决定将烧结机柔传东西面两侧的一二级减速箱全部拆 下并整体更换,拆下后发现西侧上面一台二级减速机内部损坏盘不动,18日凌 晨3点4台二级减速机和两台一级减速机全部更换完毕,试车正常,故障处理完 毕。
单位负责人:
厂家技术人员18日11:00到达现场,此时烧结机已开机带料生产,到现场 判断新安装的减速机及摩擦片的同步性和烧结机的电流差正常(东西相差5A), 随后就对故障减速机进行拆检,发现故障减速机内部第四齿(输出侧)支撑轴 承NJ216E散架。同时四片传动齿工作面和外齿圈都磨损严重而且磨损面比拟 粗糙,每片齿轮和所对应的内齿圈磨损量不一样。
从四片齿轮的磨损情况和所对应外齿圈的磨损量不一致判断,是齿轮运行 不同步造成。齿轮工作面磨损量(3mm)和磨损面的粗糙度看,齿轮材质太软, 硬度不够,不能满足齿轮重负荷启动时对转矩的要求。减速机结构性缺陷无法 通过放油孔放油造成油脂不循环是造成油品脏的主要原因,
原因分析总结如下:减速机损毁抱死是造成烧结机停机的(厂家)
1、材质强度和硬度不够是造成齿轮磨损的直接原因(厂家设计、制作) 2、设计精度不够是造成齿轮不同步和造成齿面磨损的主要原因(设计) 3、齿轮耐冲击的启动特性不够是次要原因(设计)
4、启动和停机时齿轮对对转矩的要求不够是次要原因(设计)
5、减速机润滑存在缺陷是造成此次事故的次要原因(厂家、用户)
排除事故的 技术措施
1、更换烧结机柔传二次减速机
事故的教训
及改进措施
1、对柔传减速机增加可调同步装置,增加一台编码器和控制柜。由现在的
一拖二改为二拖二控制。(何蛟)
2、提高减速机齿轮的设计及加工精度(厂家)
3、计算轴承NJ216E所要承受的载荷,选用正确的轴承(厂家)
4、润滑增加外部循环式(厂家)
5、制定换油周期、第一次未20-30天、今后每两个月换一次油 (张尚)
6、调整启动和停机时间长短来减齿轮的受力(何蛟)
分厂意见
分公司意见
席国胜填报人:张尚
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