600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究.docxVIP

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600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究   摘要:汽轮机是发电厂的主要机组设备,汽轮机运行过程中高压调节阀很容易出现故障,本文对600mw汽轮机高压调节气阀的典型故障及应对策略进行分析与探讨,旨在为电厂的汽轮机运行提供理论支持。   关键词:600mw汽轮机高压调节汽阀故障应对策略   中图分类号:tm621文献标识码:a文章编号:1003-9082(2019)08-0-02   引言   汽轮机是发电厂的原动机,其主要功能是驱动同步发电机旋转,进而产生电能,向电网传输符合数量和质量要求的电能产品。由于同步发电机的运行特性可知,发电机的端电压取决于无功功率,但是无功功率又取决于发电机的励磁,电网的频率取决于电网的有功功率,即取决于汽轮机的驱动功率。当发电厂的机组在并网运行的时候,根据转速偏差的改变可以调节汽门的开度,对汽轮机的进汽量及焓降进行调节,从而改变发电机的有功功率,满足外界电负荷的变化要求。汽轮机调节系统主要调节的内容是机组的转速,所以一般将汽轮的调节系统成为调速系统。汽轮机调节系统中,高压调节汽阀是一个十分重要的部分,在运行过程中,高压调节汽阀经常会出现一些故障,例如阀门反馈lvdt信号错误,门杆防转梢松动,、断裂,阀芯脱落,伺服阀出现故障等,为了提高机组设备的运行效率,必须要加强对各种故障问题的分析,找出具体的成因,采取相应措施进行处理,提高汽轮机组的运行水平。   一、机组情况   本文所选的分析机组设备为2x600mw机组,汽轮机是n600-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热、直接空冷凝汽式机组,调节系统是数字电液调节系统,液压调节系统可以将油压控制在14mpa左右。每一台机组都有两个主汽阀,每一个主汽阀又带有两个调节汽阀,主汽阀和调节汽阀处于一个整体铸件内,安装与高压缸和中压缸的两侧。机组的每一个进气阀门都设置有独立的操作机构,其中高压主汽阀、高压调节阀的操作结构为伺服式结构,所有的阀门的开度都是有伺服油动机控制的,油动机又受数字电液调节系统发出的信号的控制,所有的阀门执行机构都是单侧进油式,即阀门靠液压驱动开启,靠弹簧力驱动关闭。机组的工作介质是高压抗燃油。   二、600mw汽轮机高压调节阀的典型故障分析   随着电力行业不断发展,发电厂的生产规模也不断扩大,大型机组参与电网调峰的频率也越来越高,幅度越来越大。机组的负荷变化很频繁,对此,高压调节汽阀必须要不断调整,才能满足机组的负荷变化情况,所以机组的阀门故障频率也逐渐升高。600mw汽轮机组的高压调节汽阀的典型故障有以下几种:   1.高压调节汽阀反馈lvdt故障及其解决策略   1.1故障及其原因   高压调节汽阀lvdt是用来传递油动机的行程信号的装置,包括含有三组线圈的管状变压器、纯铁铁心,铁心和油缸的活塞杆相连,当活塞移动的时候就带动铁心移动,两组次级线圈的感应电压也发生线性变化。当数字电液调节系统的指令电压大于lvdt的反馈电压时,表示油动机的开度不足,伺服放大器此时会输出正向电流,使油缸的活塞上移,同时lvdt的反馈电压变大,直到和数字电液调节系统的电压保持一致。以某单位机组为例,故障发生之前,机组的负荷为330mw,协调控制投入,agc投入,发生事故的时候,机组的负荷突然变高,稳定在350mw,数字电液调节系统显示gv3号阀开度反馈从33%变成0%,其他的三个高压调节汽阀同时关小,到机组进行查看的时候发现gv3号阀处于全开状态,技术人员及时进行操作,降低主汽压力,锁定机组当前的负荷,然后将阀门的控制方式变为单阀方式,切换之后,轴瓦的温度、液压系统的油泵电流以及油压都没有明显变化。初步判定是gv3号阀的阀门反馈lvdt发出了错误的信号。   通常高压调节汽阀反馈lvdt的故障的原因有反馈铁心断裂,反馈杆折断、弯曲变形,线圈故障,信号线异常等原因。本例中的故障,经过技术人員到现场检查确认,发现是由于gv3号阀的阀门反馈信号错误造成的,因为阀门的反馈始终都为0,但是调节阀的开度是受到数字电液调节系统的开度指令通知的,这个指令始终都大于反馈值,所以gv3号阀的开度实际上会一直增加,直到全开。   1.2故障处理   lvdt反馈故障之后,调节阀所处的位置一般有三种情况,分别是全开、全关,处于中间位置,各个位置的处理方法基本是相同的,只是出现故障之后,lvdt如果处于中间开度,则应该要注意调节阀的指令、反馈以及实际位置,对这三个参数进行对比。对故障进行处理时要注意以下几点:第一,对当前的负荷进行锁定,维持负荷不变,如果ccs自动调节处于正常状态,则不需要解除自动,也不要盲目地将阀门的控制方式从顺序阀变为单阀控制

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