浅析前置反硝化脱氮技术.docxVIP

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浅析前置反硝化脱氮技术   摘要:现国家要求工业污水处理外排总氮指标为≦40mg/l,因此前期污水处理中没有针对总氮要求的须进行工艺改良。本文根据新疆天利集团污水场运行情况,在进行工艺改进后,即前置反硝化技术,对反硝化实际脱氮效果进行总结,以及对际操作中影响脱氮效果的因素进行分析,通过脱氮有关理论,结合实际操作,得出如何将脱氮效果达到最佳。   关键词:反硝化;生物滤池;总氮;污水处理;脱氮   doi:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.09.023   新疆天利集团污水场原有工艺为法,为降低总氮,在厌氧池和缺氧池之间再加一反硝化生物滤池。并将传统活性污泥池末端的硝化液回流到反硝化生物滤池。本文通过实际操作,简述了前置反硝化对污水中总氮、有机物及悬浮物的处理效果,讨论碳源、ph值、温度、回流比、来水流量及水中有毒物质等因素对前置反硝化脱氮效果的影响。并提出目前运行存在的问题以及未来有怎样好的发展,为相关理论研究以及污水场实际运行提供参考依据。   1前置反硝化流程介绍   本工艺流程为废水先进入厌氧池,对废水進行水解,酸化,也进行氨化,再进入新加的反硝化生物滤池,后流入缺氧池,最后进入活性污泥池,废水中的含氮有机物被微生物迅速氨化为氨氮,进而氨氮被亚硝化细菌,硝化细菌分解转化为亚硝酸盐和硝酸盐。而活性污泥池末端出水一部分回流到反硝化池。在反硝化池中,该部分废水中的硝酸盐,即硝化液,在反硝化细菌作用下,被分解为氮气和氧化氮气体而逸出水体被去除。至此,完成生物脱氮[1]。   2前置反硝化对污染物的处理效果   2.1对总氮的处理效果   污水中的含氮物主要有:有机氮、亚硝酸氮、氨氮及硝态氮,它们的总和称为总氮(tn)。水中各态氮通过前置反硝化都能得到良好的处理。通过近两年的运行情况,上游来水进生化系统tn平均为160mg/l,而生化末端出水约为60mg/l。明显超出国家要求。而通过前置反硝化,近一年半的化验分析数据为反硝化池tn为15mg/l左右,而外排出水tn为6mg/l。大大的降低了tn,达到国家要求排放值。说明前置反硝化对于脱氮有明显作用。   2.2对有机物及悬浮物的去除   前置反硝化池内有填料,因此有着较强的截留过滤能力,且填料表面上附着的生物膜具有吸附和氧化分解作用,能够很好的去除污水中的有机物及悬浮物。在原来工艺中,外排出水cod约为55mg/l,且不定时大于60mg/l。出水不达标,是一件头疼的事。为此下了很大功夫,常常调节回流比,降低负荷,给微生物添加营养盐等,花费巨大,操作频繁且效果不明显。而有了反硝化池,近一年半的外排出水cod为28mg/l左右。说明前置反硝化,它不仅能脱氮而且能去除污水中的部分有机物,为后面活性污泥全面去除有机物提供帮助。   3讨论不同因素对反硝化脱氮效果的影响   3.1碳源对反硝化脱氮的影响   新疆天利集团污水场由于只是进行硝化液回流至反硝化池,硝化液中主要为硝酸盐和亚硝酸盐,因此反硝化池中缺少微生物所需的碳源。目前,国内外常把液态碳源(如甲醇、乙醇)以及可降解聚合物的同体碳源(如纤维素、淀粉)作为反硝化脱氮的外加碳源。前者对污水的处理效果较好,但投入成本较多。后者的成本较低,但会造成部分的后续处理问题。本工艺采用投加甲醇为碳源,为微生物补充所需营养。在实际运行中,发现并不是甲醇投加的越多,处理效果就越好。相反,若投加过多,会影响总排cod值。根据理论[2],即碳氮比为13.5,此时对总氮和cod去除效果最佳。本污水场,处理污水量为90m3/h,回流比为110%,甲醇投加为20m3/h为最佳。   3.2ph对反硝化脱氮的影响   赵樑等[3]探究了ph值与反硝化生物滤池中硝态氨处理效果的关系,结果表明:控制ph=8,dnbf对污水中硝态氮的处理能力最强,且去除率高达99.4%。因此反硝化池中ph须保持微碱性。若控制不当,会影响反硝化细菌的生长速率和反硝化酶的活性。由于反硝化反应时会产生碱度,这对于缓解废水ph值变化有帮助,会补充部分碱度。因此在实际操作中,发现反硝化池ph变化较少,基本维持在7~8左右。只是偶尔的波动。(上游因酸泵漏而将大量硫酸流入污水中,导致ph降低)。   3.3温度对反硝化脱氮的影响   反硝化适宜的温度为15~30℃,若超此范围,反硝化菌的增长速率及代谢能力便会迅速减弱,反硝化效率也会随之下降。张业建对前置反硝化生物滤池系统研究发现,18~24℃时硝化菌和反硝化菌活性较高,总氮去除率可达到90%,温度过低时,胞外水解酶活性受限,总氮去除率下降[4]。   在实际操作中,天利集

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