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大修配套技术在欢西油田的应用
摘要:自2006年我厂重新建立大修队伍以来,大修技术逐步发展,解决了我厂井下技术难题。在大修技术逐步发展的过程中,不断涌现出一些技术难题,主要有以下几点:随着油水井不断开采,井下套管的状况复杂多变,常规修井工具效果不理想,捞获率低;大修设备中倒装防喷器设备配套不完善,安装、拆卸防喷器劳动强度大,降低了修井时效,且具有较大的安全隐患;大修侧钻配套技术不完善,铣锥和倒斜器无法满足施工要求,制约了侧钻施工。经过近几年的研究,逐步解决完善了上述技术难题。针对常规修井工具效果不理想的问题,研究改进了水平井可退捞矛、取换套工具、新型强磁工具等新型工具,提高了修井效果;推广应用了大修防喷器运移滑道至我厂所有大修队,提高了修井时效;研制了大修开窗一体化工具,研制了高强度铣锥和倒斜器一体化工具,提高大修侧钻时效。
关键词:大修;强磁工具;可退式捞矛;开窗一体化工具
前言
大修作业技术是指使用提升负荷较大、带有旋转系统的修井机,配套泥浆泵和水龙头等循环系统,采用先进的技术和工具,完成落物打捞、套管修复、侧钻等井下复杂作业的技术。自2006年我厂重新建立大修队伍以来,大修技术逐步发展,解决了我厂井下技术难题。在大修技术逐步发展的过程中,不断涌现出一些技术难题,主要有以下几点:1.随着油水井不断开采,井下套管的状况复杂多变,常规修井工具效果不理想,捞获率低;2.大修设备中倒装防喷器设备配套不完善,安装、拆卸防喷器劳动强度大,降低了修井时效,且具有较大的安全隐患;3.大修侧钻配套技术不完善,铣锥和倒斜器无法满足施工要求,制约了侧钻施工。
1新型修井工具的研制
1.1水平井可退式打捞矛的研制
目前水平井工具较为单一,大部分作业采用直井的工具,由于水平井井身轨迹的特殊性,采用常规修井工具施工存在很大的风险,特别是井下管柱的解卡打捞,如锦27-h2、锦16-于h29c、锦16-于h19等水平井,在倒扣解卡打捞中均发生了扭断钻具的情况,使其施工复杂化。水平井中管柱受力较为复杂,不同的井段管柱受力不同,特别是受“钟摆力”和弯曲应力的影响较大。钟摆力大小分析如下:
f(钟摆力)=w×sinα
式中,α为井斜角;w为卡点以下管柱重力;当α=90°时,钟摆力f等于水平段管柱重力,使得起下管柱摩阻达到最大,并随着水平段管柱增长而增加。现场使用过程中,在水平段的管柱,由于井眼曲率大,井口扭矩无法有效传递到井下水平段,并且钻具在井内旋转容易引起钻具的疲劳破坏。
为此我们研究了新型可退式水平井打捞矛,主要由主要由可变循环轨道、锁紧机构、分瓣卡瓦、矛杆组成。
将该工具连接在打捞管柱的下端,进入落物内孔后,分瓣卡瓦在矛杆锥面作用下直径涨大,将落鱼抓住,在锁紧机构的作用下可防止打捞工具中途脱开,上提就可起出落物。如果上提负荷超过打捞负荷,此时下放管柱后再上提即可使该工具退出落物,从而顺利起出打捞管柱。该装置可通过“上提下放”实现释放落鱼的功能,能提高水平井打捞效果,减少水平井打捞事故复杂化情况的发生。
1.2取换套滑块打捞矛的改进
我厂锦2-6-139井取换套失败,该井在取套过程中,滑块打捞矛可以实现打捞,但不能实现大扭矩倒扣,主要原因是打捞矛的卡瓦结构存在问题,只考虑的打捞和解卡的防脱设计,未充分考虑倒扣等特殊要求。
基于上述问题,结合取换套打捞矛的整体结构,研制了底部可以连接钻具实现定位的打捞矛,同时改进了打捞矛卡瓦的结构,使其不仅能满足打捞,还能实现大扭矩倒扣,提高大修取换套成功率。1是增加燕尾槽的深度和宽度,提高了倒扣可承受扭矩;2是把普通的打捞矛改进为下面可连接管柱的结构,可实现扶正定位功能。
1.3新型强磁工具改进
2014年,我们立项研制了2种新型强磁打捞器,一种侧开式、一种筒式,取得了較好的效果。基于新型强磁工具效果较好的基础上,我们对磁块的布局、套变井强磁工具及磨铣配套强磁打捞工具进行了自行研究,取得了一定的效果。其中自研的磨铣配套强磁打捞工具在现场应用中取得了较好的效果。
2大修开窗一体化工具的研制
目前大修换井底导斜器坐封和铣锥开窗的工序是分开的,需要下两趟钻具完成导斜器坐封和套管开窗。开展能够降低成本、减少起下钻时间,提高工作效率的一体化配套工具研究具有重要意义。
2.1高效钻铰式铣锥的研制
针对一般的铣锥强度不够大,耐磨性差的问题,开发研制出高效钻铰式铣锥,外层铺焊yd硬质合金,最大外径为154mm,开窗效果良好,实用一井次后基本无磨损。
2.2高强液压自锁式导斜器的研制
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