汽化冷却加热炉水梁泄露原因分析及应对措施.pdfVIP

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  • 2022-09-19 发布于四川
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汽化冷却加热炉水梁泄露原因分析及应对措施.pdf

汽化冷却加热炉水梁泄露原因分析及应对措 陈扬 【摘要】通过对天钢高线厂2#加热炉发生泄露事故的水梁立柱进行拆解,结合现 场情况进行分析,确定了水梁泄露事故发生的直接原因是立柱芯管脱落和耐火材料 脱落,提出了发生事故时的应急处理措施和预防措施. 【期刊名称】《天津冶金》 【年(卷),期】2018(000)004 【总页数】3页(P33-35) 【关键词】汽化冷却;水梁;泄露;预防;应急处理 【作者】陈扬 【作者单位】天津钢铁集团有限公司,天津300301 【正文语种】中文 0引言 步进式加热炉相对于推钢式加热炉优点明显,应用广泛。水梁是步进梁式加热炉的 关键组件。在步进梁式加热炉运行过程中,水梁起到承重和托运钢坯的作用,为保 证水梁强度,对水梁的冷却显得尤为重要。水梁的冷却方式一般有水冷却和汽化冷 却两种,而汽化冷却因省水、节能、加热效果好、热效率高等优点,被广泛应用。 汽化冷却水梁十分重要,一旦发生泄露,很容易造成水梁坍塌,严重影响生产。 1加热炉简 天钢高线厂 2#加热炉于 2009 年建造完成投入使用,设计产量为 110 t/h ,炉型 为双蓄热步进式加热炉,水梁起到钢坯承重和托运的作用,为了确保水梁的工作强 度,需要对水梁进行冷却 [1]。加热炉水梁采用强制循环汽化冷却[2] ,软水从水站 进入软水箱,经软水泵进入热力除氧器,除氧后经给水泵进入汽包,然后通过循环 泵进入水梁系统,在水梁内进行汽化冷却过程,汽水混合物重新回到汽包进行汽水 分离。 加热炉水梁设计为 4 根活动梁,5 根固定梁,软水由双立柱进水管进入纵梁,经纵 梁循环后从双立柱回水管回到汽包,单立柱为套管结构,如图 1 所示。汽水混合 物在纵梁内流动时,从单立柱芯管坡口进入芯管,向下穿过芯管后,从芯管外部向 上返回纵梁,从而完成立柱的汽化冷却过程。 图 1 单立柱内部结构 2 事故发生 2017 年 9 月 23 日晚,在正常生产过程中,2#加热炉操作人员听到一声异响,几 分钟后,首先发现炉内出现大量蒸汽,炉压失控,去炉底检查发现炉底排渣孔出现 滴水,通过排查判断为水梁泄漏,于是加强软水补水,将汽包压力逐步降低为 0 , 同时马上进行停炉处理。将对应位置的炉内辊拆除以后,发现 3#水梁 1#立柱出现 泄漏,泄漏部位耐火材料大片脱落,软水呈发散喷射状从泄露点喷出,纵梁已经发 生坍塌。 3 事故处理 图 2 3#活动梁纵梁和双立柱截断面 停炉降温后,将发生泄露的 3#活动梁拆除,发现该水梁纵梁及双管立柱基本完好, 无腐蚀或明显积垢及堵塞情况,截断面如图 2 所示。20 号钢,管壁厚 16 mm , 更换为同尺寸 20G 锅炉管材质,提高水梁强度,延长使用寿命。对新水梁按设计 图纸进行保温包扎,但将原设计浇筑水梁用低水泥浇注料更换为磷酸盐高温防爆浇 注料,以减少烘炉时间,快速投入生产。 4事故发生过程及原因分析 综合事故发生前后加热炉运行情况和3#水梁拆解情况,分析水梁泄露过程如下。 发生泄露的单管立柱,泄露部位发生鼓胀,鼓胀部位有多条纵向裂纹,鼓胀中心部 位的一条纵裂纹中间,有两个紧邻的漏点。图3为发生鼓胀泄露的水梁立柱和泄 露点情况。该立柱内部芯管已经脱落,且氧化烧损严重,基本已经全部成为氧化铁 皮,用手可捏碎。同时,该活动水梁5#立柱的芯管也已经脱落,立柱底部积垢已 将芯管下部掩埋,该立柱耐火材料包扎完好,也未发生泄露或其他异常情况。图4 (a)箭头所示为发生泄露的立柱内已经碎断的芯管,图4 (b)为芯管脱落但未 发生泄露的水梁立柱。抢修作业将该3#活动水梁纵梁和立柱全部拆除,按原设计 尺寸制作新水梁,原水梁设计材质为 4.1立柱芯管脱落 生产过程中,3#活动水梁1#立柱和5#立柱芯管脱落,这个情况可能发生在较长 时间之前,因为如果仅仅是芯管脱落,那么并非一定会很快发生水梁泄漏的事故。 芯管脱落之后,这两个立柱由强制循环汽化冷却改变为自然循环汽化冷却,即冷却 方式由汽水混合物从纵梁内流动时经立柱芯管坡口向下进入芯管,然后由立柱底部 向上从芯管外部返回水梁纵梁的强制循环汽化冷却,改变为汽水混合物从纵梁内直 接从立柱与纵梁连接处流下,经加热汽化后饱和蒸汽向上返回纵梁的自然循环汽化 冷却,冷却效果变差,但仍然能够维持立柱的工作强度。 图3已拆除的发生鼓胀的水梁立柱和立柱上的泄露点 图4发生泄露的立柱和芯管脱落但未泄露的立柱 4.2立柱耐材脱落 直至事故发生的两天前,操作人员日常巡检发现3#水梁1#立柱耐火材料在生产过 程中部分脱落,脱落的高温通红的块状耐火材料从出料悬臂

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