606168电池漏液分析报告.docVIP

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  • 2023-02-22 发布于浙江
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ATL Amperex Technology Limited Confidential ATL DGN QA Department Reliability Laboratory Page PAGE 4 of NUMPAGES 4 Dynapack客户投诉电芯(BPP-606168-003D)漏液失效分析报告 【背景】近段时间连续收到几起dynapack客户关于606168电芯漏液的投诉: 具体如下: 在2006/6/5在客户产线上开包发现2pcs电芯漏液; 2006/6/12在客户产线上开包发现1pcs电芯漏液; 2006/6/15在客户产线上开包发现1pcs电芯漏液; 目前样板还没有得到,通过邮件和电话沟通得到如下一些相关漏液电芯的信息。 样品信息 1、根据电芯barcode,收集电芯出货前相关数据,如下表所示: 表一:电芯数据 Barcode Cap/mAh IMP/mΩ OCV/V K 判定 出货日期 724620447728 2735 36.71 3.838 0.028 Pass 724613304229 2740 36.02 3.833 0.030 Pass 724621323760 2696 37.07 3.833 0.024 Pass 724621855213 2724 36.26 3.836 0.033 Pass 2005年3月 综上,电池在出货前其电性能等相关参数均正常。 不良图片参考: 6/5客户发现漏液图片(样板之1) 6/5客户发现漏液图片(样板之2) 6/12客户发现漏液样板图片(样板之3): 6/15客户发现漏液样板图片(样板之4): 失效分析 从图片上破损的情况,结合我们制程上实际看到的破损样板,我们判定存在这种类似情况。 1.对于样板1和样板3可以看出包装层破损呈直线状,像是用利器切割导致,通过实际生产线的audit, 推测因为tab造成的可能性较大,在实际产线上就有这样的先例。 2、对于样板3可以看出,且电芯破损是沿着折边的折痕位置,从图三可以看出包装层破损呈半园弧状,不像是用利器切割导致,推测是在顶峰位置电芯没有装好,在夹具baking是顶破foil,这种不良在实际产线比较少见,需得到样板进一步分析。 3.样板4,从图片上看,在底部foil自然皱褶的空心地带,气破损位置端面上看非自然破损,也曾受到外力或利器的冲击导致破损漏液。 另外,对于这四个图片进一步总结分析: 1.存在外在的利器所伤; 2.漏液位置普遍是在比较隐蔽的位置,尤其是在黄胶覆盖位置。 通过在产线上audit,发现以下工序存在较大品种隐患,并且已经在这些工序发现类似的品质问题。 工序1:自动灌液位置: 自动臂在来回运转,此工位原本配置两个人手,后因人员紧张,prod自行撤掉1人,但是1人忙不过来,导致堆拉,后一个电芯砸在前一个电芯上,存在隐患。 自动臂在来回运转,此工位原本配置两个人手,后因人员紧张,prod自行撤掉1人,但是1人忙不过来,导致堆拉,后一个电芯砸在前一个电芯上,存在隐患。 工序2:弯曲传送带: 传送带速度不均匀,尤其在转弯位置,经常出现卡带,掉进间隙里面,还有电芯在转弯处,会改变方向,堆积,造成后一个电芯扎破前一个电芯。 传送带速度不均匀,尤其在转弯位置,经常出现卡带,掉进间隙里面,还有电芯在转弯处,会改变方向,堆积,造成后一个电芯扎破前一个电芯。 工序3:三合一机器: 在三合一机器的槽位,经常出现胶布破损,翘起,存在利边,电芯从上面滑进槽位,落差较大,冲击力较强,任何一点异物或披锋都会导致电芯被扎破 在三合一机器的槽位,经常出现胶布破损,翘起,存在利边,电芯从上面滑进槽位,落差较大,冲击力较强,任何一点异物或披锋都会导致电芯被扎破 结论 制程部分工序存在安全隐患,导致电芯被异物所伤。 纠正措施 (1)针对以上出现的这些问题,要求Prod对相关工序所有操作人员进行培训,加强自检,发现问题及时知会相关管理人员,技术人员及时处理,并要求QA巡检人员堆存在隐患的工序,尤其上面几个工序重点巡检;(6/09/0 (2)在后工序,在贴黄胶之前,对于黄胶覆盖区域重点检查;(6/1 (3)目检工序对于电芯该缺陷重点检查,尤其是尾部区域,发现不良及时知会相关管理人员,技术人员及时处理。(6/1 (4)FQC安排专人对于该缺陷在打包前做100%全检(6/13/06开始执行),出货贴上“100% inspection”(应客户要求)

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