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工具连接方式: a)多功能铣锥+套铣管安全接头+钻杆(或油管) b)多功能铣锥+螺杆钻+地下过滤器+油管 第十七页,共五十四页。 施 工 方 式 1 首先调整好钻井液的性能,使其满足钻进时的性能要求 2 下入工具至处理井段上界5m左右,用钻进排量循环洗井一周 3 4 边循环边转动并缓慢下放钻具,磨铣时施加钻压10~20KN,且磨铣过程中,送钻要均匀 目的:避免了套管开窗的可能性,提高了磨铣效果。 第十八页,共五十四页。 工具工作方式 1 由高效磨鞋部进行钻孔磨铣,再由铣锥部对磨铣后的套管环空进行扩眼, 2 继而由棱状刮削器对扩眼后的套管内壁进行刮平清理 3 4 每钻铣进尺3~5米上下提放管柱并大排量(30m3/h)洗井一周,将钻磨下来的垢屑带出地面;然后继续磨铣。 若出现严重憋钻,应停止磨铣上提钻具至原处理井段以上,分析原因并采取相应措施后在组织施工。 第十九页,共五十四页。 经过在梁14、樊41X1、纯83-2、纯71-17等13口套管机械除垢井的试验,取得了理想的效果。 目前最长处理过的套管长度为500m,对油水井套管结垢严重的井,功能效果尤为明显,处理后的套管井段,均能达到设计用通井规顺利通过的目的要求。经过多次的现场应用试验,证明该工具能够大幅度提高工作效率,经济效益显著。 第二十页,共五十四页。 基本原理是利用各种修套、整形工具将套管缩径、变形、破裂或错断等情况下的套管重新进行整形、接合和磨铣扩大通径,使套管的各项性能恢复到满足生产的需求。 2、套损井打通道工艺技术应用 第二十一页,共五十四页。 打通道工艺的施工步骤 1 通过油管或钻杆打铅印落实套变井段和变形程度。 2 下加长通井规(2m以上)验证套变井段有无弯曲、变形及上部套管是否完好。 3 4 通过封隔器或测井手段验证套变井段以上套管有无漏失。 选择合适的修套或整形工具逐级进行套管修复,直至套变井段通径达到工艺要求。 5 视井内套管修复情况可再选择挤水泥、膨胀管补贴、下衬管等工艺将套管最终修复。 第二十二页,共五十四页。 打通道工艺的一般管柱组合(自上而下) ①、针对套管轻微缩径变形主要是:钻杆+钻铤+胀管器(或偏心辊子整形器等),通过墩压下击的方法使之通过缩径位置完成套管修复。 ②、在套管缩径严重,有破裂、弯曲的情况下主要是:钻杆+铣棒+铣锥(或磨鞋),通过磨铣扩径的方法使之通过套变位置完成套管修复。 第二十三页,共五十四页。 以往采取的下带磨鞋的这种管柱组合,磨鞋在上部铣棒的扶正作用下完全罩住破损套管进行磨铣,磨鞋极易将套变位置的薄弱套管磨穿,将套管皮向内压翻、撕裂,在套管上形成一个窗口,导致管柱进入地层造成施工的失败,下带铣锥的这种管柱组合,在套管弯曲的情况下因为铣锥通体铺有钨钢(见图)在上部铣棒的扶正作用下,尖部极易磨损套管壁将套管开窗,铣锥无法找回原井眼,导致窗口越开越大,管柱进入地层,使施工最后失败。 第二十四页,共五十四页。 (3)、打通道工艺技术的改进 我们结合生产经验从工具选择、施工步骤、管柱组合、施工参数4个方面进行了改进,使打通道施工更加安全、高效。 第二十五页,共五十四页。 引进和改进了多种类型、不同系列的高效铣鞋、铣棒、铣锥及其它组合工具。 1、工具选择方面 第二十六页,共五十四页。 原先使用的修套铣锥通体铺设钨钢,铣锥尖部磨损套管比较明显。我们通过将铣锥细长部加长,且不铺设钨钢,但将加长部进行淬火、渗碳来提高其硬度和耐磨性。这样做的目的是将铣锥前面细长部作为“领眼”使用,保证了铣锥始终处于原套管井眼内,不会开窗进入地层。 领眼铣锥 可铺钨钢 领眼 第二十七页,共五十四页。 在盘2-X333井的打通道过程中,该井挤灰后套管在1327.7m处破裂内翻缩径至Φ82mm,且灰面与套破点平齐,在采用了我们改进后的领眼铣锥后,钻塞和扩径工序一步完成,扩径也在“领眼”找回原井眼的情况下一次成功,一改过去先磨铣掉套管皮子的做法,将套破点由内而外进行逐级扩径,最大限度的保护了套管,防止了套管的进一步损坏。 第二十八页,共五十四页。 2、施工步骤的改进 我们在处理套变的工艺上增加了试钻和打印两道工序。 在进行第一次磨铣扩径时,先试钻0.2-0.3m,然后起出钻具,分析钻具磨损情况,再打印验证套管与第一次打印情况进行对比,分析变形套管是否得到扩径。以此来保证施工的安全性,防止第一次磨铣造成套损的进一步损坏,避免了开窗事故的发生。 第一次打印 第二次打印 第二十九页,共五十四页。 在一些套管弯曲井的施工中因弯曲段较长,
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