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浅析灰库汽车干灰散装智能自动控制系统.doc

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浅析灰库汽车干灰散装智能自动控制系统 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 2 文1:浅析灰库汽车干灰散装智能自动控制系统 2 一、设备简介 2 二、问题提出起因 2 三、治理方案的分析和解决办法 3 3.1存在的问题分析 3 3.2解决办法 4 3.2.1干灰散装机机务改造部分 4 3.2.2干灰散装机电仪改造部分 4 3.2.3灰库下部安装汽车衡进行治超 5 四、改造后的优点 6 五、结论 6 文2:经营散装金银散装 6 一、散货行业的特点: 7 1.单店产量大: 7 2.资金回报率高: 7 3.渠道相对可控: 7 4.品牌较好树立: 8 5.合作方式灵活: 8 6.经营风险较小: 8 二、散货行业的发展态势 8 1. 一线品牌采取散装、定量两条腿走路、大举攻占主流渠道。 8 2. 各城市专业从事散货经营的客户已初见雏形,并茁壮成长。 8 3. 散装专营客户具有极强的自主经营能力 9 4. 散装专营客户有向自建渠道的发展方向趋势 9 三、现代渠道的散货运作规律——三个核心,九项定义 10 1. 定点(即:制定销售网点) 10 2. 定位(即:确立销售位置) 10 3. 定柜(即:确立岛柜尺寸) 10 4. 定品项(即:确立产品品项) 11 5. 定价格(即:确立供价与售价) 11 6. 定陈列(即:确立陈列形式) 11 7. 定人员(即:确立导购人员) 11 8. 定促销(即:确立促销方式) 12 9. 定宣传(即:确立宣传手段) 12 原创性声明(模板) 12 正文 浅析灰库汽车干灰散装智能自动控制系统 文1:浅析灰库汽车干灰散装智能自动控制系统 一、设备简介 淮南某电厂(2×630MW和2×660MW)四台机组,每台机组配置一座粗灰库,四台机组公用一座细灰库,每座灰库均布置一套汽车干灰散装机,散装机采用镇江电站辅机厂配套设计安装的汽车干灰散装机,灰库干灰采用φ327mm放灰母管,锁气器采用DS200,散装机采用ZSJ200D,布袋除尘器采用DMC25,每小时放灰量不低于200吨。 2×630MW机组灰库气化风机采用百世德BK7011系列37kW,380V罗茨风机,2×660MW机组灰库气化风机采用江苏鼎泽DZ-150G系列55kW,380V罗茨风机。 二、问题提出起因 淮南某电厂五座干灰库在汽车散装机放灰过程中,灰罐车的三个放灰孔至少要打开两个孔,一个孔负责进灰,一个孔负责排气,排出的气体带出大量的干灰,造成灰库周围烟尘弥漫,严重影响人员身心健康和周边设备的安全运行,尤其灰库南侧布置的四台机组的冷却塔污染尤其严重。另外,由于放灰过程中扬尘严重,放灰工在放灰过程中,将干灰散装机放灰阀打开后,立即跑离放灰现场,估时在过去关闭放灰阀,经常出现灰罐车满灰后漫灰现象,造成极为恶劣的影响。其次,由于淮南某电厂所有干灰都是通过汽车运输,运灰灰罐车出现超载现象严重,随着国家对公路治超的严厉程度,要求要从源头抓起,源头问责,灰罐车超载将给予三万元每辆次进行罚款,违章车辆不交罚款,将处罚源头单位,所以灰库扬尘治理额超载治理刻不容缓。 三、治理方案的分析和解决办法 生产技术部作为生产技术攻关的部门,是电厂检修技术的核心,担起本次扬尘治理的重责,首先组织攻关人员进行周边调研,没有发现周边任何电厂在灰库扬尘治理上有任何突破,要想攻破次难关必须自主创新。 3.1存在的问题分析 生技部专业认真通过观察总结分析,得出所存在的问题之根本所在,第一,原干灰散装机下灰管径φ327mm较大,锁气器额定虽然为每小时200吨,但是由于灰库气化风机的进风和灰库灰位造成的压力,使得每小时放灰量远远大于200吨,基本是7分钟~8分钟将会放满净荷100吨的罐车;第二,干灰散装机布袋除尘器选择存在问题,原干灰散装机布袋除尘器抽尘风机选型为中压风机,应该选择为高压风机,布袋除尘器应该设有定期清灰装置,布袋除尘器清理出来的的积灰应该能顺畅的落入灰罐车内;第三,锁气器由于受灰库气化风机的影响,密封部分出现漏气灰的现象,外加下灰速度较快,锁气器齿瓣磨损严重,停运过程中也会出现泄露现象;第四,干灰散装机料满料位计失灵,在干灰下灰速度过快,灰罐车内空气快速排出过程中,冲击料位计,造成失灵或损坏。在上述现象必须根治,然后关闭灰罐车排气孔,只打灰罐车一个干灰散装机进料孔,利用高压抽尘风机快速将灰罐车内气体快速抽出。 3.2解决办法 3.2.1干灰散装机机务改造部分 a)选择布袋除尘器布袋定期控制清理仪,可以设定时间进行对布袋除尘器进行设定间隔清灰。

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