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超流态混凝土配合比调整与质量控制
0 前言
钻孔压灌超流态混凝土桩是采用长螺旋钻机钻至设计深度,利
用混凝土泵,通过螺旋钻杆中心向桩孔内连续封闭泵注超流态
混凝土,提钻压灌至桩顶标高,然后插入钢筋笼形成的桩体,
适用于建(构)筑物基础的基础桩和基坑的支护桩。由于它的
施工不受地下水位限制,施工振动小,所用螺旋钻机既可钻孔
又可压灌混凝土,操作简便、混凝土灌注速度快、成桩质量
好、成本低等优点,超流态混凝土灌注桩得到了广泛应用,从
而使超流态混凝土的生产与质量控制也成为常态化,但也由于
该工法的特点使得对超流态混凝土工作性要求较高,质量控制
更加严格。
1超流态混凝土生产与灌注现状简述
目前,商品混凝土搅拌站在生产超流态混凝土上都积累了一定
的经验,在材料的选择、配合比的设计、生产操作控制等方面
的技术都较成熟。但是随着建筑市场的发展,建筑物的基础桩
和基坑的支护桩不仅数量多而且深度较深,再加上大多数施工
单位都会抢工期,所以施工单位,多是使用多个混凝土泵昼夜
不间断地进行多天的超流态混凝土的灌注。
可以说不管对商品混凝土搅拌站还是施工单位超流态混凝土生
产与灌注都是一个长期的、艰巨的工作。搅拌站超流态混凝土
的质量控制、施工方的施工严谨性、工序的衔接以及双方的沟
通配合都至关重要,哪方面工作不到位都会导致施工出现问
题。比较常见的是在超流态混凝土灌注的过程中,时常出现堵
泵的情况,这也是大家都不愿意发生的,既累人又影响进度。
当然堵泵的原因也是多种多样的,有设备故障、有施工方式、
以及混凝土质量等等因素,下面主要针对影响堵泵因素的超流
态混凝土的质量方面作一下分析。
2 实际工程情况及相关问题的解决
2.1 工程情况
该工程是多栋高层小区住宅,需要灌注的基础桩较多,超流态
混凝土强度等级为 C30 ,基础桩直径 600mm ,桩深根据地质情
况大多都在 20m 以上,使用三台长螺旋钻机、三台混凝土泵同
时不间断施工。
2.2 超流态配合比使用情况
2.2.1 原材料
(1)水泥:牡丹江北方 P · O42.5 水泥,标稠用水量 28.0% ,
28d 抗压强度 51.1MPa 。
(2 )粉煤灰:热电厂的Ⅱ级粉煤灰,45μm方孔筛筛余 15% ,
28d 活性指数 72% 。
(3 )泵送剂:纳源的萘系和脂肪族复合的泵送剂,减水率
18% 。
(4 )天然河砂:含泥量 2.0% ,细度模数为 3.0 ,Ⅱ 区中砂。
(5 )石子:公称粒径 5 ~10 mm 碎石,含泥量 0.5% 。
(6 )水:地下水。
2.2.2 C30 超流态混凝土配合比
见表 1 。
2.2.3 出现的问题
该配比出厂的状态较好,坍落度、扩展度都满足超流态的指标
要求,在施工现场连续泵送出料状态也正常,但在钻孔的过程
中,也就是停止泵送时间稍长些,在泵车斗内的混凝土浆体上
浮,就有轻微泌水现象,而且出现堵泵频繁的现象,每次都是
在新桩开始压灌时、在钻机的软管下部与泵管接触处堵,很有
规律。
2.2.4 分析原因
通过在现场的长时间观察,结合现场长螺旋钻机的高度高、转
速慢、功率大,以及施工间隔时间长等方面综合分析考虑,按
正常的超流态配比不能满足施工的需要,可以说现场施工的特
点对混凝土的工作性提出了更高要求,超流态混凝土黏聚性要
更高、保水性要好,流动性也要好,而且长时间的抗离析能力
必须要强。因此调整混凝土状态,应该是解决问题的关键。
2.2.5 调整 C30 超流态配合比
通过理论分析找到了调整方向,于是对配合比做了如下调整:
(1)提高胶材:增加 20kg 粉煤灰。
(2 )提高砂率:提高 3% 的砂率。
(3 )提高水胶比:降低 10kg 用水量。
(4 )降低泵送剂掺量:降低 0.4% 的掺量。
调整后的混凝土配合比见表 2 。
2.2.6 加强过程质量控制
(1)保证超流态所使用的原材料质量稳定。
(2 )加强操作室人员的操作控制,混凝土的坍落度控制在指标
下限。
(3 )加强技术人员对出厂混凝土质量的跟踪,及时反馈现场信
息。
(4 )做好与现场施工人员及泵工的技术交底与沟通。
(5 )增强调度的责任心,与工地协调配合好发车、调度好车辆
的运输。
2.2.7 实际效果
通过对配合比的调整及过程质量控制,超流态混凝土的匀质性
非常好,粗细骨料均匀地分布在浆体中间,混凝土的黏聚性增
强,和易性很好,虽然坍落度没有调整前大,但流动性也很
好
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