辊式磨机喷口环及选粉机迷宫改造.docVIP

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  • 2023-12-05 发布于浙江
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矿渣磨喷口环及选粉机密封改造 1、序言 华南某水泥厂矿渣微粉生产线由天津水泥工业设计院研究院设计,设计生产能力为年产100万吨,分两期建设。该生产线主机采用从日本某公司引进的UM46.4CS辊式磨,磨盘直径φ4600mm,选粉机为UKS70Z,转子直径φ4780mm,在比表面积为450㎡/kg时设计生产能力为80吨/小时。 一期生产线于2005年4月27日顺利试车投产,凭借合理的工艺设计,高可靠性的设备,以及先进的管理模式,试车调试后迅速转入正常生产。生产一段时间后,一些潜在问题逐渐暴露出来:一、外循环料较多,凭肉眼观察占喂料量40%左右,尤其是含有较多粉料,这部分粉料容易积在提升机料斗内、壳壁上及外排渣口处,造成提升及擦壳,料斗变形,外循环排渣口堵塞;矿渣原料中的水分容易与这部分粉料形成块结在中心溜管壁上,造成溜管经常堵塞而使磨机跳停等设备故障;二、磨机震动大,磨辊摆臂与机械限位装置撞击频繁,在机械限位装置处,磨机壳体因冲击而出现裂纹;三、矿渣粉质量指标控制困难,比表面积高达600㎡/㎏时,45μm筛余(以下简称筛余)还在2.0%左右,选粉机转速较高,有时高达950r/min,导致选粉机电流高报甚至跳停,而该厂矿渣原材料供应点多,质量、水份等波动大,更加大了生产控制难度。 2、原因分析 2005年9月,日本宇部公司专家来到我厂对立磨进行检查,检查中发现由于制作安装原因,选粉机迷宫密封配合尺寸与设计值误差较大,如图二中所示,内迷宫环10与迷宫风叶7之间的配合尺寸A的设计值为10mm,而实际尺寸为50mm,外迷宫环4与迷宫风叶7之间的配合尺寸B的设计值为24mm,而实际值为60mm。这些误差严重削弱了迷宫的密封作用,部分粗颗粒不经过选粉机分离而从选粉机迷宫风叶与内、外迷宫环的间隙处直接进入成品,如图二中带箭头虚线所示,造成成品筛余超标,选粉机转速被迫提高,导致产品出现过粉磨现象,比表面积居高不下。另外,专家认为喷口环风速偏低,一方面引起外循环料过多,造成粉料多而结块,另一方面导致磨盘物料层厚度不够,料层不稳,使磨辊频繁撞击机械限位装置,磨机震动大。 3、改造过程 3.1、喷口环改造:如图一所示,在立磨转子衬板3外侧焊接一圈50mm宽的钢板7,磨机喷口环面积从降低了0.82㎡,喷口环理论风速从24.98 m/s提高到30.72m/s。 3.2、选粉机改造:如图二所示,在选粉机转子上的密封风叶7内侧焊接一圈钢板8,在内密封环10上焊接一圈钢板9,将尺寸A尽量调整至设计值,在外密封环4上焊接一圈钢板5,将尺寸B尽量调整至设计值。 改造完成后,在原材料未改变的情况下开机生产,以目测来看,外循环料减少到了喂料的30%左右,尤其细粉料含量减少一半左右,磨盘上料层厚度由60mm增加到75mm。磨辊与机械限位装置撞击频率明显降低,提升机积料结块现象基本消除,但外循环排渣口及中心溜管堵塞问题仍然未能得到彻底解决,磨机与机械限位装置的撞击还时有发生。 改造后的各项生产控制及质量数据变化情况参见表一,在选粉机转速比改造前低200r/min的情况下,成品筛余降到了0.9%,比改造前低0.98%,比表面积降低了60㎡/㎏;选粉机电流降低了100A,降幅达30.67%,磨机台时产量增加了11吨,吨矿粉电耗降低了9.09度。产品颗粒分布变化情况参见表二,对28天强度影响不大的3微米以下微粉颗粒降低了2.09%,过粉磨现象有所缓解;32μm到65μm的增加了3.05%,对强度增长贡献不大的65μm 以上粗粉颗粒降低了0.20%,表明产品跑粗问题得到了有效控制;特征粒径De以及均匀性系数Nx都有明显升高,产品颗粒分布范围更窄,粒径更均匀。 经过一段时间的摸索适应,操作人员对各项操作参数做了进一步调整,磨出口温度从78℃提高到82℃,选粉机转速降低到510r/min左右,选粉机风叶的线速度由改造前的36.41m/s降到了22m/s,主排风机转速从870r/min降低到820r/min,选粉机及主排风机电流进一步降低,吨矿粉电耗下降到45度左右。待生产稳定后,筛余在2%以下时产品比表面积在510㎡/kg左右,虽然与改造前相比有了很大提高,但与日本样品及国内同行业厂家相比,见表二,这两项质量控制指针仍然明显偏高很多。 2006年3月,宇部专家再次来到公司对磨机进行检查,专家在检查后认为,2005年9月的改造取得了良好的效果,但由于受加工条件及操作空间所限,内、外密封环的平面度及圆度误差无法达到设计要求,因此选粉机迷宫密封作用还未达到理想状态,需做进一步改造以加强密封;喷口环风速还需加大,以加厚磨盘料层,减少外循环物料量。于是日本专家制定了第二次改造方案,具体改造方案如下: 3.3、喷口环改造:如图一所示,在磨机壳体衬板9内侧焊接四块宽度为240mm,角度为30°的扇

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