高炉练铁硫高出格质量事故分析报告.pdfVIP

高炉练铁硫高出格质量事故分析报告.pdf

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高炉练铁硫高出格质量事故分析报告

甘肃酒泉钢铁公司1高炉爆炸事故♯

(一)事故简况

1990年3月12日7:56分左右,酒泉钢铁公司炼铁厂1高炉在生产运行

发生爆炸。高炉托盘以上炉皮(标高15一29米)被崩裂,大面积炉皮趋于展开。

瞬间,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被抛向不同方向,炉身支柱被推倒,

炉顶设备连同上升管、下降管及上料斜桥等全部倾倒、塌落;出铁场屋顶被塌落

物压毁两跨;炉内喷出的红焦四散飞落,将卷扬机室内的液压站、

主卷机、PC-584控制机等设备全部烧毁:上料皮带系统也严重

损坏。由于红焦和热浪的灼烫,塌落物打击及煤气毒害,造成19人死亡、

10人受伤。

(二)事故原因

1.关于炉内爆炸

根据事故现场勘查、分析,高炉发生炉内爆炸有以下几个方面的特征。一是

炉皮断裂是由23处300一1400毫米长短不等的预存裂纹同时起裂所致,各项

预存裂纹两侧均有明显可见的向两侧扩展的人字形断口走向,断口的基本特征是

多处预存裂纹同时起裂形成的脆性断口;二是风口的损坏导致向炉内漏水,造成

炉内区域性不活跃现象,形成呆滞区;三是炉顶温度升高,两次打水降温,在一

定程度上粉化了炉料,造成透气性差。

2、关于炉体坍塌

事故前1高炉炉况恶化,已承受不了突发高载荷,主要表现在:一是冷却设

备大量损坏。由于1984年大修留有隐患,1987年5月后炉况失常,冷却设备

损坏严重。到事故前,风口带冷却壁损坏1块,炉腹冷却壁损坏32块,占冷却

壁总数的66.7%;炉身冷却板共590块,损坏393块,损坏率为75.1%。为了

维持生产,采用高压喷水冷却,加剧了炉皮恶化。二是炉皮频繁开裂、开焊。1986

年6月后,炉皮出现开裂、开焊,并且日益加剧,到事故前,共发现并修复裂纹

总长度28.5米,但由条件所限,焊接质量得不到保证,没有从根本上改善炉皮

恶化状况,使高炉已承受不了炉内突发的高载荷。在炉内爆炸瞬间,炉皮多处脆

性断裂、崩开、推倒炉身支柱、整个炉体坍塌。

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