提高一次焊接合格率.docxVIP

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提高 一次焊接合格率技术难关

小组名称:技术攻关QC小组

发表人:单位名称:

2015年10月15日

目录

2015年10月15日 1

一、前言 2

*****于2013年承揽了****************施工,该工程主要施工内容为工艺管线施工,管线内

介质为天然气,具有工作压力高,易燃易爆的特点。 2

二、小组概况 2

三、选题理由 3

四、现状调查及目标 3

1、现状调查 3

2、制定目标 3

3、可行性分析 4

五、原因分析 4

六、要因确定 4

七、对策表 5

八、对策实施情况 5

实施一、按焊接工艺规程施工 5

实施二、管口组对后检查错边量和平直度 6

实施三、挡风措施制定和制作 7

九、效果检查 7

十、巩固措施 8

1、总结 8

2、今后打算 9

一、前言

*****于2013年承揽了****************施工,该工程主要施工内容为工艺管线施工,管线内介质为天然气,具有工作压力高,易燃易爆的特点。

二、小组概况

小组名称课题名称课题类型

技术攻关QC小组提高

*****一次焊接合格率

攻关型

注册编号成立时间活动时间

小组人数

小组人数(≤

10人)获奖情况

当年

活动次数

1次/月

姓名

性别

文化程度

职务、职称

组内分工

备注

1 男 本科 助理工程师 组 长

2

研究生

高级工程师

推进者

3

本科

工程师

组员

4

本科

助理工程师

组员

5

本科

助理工程师

组员

6

本科

助理工程师

组员

7

技校

高级工

组员

三、选题理由

********施工现场施工条件恶劣,风力大,湿度高,管线壁厚大,焊接困难,导致一次焊接合格率低于业主要求的95%,为提高现场一次焊接合格率,所以成立本QC小组。

四、现状调查及目标

1、现状调查

*****目前进入一期工程收尾,二期工程前期准备阶段,且一期工程一次焊接合格率仅为90%,远低于业主要求。

2、制定目标

******项目一次焊接合格率达到95%。

3、可行性分析

公司领导非常支持这次活动,工程技术人员及全体职工有十足的信心和决心。

课题开始前,公司查阅了大量的资料,并向一些有经验的单位进行了多方的咨询学习,已掌握了大量的成功经验。

五、原因分析

为了查出影响焊接合格率的原因,小组成员通过各种方式搜集汇总信息,并通过会议的形式互相分享,根据********的各种特点,结合现场实际情况对影响焊接的主要因素,进行了分析总结如下:

人员:施工人员缺少培训、责任心不强。

工艺:未按照焊接工艺规程进行预热,管口组对时错边量超差。环境:现场风力强、湿度大。

六、要因确定

要因确认表序号末端原因要因确认确认方法

要因确认表

序号

末端原因

要因确认

确认方法

结论

1

缺少培训

无相应焊接经验,操作不熟练,

导致焊接质量差。

理论分析

2

责任心不强

施工人员责任心不强,工作不

认真。

理论分析

3

未按照焊接

焊接前应对焊口两侧100mm范

实际分析

要因

4

4

工艺规程要

求进行预热管口组对时错边量超差

现场风力强

围内预热,预热温度80℃,以

去除水汽。

组对完成后,未进行检查。

实际分析

要因

5

现场风力较强,常年在3级风

以上。

实际分析

要因

七、对策表

序号

问题

目标

措施

完成人

地点 日期

1

未按照焊接工艺规程

要求进

严格按焊接工艺规程施工

现场施工发现不按规程施工的,立即叫停

李铁刚

施工现场

2行预热管口组减少错口对时错情况的发边量超生差

2

行预热

管口组减少错口对时错情况的发边量超生

现场风力强

提高管工责任

心,管口打磨应彻底,组对后进行检查。现场采取防风

措施

李铁刚

施工

现场

3

将风力影

响降到最

李铁刚

施工

现场

实施一、按焊接工艺规程施工

现场焊接前先对焊口进行预热,预热温度100℃,层间温度80℃以上。焊接时焊材使用ER50-6+5015-E,*管线焊接接头形式如下所示:

v1.0可编辑可修改

焊接工艺参数如下:

焊接时,严禁在坡口外的管壁上进行引弧,层间焊接时应将上一层清理干净后再进行焊接。焊接使用的氩气纯度为%。

实施二、管口组对后检查错边量和平直度

管口组对质量直接影响焊接,管口组对时应保证管口内侧平齐,以免发生内咬边,未熔合等缺陷,如图:

6 6

v1.0可编辑可修改

实施三、挡风措施制定和制作

施工现场处于空旷的苇田,风力较强,因此必须制作和使用挡风棚。根据现场实际情况,使用彩板搭设挡风棚,如图所

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