《铁道车辆制动装置及制动新技术》 课件 10.1 货车单车试验.pptx

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项目十制动机性能试验

任务一货车单车试验;2022年5月2日某局某站修在对一辆C70E货车进行单车试验时,发现该车制动机缓解不良,经制动钳工判断为120主阀故障,更换120主阀后,制动机作用良好,有效防止了制动机缓解不良的故障。单车试验是检查车辆制动机性能的必要手段,也是规程规定的内容。同学们在今后的工作中,一定要严格落实作业标准,认真执行规章制度,妥善处置制动故障,保证列车行车安全。;单车试验过程和标准

(1)过球试验

①开放车辆制动主管两端折角塞门,关闭截断塞门。

②将实心尼龙球网状回收器安装于远离单车试验器一端的制动软管上。

③将实心尼龙球放在车辆另一端的连接器中,然后将单车试验器与之连挂。

④单车试验器置1位充风,实心尼龙球须通过制动主管进入网状回收器。

⑤试毕单车试验器置3位,将网状回收器和实心尼龙球取下后安装软管堵。;(2)制动管漏泄试验

①单车试验器与车辆一端软管连接,关闭该端折角塞门,单车试验器置1位,制动管充至定压后,移置3位保压1min,不得漏泄。

②另一端软管加软管堵,开放两端折角塞门,截断塞门处关闭位,单车试验器置1位,制动管充至定压后,移置3位保压1min,用肥皂水检查,管系各接头不得漏泄,制动管漏泄量不大于5kPa。

③关闭另一端折角塞门,卸下软管堵,保压1min,制动管漏泄量不大于5kPa。;(3)全车漏泄试验

开放截断塞门,单车试验器置1位充风,待副风缸充至定压后,用肥皂水检查制动主支管及副风缸管系接头不得漏泄,保压1min,漏泄量不大于5kPa。;(4)制动、缓解感度试验

①制动感度试验

单车试验器置1位充气,待副风缸充至定压后,将单车试验器移置4位。当制动管减压40kPa时立即将单车试验器移置3位,制动机须在制动管减压40kPa以前发生制动作用,其局部减压量:120、120-1型不大于40kPa。

②缓解感度试验

a.120/120-1型制动机制动管长度小于16m时,将单车试验器移置2位充气,制动缸压力应在45s内缓解至30kPa以下。;(5)制动安定试验

①120/120-1型制动机:单车试验器置1位充气,待副风缸充至定压后,置3位保压,开启专用安定试验位,制动管减压200kPa前,制动???不得发生紧急制动作用。关闭专用安定试验位,保压1min,制动缸漏泄量不大于5kPa。;(6)紧急制动试验

①120/120-1型制动机:单车试验器置1位充气,待副风缸充至定压后,置3位保压,开启专用紧急试验位,制动管减压100kPa前,制动机须发生紧急制动作用。安装手动空重车调整装置的车辆,制动缸压力达到190kPa前,安全阀须开始排风,压力降至160kPa前安全阀须停止排风。;(7)120/120-1型制动机加速缓解阀试验

单车试验器置1位充气,待副风缸充至定压后,将单车试验器置4位减压100kPa,然后置3位保压,待压力稳定后,单车试验器置2位,制动缸开始缓解时,制动管压力应有明显跃升。;(8)120/120-1型制动机半自动缓解阀试验

①主阀缓解试验

单车试验器置1位,待副风缸充至定压后,将单车试验器置4位减压50kPa,然后置3位保压,拉缓解阀手柄至全开位3~5s后松开,待制动缸压缩空气自动排完后,将单车试验器置5位,再减压约50kPa,制动机须发生制动作用。然后单车试验器置1位。

;(8)120/120-1型制动机半自动缓解阀试验

②制动缸缓解试验

待副风缸充至定压后,单车试验器置3位,开启专用紧急试验位,施行紧急制动,制动管压缩空气排尽后,拉缓解阀手柄至全开位3~5s后松开,制动缸压力应能下降到零。;(9)闸调器性能试验

①闸瓦间隙减小试验

单车试验器置1位,待制动机缓解完毕后,将垫板放入任一闸瓦与车轮之间,副风缸充至定压后,单车试验器置5位减压l40kPa,制动缸活塞行程须变短。反复制动、缓解三次后,制动缸活塞行程与初始行程之差须不大于10mm。;(9)闸调器性能试验

①闸瓦间隙减小试验

单车试验器置1位,待制动机缓解完毕后,将垫板放入任一闸瓦与车轮之间,副风缸充至定压后,单车试验器置5位减压l40kPa,制动缸活塞行程须变短。反复制动、缓解三次后,制动缸活塞行程与初始行程之差须不大于10mm。;②闸瓦间隙增大试验

制动机缓解后,撤去闸瓦与车轮之间的垫板,制动后制动缸活塞行程须变长。反复制动、缓解三次后,制动缸活塞行程与初始行程之差不大于10mm。;(10)空重车自动调整装置性能试验

制动机处于缓解状态时,KZW系列空重车自动调整装置抑制盘下平面应坐落在支架导管的顶端,抑制盘触头与横跨梁触板的间隙应符合规定,触头与抑制盘螺杆须用开口销锁定。

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