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- 2024-06-21 发布于上海
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电厂汽轮机油抗乳化性超标问题分析及
处理
摘要:本文选取一个新投产的1000MW机组,在使用一段时间后,由于发动
机润滑油的抗乳化能力超标,造成轴承温度升高而发生跳闸现象。通过检验,该
问题只能通过添加新的润滑油来改善。另外,对一套新的机油进行了改造,结果
表明,机油质量有较大的降低。为此,本文分析了机油抗乳化超标的原因并提出
改善措施,仅供参考。
关键词:汽轮机油;抗乳化性;吸附处理;抗氧化性能
引言:汽轮机油使轴承和轴瓦间产生油膜,起润滑作用。在检查中发现,该
机组轴封润滑油中含有大量含铁物质和硫化物,使其失去了原有功能,导致轴密
封处产生高温氧化腐蚀而损坏。汽轮机油的使用往往难免掺水,如果水分含量过
高就会造成汽轮机油变质失效,影响发动机正常工作和使用寿命。抗乳化特性作
为考察汽轮机油耐与水生成乳化液能力的重要技术指标。如果油品中有一定含量
的水分存在就会影响抗氧和抗氧化能力。当汽轮机油的抗乳化特性良好时,能迅
速分离混在机油中的水,且可由主油箱底部的阀门释放。如果抗乳化性不好或有
杂质存在时,就不能及时排出,从而影响到润滑系统正常工作。所以,汽轮机油
具有较好的抗乳化性能,是确保汽轮机组安全平稳运行的一个重要标志。
一、相关概述
某电厂1000MW超临界汽轮机在使用了大半年后,其耐乳化度指标全部超过
100分钟。若润滑油中存在一定数量的湿气,会导致润滑油性能下降,从而影响
其工作和使用寿命,严重时会造成燃烧。通过添加新的润滑油,可将破乳化期减
少到11分钟,并利用超声技术对分离装置中残余的油和水进行了破乳化。在装
置投入使用两日后,破乳试验的结果再次大于100分钟。通过对其进行的研究,
得出了锅炉给水系统中存在着大量的未蒸发水、凝结水、水蒸气等问题。目前,
油品中的抗乳剂比例已经明显不够,而将破乳剂添加到润滑油中,并未达到很好
的处理效果,因此可以认为,这类油品中含有极性的有机物[1]。
另外,在发生防乳性能超常时,机油中的湿气浓度较上一次测试时有较大幅
度的增加,因此使用了一台吸湿器进行过滤,以降低其含水量。三日后,含水量
达到126毫克/千克,因为不能充分地汽化而造成机油含水量太高。经过检验,
在轴封上有很大的气体泄漏。通过对轴密封的压力计进行检测,发现其真实的压
强超过6MPa(设计压力3.5MPa)。此外,经过研究表明,机油质量降低是因
为在机油中没有添加合适的添加剂。汽轮机润滑油的添加剂是一种具有亲水性的
物质,在高速运转下,油水混合后,会与水发生粘连,同时,因为具有亲水性的
基团能溶解在油里,增加黏合度,所以油液很难分离,因而就出现了乳化。
二、油质劣化分析
(一)油质质量分析
对主油罐取样,对其进行了质量检测。油品的陈化包括:基础油劣化、添加
剂变质、消耗和其他材料的累积。因某公司所用的汽轮机油中杂质含量高、含水
量大,致使其质量问题严重,严重地制约了发动机的工作。根据粘度、酸值、色
度、变质等因素对基础油变质的影响进行检验,大多数时候是无法直接作出评价
的,然而,抗氧化剂的使用会引起酸性的变化,抗乳化剂的消耗量会引起抗乳化
作用的变化,耐腐蚀的抗磨剂会引起油中的淤渣沉积;通过对铜薄板的侵蚀状况
及不可溶性物质的分析,发现了该产品在一定程度上改善了耐磨性,但同时也会
导致其耐蚀性下降,从而影响其使用年限;不溶于戊烷的溶剂是指将所用的油与
戊烷相溶,然后再将其分解出来,以判断所用的润滑油有无被破坏、老化[2]。经
研究分析,这种汽轮机油水、抗乳化等性能均达到一定要求,可知如果油品被破
坏,则油中化学添加剂消耗分解最严重,含量超标的根源就是由于轴封负荷过大,
耗冷量流入了润滑油系统。
(二)红外光谱分析
利用傅里叶变换红外光谱仪对某一型号的汽轮机油进行了测试,并将其与国
家标准方法检测出的结果相比较,验证了该方法的可靠性。经调研分析,发现在
1733/cm时,发动机的峰值非常大,从主成分的吸收波来看,在C=O的位置,存
在着醛类、酯类和羧酸盐类的强烈吸收率。同时还发现该区域是含氧化合物最活
跃的部位之一,这表明该部分有机物可能参与了汽轮机油的分解过程,油中有机
氧化产物含量很高。由于油中水含量比较大,且与其他组分形成氢键等原因,导
致油品具备很好的抗氧化特性。当油含水中分过高时,酯会进行分解,产生有机
酸和有机质等。在酸性环境下,滴出物的老化速度会明显加速。所以建议在使用
汽轮机油时要定期补充一
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