20102013年炉况异常汇总12.docx

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2010-2013年炉况异常汇总12

恢复;(二)原因分析;1、7#高炉本次计划休风,在休风前高炉炉况较为正;2、休风检修时对溜槽进行了更换,后校正时溜槽角度;3、高炉计划休风后,打开人孔观察料面时,发现溜槽;4、复风后,风口过早被吹开,不利于炉况的恢复;5、复风后,热风炉换炉后风温上升280度至950;6、原料:烧结矿加入海砂后含Ti偏高,休风前高炉;7、休风时间较以前计划休风时间比稍偏长,以

恢复。本次高炉复风后炉况艰难恢耗时较长,关键是复风后高炉不进风,全靠小风量烧空间,待所加的组合焦作用后炉况才好转。

(二)原因分析

1、7#高炉本次计划休风,在休风前高炉炉况较为正常,特别是14号夜班在加休风料时,高炉炉况顺行无崩塌料,休风[Si]:0.76%、[S]:0.027%,料线2.4m均在休风要求的范围内。

2、休风检修时对溜槽进行了更换,后校正时溜槽角度相差3度,但在高炉复风后,没有使用过正常角度,当时由于是低料线,布料角度为焦炭35度、矿石32度,故溜槽影响可以排除。

3、高炉计划休风后,打开人孔观察料面时,发现溜槽处有水流下,原因为13日23:11分高炉正常生产时,气密箱底板温度超50度就报警,工长要求看水工雾化冷却,看水工开了长流水冷却,没有及时关闭。

4、复风后,风口过早被吹开,不利于炉况的恢复。

5、复风后,热风炉换炉后风温上升280度至950度,风温上升较多。由于热风炉检修时停烧,复风后风温较低,换炉后风温虽上升280度至950度,但复风后需要风温来提高物理

热,950度与正常风温1100度比还相差较多,但当班工长在风压、风量没有匹配的情况下,有加风动作,引起管道行程。

6、原料:烧结矿加入海砂后含Ti偏高,休风前高炉铁水含Ti在0.2%左右,导致渣铁流动性变差;另外带烧烧结矿粒度普遍偏小(返矿在13%)且高炉用量较大50%,导致高炉复风过程中透气性差。

7、休风时间较以前计划休风时间比稍偏长,以前休风基本在10个小时,而本次休风时间在12个小时,影响渣铁物理热及流动性。

8、恢复炉况时,在管道破坏后崩料后,料不动的第一时间加的净焦较少,减慢了高炉的恢复。

(三)整改措施

1、针对目前的原燃料及铁水中的含Ti量较高,影响渣、铁流动性。高炉休风前准备一定量的白云石,休风料以空焦加轻料的形式加入。

2、加休风料时要关注矿仓烧结矿的质量,粒度小的矿仓停用。

3、高炉在复风前热风炉提前烧炉减少风温波动,把握换炉时机。另外在热

风炉换炉后,风温上升较大时,工长要视风压、风量是否匹配才考虑加风,防止管道形成。

4、引进一部分较好的有水炮泥,专门为高炉堵风口、做泥套及低风压时的使用,有利于高炉生产。特别是高炉恢复过程中,堵风口要与责任人进行挂钩考核。每吹开一个考核50元。另外在处理炉况时,在没有灌渣风险的前提下,应尽早休风堵风口,以利炉况恢复。

5、气密箱底板温度按厂家提供的资料超120度,方要求看水工雾化冷却,现当气密箱底板温度超50度仪表就报警,整改为气密箱超100度报警,并打水雾化冷却,温度下降后必须及时关闭打水阀。

6、处理炉况或恢复炉况时,特别是塌料或坐料后,料柱较死、料不动,工长要尽早请示一次性加足焦炭(至少5批),有利于炉况的恢复。

7、遇炉顶设备检修时,炉顶温度应控制在150~250度之间,料线小于3米,以利炉顶点火及检修环境温度良好,炉温高时采用矿石压顶温的方法要请示。防止复风后影响透气性。

(四)吸取教训

1、在复风操作过程中,要以高炉接受能力考虑加风幅度,不能同时采取多项措施如同时加风、加风温、提高顶压等。调节风温方面,严格按照操作规程要求,控制加风温的幅度,加风温一次不超50℃,特殊情况不超100℃,且要兼顾炉况接受程度。

2、复风前捅风口时,应将需要堵的风口再次进行堵牢,以便防止过早吹开不利于炉况恢复,堵风口作业与责任人工资挂钩,同时确保好捅不吹开。复风后尽量督促炉前出尽渣铁,保证炉缸的活跃度。炮泥使用方面,120KPa以下要求使用有水炮泥,针对休风堵风口使用质量较好的有水炮泥,同时还应加强对炮泥使用质量的跟踪管理,对使用不合格的炮泥一律退货处理。

3、计划休风必须校核溜槽角度,做好前后对比记录,确保实际角度与显示角度一致。此项工作由炉长及工长负责执行。在气密箱温度控制方面,气密箱底板温度的上限为 120℃,将气密箱底板报警温度设定为100℃,打水雾化冷却结束后必须及时关闭打水阀门,并将其纳入作业指导书。

4、休风前复风后要多检查原燃料情况,如果烧结矿粒度小、粉多,减少使

用比例或停用,三级焦、焦丁、落地烧停用,并在实

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