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X70钢输气管道凹陷失效分析
武刚;朱丽霞;罗金恒;刘畅;李丽锋;孙明楠
【摘要】某X70钢天然气输气管道发生凹陷泄漏事故,通过宏观分析、力学性能试
验、金相检验、微观分析、残余应力测试、有限元模拟等方法,对管道凹陷泄漏的
原因进行了分析.结果表明:管道在铺设时受到岩石的挤压而产生凹陷,在管道服役过
程中,凹陷处壁厚严重减薄,应力水平大幅升高而产生了微裂纹,裂纹逐渐扩展穿透管
壁,最终导致管道泄漏.
【期刊名称】《理化检验-物理分册》
【年(卷),期】2019(055)007
【总页数】5页(P478-482)
【关键词】输气管道;凹陷;泄漏;有限元模拟
【作者】武刚;朱丽霞;罗金恒;刘畅;李丽锋;孙明楠
【作者单位】中国石油集团石油管工程技术研究院,西安710077;石油管材及装备
材料服役行为与结构安全国家重点实验室,西安710077;中国石油集团石油管工程
技术研究院,西安710077;石油管材及装备材料服役行为与结构安全国家重点实验
室,西安710077;中国石油集团石油管工程技术研究院,西安710077;石油管材及装
备材料服役行为与结构安全国家重点实验室,西安710077;中国石油西南油气田公
司安全环保与技术监督研究院,成都610041;中国石油集团石油管工程技术研究院,
西安710077;石油管材及装备材料服役行为与结构安全国家重点实验室,西安
710077;中国石油西南油气田公司安全环保与技术监督研究院,成都610041
【正文语种】中文
【中图分类】TE973
石油和天然气是国家工业体系的血液,而管道作为油气输送的大动脉,其安全问题
一直备受关注[1-3]。国内外统计表明,机械损伤是造成油气管道失效的主要原因
之一,而凹陷作为机械损伤的常见形式,是由于外载荷作用导致管道横截面发生的
永久变形。凹陷处易产生应力集中,进而降低管道承压能力或导致管壁破裂泄漏
[4-6]。
2017年,国内某X70钢输气管道漏磁内检测发现钢管上有1处外部金属损失缺陷
点,该缺陷与凹陷相关,该管线已运行7a(年),采用3层聚乙烯防腐层,设计压力
6.3MPa,运行压力3.5MPa。挖开管道发现管壁已凹陷,贴近岩石部位有轻微的
气流声,生产单位确认管道泄漏并进行换管处理。为找出管道泄漏原因,笔者对其
进行了一系列检验和分析,以期防止此类事故的再次发生。
图1泄漏部位管段宏观形貌Fig.1Macromorphologyofthepipelinesection
atleakagesite
1理化检验
1.1宏观分析
泄漏部位管段如图1所示,管子壁厚8.3mm,直径813mm。管子凹陷区近似
于圆形,最大凹陷深度40.48mm,凹坑底部最深处有穿透裂纹,裂纹周边最小
壁厚为4.87mm;外表面裂纹最大长度54mm,最大宽度2mm;内表面裂纹最
大长度58mm,裂纹宽度3mm,由内、外表面裂纹的宽度大小可以判断裂纹由
内表面起裂,管道内表面形貌如图2所示。对凹陷附近以50mm为间隔、环向5
点钟位置至7点钟位置每隔50mm为间隔画测量网格进行壁厚测量,结果表明凹
陷区裂纹周围壁厚明显减薄,壁厚测量值为4.87~7.02mm;远离裂纹处,壁厚未
发现减薄,壁厚测量值为8.33~8.50mm。
1.2力学性能试验
管体和焊接接头的拉伸试验及夏比冲击试验结果见表1和表2,可见其力学性能均
满足APISpec5L-2012的技术要求,其中冲击吸收能量远高于技术标准要求,表
明钢管具有良好的强韧性能。管体和焊缝维氏硬度测试结果为190~220HV10,
硬度分布均匀,满足APISpec5L-2012中硬度小于345HV10的技术要求。管
体落锤撕裂试验结果为剪切面积百分数100%,满足APISpec5L-2012中大于
85%的技术要求。焊接接头导向弯曲试验结果为面弯、背弯180°,试样均未出现
裂纹,满足APISpec5L-2012中的技术要求。
图2管道内表面凹陷处宏观形貌Fig.2Macromorphologyofthepipeline
innersurfacedent
表1拉
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