- 1、本文档共108页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
质量管理个人年度工作总结(33篇)
质量管理个人年度工作总结(精选33篇)
质量管理个人年度工作总结篇1
20_年以来,我公司紧紧抓住市需求旺盛的有利时机,严格
按照质量管理体系的要求,加强进厂原燃材料、半成品、成品质量
控制力度。进厂原燃材料质量相对稳定,生产过程辰量可以控制,
出厂水泥达到“三个一百”。现将公司20_度的质量工作做如下总
结:
一、进厂原燃材料质量情况见(表1)
表1
1.进厂石灰石未完成考核指标,质量波动相对较大,石灰石中
氧化钙含量平均值虽达到要求,但有时含有大量的矿山剥离土和泥
灰质岩,在雨季时造成石灰石水分大,以致破碎机被堵多次。氧化
镁含量平均值达到了指标控制的要求,但波动很大,特别是5、6月
份进厂石灰石氧化镁最高的达17.51%2.进厂粘土化学成分基本
0
可以满足生产要求,但Si02含量波动比较大,合格率比较低。马岭
土水分含量大,以致下料困难,牛膀子高硅土破碎跟不上,在一定
程度上影响了配料的准确性。
3.进厂原煤整体质量比较好,平均发热量为5909.7Kcal/kg,
合格率为78.1%O因为进厂品种比较多,这为生产搭配使用提出了更
高的要求。
4,进厂石膏质量整体较好。主要是石膏粒度均匀,三氧化硫波
动少。
5.进厂尾铁矿Fe203平均为42.8%,合格率为52.2%,整体质量
较好,基本能够满足生产要求。
6.进厂的外购熟料按指标性能从差到好:玉马泰安〈宏发〈
瑞安〈华润。
二、半成品过程控制质量情况表(2:)质量部年终工作总结1.出
磨生料KH合格率没有达到考核指标,KH合格率为55.5%,N、P完
成的还可以。其中影响KH合格率主要有两个因素:一是生料配料采
用石灰石、高硅土马(岭土)和高硅砂岩牛(膀子)搭配、炉渣和铁矿
五组份配料,其中石灰石又有两到三家不同品位的矿山供应,加上
本身石灰石和高硅土波动造成配料上难以准确控制;二是质量部值班
艺员缺乏专业知识、配料水平不高,不会预先灵活控制,采取有
效的措施。同时也造成入窑生料成分的波动。2.出磨煤粉细度平均
值为2.24%,合格率为73.0乐低于控制指标,这跟煤的进料艺稳
定有关。
3.出窑熟料立升重完成比较好,合格率为98.4玳熟料f.Ca。
全年平均值为1.54%,其中小于2.0%的合格率为74.2%,小于1.5%
的合格率仅为59.1%,未完成考核指标。由于石灰石MgO偏高、配方
的调整不到位、入窑生料成分和下料量的波动,加上操作上的问题,
全年28天抗压强度平均值仅为54.2MPa
o
三、水泥粉磨及成品质量情况表(3:)
1.水泥粉磨:一部出磨水泥0.080mm方孔筛细度、比表面积和
S03合格率都比较低,这跟生产管理不到位有关;二部出磨水泥
0.080mm方孔筛细度、比表面积和S03合格率完成情况还可以,其
中比表面积约低于考核指标,这跟生产A类水泥时要求高比表面积
有关。混合材平均合格率为76.8%,完成了考核指标。
2.出磨水泥强度基本在控制指标内,而且质量相对稳定,富裕强
度充足。3.出厂水泥单包袋重合格率完成了控制指标,20袋总净
重合格率约偏低,有待改进提高,但相对同行业已经是不错的表现。
四、质量部目标完成情况见(表4)
1.由上表4知,出厂水泥各指标和出厂水泥富裕强度合格率都
达到了100%;2.出厂水泥3天和28天抗压强度满足内控指标的要
求,标准偏差基本合理;3.分析组、物理组、控制组内部抽查合格
率还比较高,但分析组与省站对比合格率还很低,这与自身水平低
有关。
五、存在的差距和不足
1.进厂石灰石源头的质量把关还有待加强,同时加强与收料员
的配合。2.过程质量控
文档评论(0)