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第一卷给水排水.................................................错误!未定义书签。
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给水排水
水厂日处理水量为36×104m3。其絮凝池原设计为水下横轴式机械搅拌反应池,由于长期运转,搅拌机严重锈蚀损坏,并且原设计搅拌机的配件不标准,维修时停水时间长,投资大,严重影响了净水效果和供水生产。
现在原设计基础上,将反应池改造为平流式网格状穿孔花墙反应池,取得了很好的效果。实际运行表明,此反应池提高了供水水质和供水安全可靠性,节省了大量的人力、物力和财力。
1主要技术措施
1.1絮凝工艺改造
原设计中,单组絮凝池日处理水量为9×104m3,原有4套机械搅拌机以穿孔墙相隔。水流穿过花墙流速逐渐减慢,反应时间为15min,速度梯度G=56s-1,GT=5.04×104。通过技术分析,现将搅拌机拆除,在原设搅拌机的空间共加筑11道穿孔墙,使每道墙形成网格状,两相邻墙孔口呈非对称性分布。平流式网格状絮凝池平面及剖面示意图见图1、图2。
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图1平流式网格絮凝池平面示意图
图2平流式网格絮凝池剖面示意图
在改造中,原来5道穿孔墙不变,孔口尺寸为250mm×200mm,新增穿孔墙的孔口尺寸为100mm×100mm,孔眼小有利于水中“微涡旋”的形成,沿水流方向开孔面积逐渐增大,为颗粒絮凝创造了良好的水力条件。每道花墙采用孔口上下非均匀布置增强了水的上下流动,以达到竖向混合的目的。在每道墙底部还设有排泥口,定期冲刷时沉泥可沿底部孔口排出。改造后絮凝池的反应时间为13.2min,G=43.4s-1,GT=3.44×104,完全符合设计规范要求。
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1.2实际运行情况
改造后的絮凝池运行正常,处理能力大大增强,在反应池末端形成大而坚实的矾花,进入沉淀池5m以内矾花即大量沉淀,沉淀区的沉淀效果优于改造前。在1997年的高峰供水期间,受台风影响,原水浊度猛增到500~1000NTU,并且持续了4个多月,平流式网格絮凝池充分显示了它的运行优势。通过对改造前和改造后絮凝池降浊能力的对比(见表1),充分证明了网格状絮凝池技术合理和该工艺改造的成功。
表1絮凝池降浊能力对比
时间
原水浊度(NTU)
滤前水浊度(NTU)
改造前
改造后
1995-08-19
20
6
6
1995-08-27
500
10
10
1995-08-31
300
8
8
1996-07-30
80
10
8
1996-08-02
150
12
10
1996-08-07
120
10
8
1997-08-25
800
-
12
1997-08-26
800
-
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2结语
①设计能力达36×104m3/d,最高可达44×104m3/d;
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②有应付原水浊度突变的能力,增强了处理高浊及连续高浊水的能力;
③沉淀池出水水质完全能够达到原设计要求;
④混凝剂消耗量低于改造前;
⑤每年可节约电费22万元,节约机械维修费用6万元;
⑥在设备及构筑物管理上可以节省大量的人力,同时减轻了值班人员的劳动强度。
滨河污水处理厂(以下简称为滨河厂),占地面积13.60hm2,日 处理能力30×104t,是主要污水处理厂之一。工程服务面积27.5km2、人口约45万人。
滨河厂以处理生活污水为主,达标后出水就近排入河。整个工程分三期建成,一、二期各2.5×104t/d(1988年投产),三期25×104t/d,1996年系统建成投入运行。滨河三期工程具有处理规模大、占地面积小、主要设备和自控系统较为先进、基建费用低等特点。三期污水处理流程见图1。
图1三期污水处理工艺流程图
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1三期工程工艺流程的选择
①由于城市建设和经济迅速发展,人口和污水量不断增加,水体污染加剧,河(湾)水质日趋恶化。因此,三期工程的处理标准比一、二期(常规活性污泥法)高,要求出水SS≤10mg/L,BOD5≤10mg/L,并增加了除磷脱氮的要求。
为适应规模比较大、处理标准高、建设用地紧的情况,设计单位做了4个方案,综合各方案的优点确定其主体工艺为AB法,B段三槽交替氧化沟具有除磷脱氮的功能。
②AB法是将传统的活性污泥法分为二段串联,各自形成自己的生物优势。A段以极高的有机负荷和很短的泥龄运行,充分利用微生物分解有机物初期的吸附降解作用,约0.5h内去除大量有机物。经A段处理后的污水进入B段,B段是在较低的有
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