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注胶抬升法修复无砟轨道
路基下沉技术
北京铁路局
2013年8月
目录
一、国内外无砟轨道路基下沉修复技术
二、注胶抬升无砟轨道路基下沉技术
1.注胶设备
2.注胶材料
3.注胶流程
4.注胶孔布置
5.注胶抬升量计算
6.注胶抬升控制
7.运营线注胶抬升相关要求
三、京津城际武清站CRTSII型板式无砟轨道路基下沉抬升
四、津秦客专滨海北站板式无砟轨道道岔路基下沉抬升
五、注胶抬升效果检验
1.注胶过程中轨道结构应变测试
2.注胶抬升抬升前后动态效果对比
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注胶抬升法修复无砟轨道路基下沉技术
一、国内外无砟轨道路基下沉修复技术
我国高速铁路无砟轨道运营中,由于区域沉降,地下采水、采矿,在高铁周边施工开挖基坑或堆载,原高铁施工预压期短,周边环境变化等因素的影响,部分无砟轨道局部地段出现不同程度的下沉现象,致使轨面局部不平顺,级配碎石层与支承层间产生脱空,轨道板与路基面封闭层间离缝。当无砟轨道沉降量较小时,普遍采用轨下垫板的扣件调整方案来满足线路的平顺性。当沉降量较大超过扣件的调整能力时,将会影响到列车的舒适度,严重时会影响到列车运行的安全。为此,必须在扣件调整能力达到极限前采取可靠无砟轨道抬升措施,保证无砟轨道线路的平顺性。经广泛了解,目前国内外采取的无砟轨道抬升技术主要有:
新建未运营的高铁无砟轨道沉陷,通常采取在轨道板与支承层之间灌浆或灌注混凝土抬升。即先将轨道扣件打开并打起钢轨和轨道板,使轨道板与支承层分离,然后在支承层上灌浆或灌注混凝土,待灌注层达到强度后,恢复线路。该方案的主要缺点是施工时间长,运营线上施工难度大。
沪杭客专某路基段CRTSⅡ型无砟轨道局部发生沉降,曾采用在地基内高压注入水泥浆的方式加固地基,并对无砟轨道产生一定量的抬升,但在施工后不久便产生较大的沉降,该方案目前尚不成熟。
广珠城际某路基段CRTSⅠ型无砟轨道局部发生沉降,采用在轨道板下垫树脂砂浆垫块抬升轨道,线下试验已完成,目前尚未在线上实施。
我局曾在隧道整体道床下沉地段,用专用设备利用施工天窗点注入4.75#树脂材料进行整体道床抬升,该方法是通过高压将A、B双组分高强发泡树脂注入隧道基底与基岩的缝隙中,A、B组分反应,产生膨胀力,使轨道产生抬升。该方法取得了较好的效果。
二、注胶抬升无砟轨道路基下沉技术
注胶抬升无砟轨道路基下沉的主要原理是用专用高压设备,在无砟轨道支承层下注入4.75#A、B双组份高强发泡树脂材料,材料快速反应固化后,使轨道抬升到设计高度。
1.注胶设备
注胶设备主要由注胶主机、恒温管、输料泵、注胶枪等组成。
注胶主机可定比例输出双组分材料,能提供达13.78MPa的注胶压力来保证注胶材料的输送距离(最长可达120米)和密实抬升下沉的路基;能灵活设定双组分材料和恒温管的加热温度且具备完善的过温、过压保护功能。注胶主机的高压状态下使抬升时板下空洞填充密实。
图21注胶主机
图22注胶主机控制面板
恒温管是连接注胶主机和注胶枪的管线,内有温度传感器和加热件,可保证双组分材料从注胶主机输送到注胶枪的过程中温度保持恒定。
输料泵是气动器件,它利用洁净、干燥压缩空气将双组分材料按需输送至注胶主机。
注胶枪具有冲击混合器,可使不同粘度的材料获得均衡喷射压力。操作其上的推杆可控制材料注入量。
2.注胶材料
注胶材料采用双组分的结构型聚氨酯泡沫,具有固化反应快、强度高、粘度小、耐久性强、安全环保、与土壤和混凝土粘接良好、能在潮湿环境正常工作并挤排掉积水的优点。注入前A、B双组份在独立高压输液管内流动,不会发生反应,注入到混凝土板下后才发生膨胀反应,初始反应在20s内进行,表面干燥(定型反应)在45s内完成,在15min内达到强度的95%,不会产生类似水泥浆强度增长过快容易堵塞输浆管的问题。注入到混凝土板下后,进行化学反应,在设备注入压力与材料反应膨胀力共同作用下提升混凝土板,膨胀力为0.48MPa,膨胀抬升能力足以抬起40m厚的混凝土板。注胶材料反应后的情况参见图2-3。
在封闭的空间内,双组分材料反应后充满空间,形成致密的刚性固结体。在开放的空间,双组分材料反应后流动并形成泡状凝结体。
在封闭的空间内,双组分材料反应后充满空间,形成致密的刚性固结体。
在开放的空间,双组分材料反应后流动并形成泡状凝结体。
图23反应后的双组分注胶材料
注胶材料自由膨胀固化发泡后的物理力学性能详见REF_Ref323023019\h表21。
REF_Ref323023019\h表21注胶材料自由膨胀固化发泡后的物理力学性能
测试项目
测试标准或方法
测试结果
抗压强度
ASTMD-1621
689kPa
胀抗拉强度
ASTMD-638
689kPa
膨胀率
自由、不
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