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HRM立磨转子动平衡试验工装设计与应用.docx

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HRM立磨的分离器转子是磨机的关键核心部件,通过转子的高速转动,给物料以较大的圆周速度,产生的离心力,使其进行分离,细颗粒可通过分离器叶片之间间隙出磨,由收尘器进行收集。分离器转子动平衡试验的结果,直接决定磨机的运转状态及选粉效果,对磨机产量、细度等产生重要影响,甚至影响正常生产。

1、原动平衡工装存在的问题

在做动平衡试验时,因转子动平衡试验需要,每做一件都要先进行装配、拆卸,原动平衡工装存在问题如下:

(1)动平衡质量结果不稳定。经常拆装导致工装轴磨损,转子的中心线与轴的中心线会有微小偏差,做平衡后再次上平衡机试验,就显示不平衡、不合格。规格不同的转子偏差不同,直接影响动平衡试验的质量。在转子回装到设备上,转子运行不平稳,如旋转摆动、磨机振动,对轴和轴承的使用寿命产生很大影响,甚至导致电机电流不稳,最终影响选粉效果和磨机的产量。

(2)轴与转子紧配合,试验前后装配、拆解难度大,时间长,各需4h。

(3)装配、拆卸过程,存在很大的安全隐患。

为了解决上述问题,公司立项进行研究,期望通过改进工装及装配方法,以提高转子的动平衡试验结果,解决拆装的安全隐患,提高功效。

2、新工装的研发

为了提高动平衡试验质量结果和消除安全隐患,设计了一种新的工装制造方案(见图1)。

图1装配示意图

(1)转子动平衡试验工装轴与转子装配部位,设计加工外径比转子内孔直径稍小且有台阶的锥形,外圆为6°斜面锥,有键槽,中部螺纹,右端部有台阶螺孔;另设计加工外直内锥的胀套一,有键槽、法兰,纵向切口,直径可微调,内孔锥度6°,装配时与轴的锥形部位配合,外径按转子内孔公差设计制作。

(2)设计加工外直内锥、有法兰、纵向切口的胀套二,内孔锥度6°,外径按转子内孔公差设计制作;再设计制作内直外锥的支撑锥套,内孔与轴外径相同,外圆斜面与胀套二配合,端部有法兰,有纵向切口,支撑轴套、胀套直径均可微调。

(3)做动平衡前,与转子装配,先将胀套一装到转子内孔里面,再将工装轴、固定板装到胀套一及转子内孔,然后装配另一端胀套二、支撑轴套,锁紧装置等固定,然后安装到试验设备上做动平衡。

3、新工装的应用及效果

3.1工装的应用

(1)将装好工装要做动平衡的转子,装到动平衡试验设备上(见图2)。

图2分离器转子做动平衡图

(2)旋转转子,让其转动,先做静平衡,根据具体情况,适当配重,焊接牢靠,并打磨飞溅;然后采用薄膜包裹转子外圆,减少旋转阻力。

(3)做动平衡,根据转子不同规格及动平衡设计要求,先低速运转,逐步提高转速试验,根据动平衡设备仪器显示屏的数据,进行配重;反复试验直至符合设计标准要求。

(4)动平衡试验合格后,由操作人员通过设备仪器直接打印动平衡报告,包括相关参数,然后取下转子,拆除工装。

(5)对于业主要求见证,或者业主委托第三方见证的,我们先做动平衡至合格,拆下,待他们来时再安装重做动平衡,如果两次结果基本无偏差,就可以表明动平衡合格。

(6)目前各种型号的转子共有二十多种,从小到400kg,大到14?100kg的转子,都可以做动平衡试验,不同型号的转子,根据设备性能,设计最高转速不同(见表1)。

表1部分HRM立磨分离器转子质量与动平衡试验转速关系

3.2工装的应用效果

(1)通过此工装设计制作与应用,转子与工装的装配通过轴、支撑锥套、轴套的紧密配合,端面挤压胀紧,装配后配合紧密,装配拆卸不会对工装轴支撑锥套和胀套表面产生影响,拆装方便,解决了多次拆装,工装轴磨损、同一件转子两次动平衡结果差异问题,转子动平衡试验质量结果明显提高。回访用户使用情况,包括生料磨、煤磨、矿渣、非矿、锂灰石等,均反应良好,运行平稳,选粉效果提升,产能增加,减少用户检修时间,运行成本降低,达到节能减排的效果。

(2)装配拆卸效率大幅提升,降低生产成本,同时解决了装配、拆卸难度大,以及登高作业的安全风险。

(3)制作不同规格的工装轴,在做动平衡前,采用薄膜包裹转子叶片,做平衡时转速平稳,解决转子叶片兜风、阻力大、转速低、振动等问题,目前从400~14?100kg试验均能符合要求,解决了所有转子动平衡问题,同时利于保护动平衡试验设备。

4、结论

此项技术是应立式磨转子做平衡需求而产生的,通过改进工装设计制作及实际应用,提高转子的动平衡质量,同时解决装配拆卸难度大、效率低的问题,消除了安全隐患。本项目成果为立式磨提供了一种全新的动平衡工装设计制作技术,对立式磨技术的进步起到了推动作用;同时有利于保护电机、轴承,延长使用时间。本技术中分离器转子动平衡试验工装设计方法的创新,并不限定应用于立式磨分离器转子工装动平衡试验,可以广泛推广至其他类似的工装设计制作,具有很高的使用价值及经济社会效益。

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