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无热源水泥立磨运行的优化措施.docx

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立磨热风烘干管道拆除后,出现了出磨水泥温度低、水分高的问题,减少磨内喷水后,磨机振动值过高,台时产量下降。通过对磨盘堆焊尺寸调整和刮料板的安装,磨机振动值下降,做功效率提高,台时产量恢复。采取措施提升系统热效率后,出磨水泥温度提高,水分降低,避免了水泥在储库内的水化,稳定了出厂水泥强度。

1、存在的问题

商洛龙桥尧柏水泥有限公司水泥制备系统选用立磨系统,主机规格TRMK45.4,设计生产P·O42.5水泥的产量150t/h,比表面积350m2/kg。原工艺流程设计中,烘干热源从窑尾高温风机出口抽取210℃热风(见图1),因环保政策影响,将此热风管道进行了拆除。

图1水泥立磨系统操作画面

热风管道拆除后,在生产过程中发现,出磨水泥温度较低(从90℃下降到63℃),导致出磨水泥水分从0.2%上升到0.5%,水泥储存一段时间后,出厂水泥后期强度衰减2~3MPa。为控制出磨水泥水分,提高出磨温度,采取减少磨内喷水量措施,但磨盘料层不稳,水平振动值由1.0mm/s增加到3.5mm/s,台时产量从220t/h下降至180t/h。为稳定料层,挡料圈高度由200mm加高到220mm,虽振动值下降到2.0mm/s,但主电机电流上升了25A,水泥产品电耗由26kWh/t大幅上升至28.5kWh/t。

为此,该公司结合原材料和设备运行现状,进行了一系列优化调整,取得了较好的效果,本文对此做一总结,供同行参考。

2、改造措施

2.1调整磨盘堆焊尺寸

现场发现磨盘工作面较窄,受力面宽度在250~300mm,仅占磨盘工作面堆焊宽度的50%~60%(设计工作面宽度为500mm),且受力面出现波纹条状磨损(见图2),进一度加大了磨机振动值。

图2磨损后磨盘波纹条状

查看磨盘设计图纸(见图3)和工作面堆焊图纸(见图4a),与堆焊厂家进行沟通后决定,将磨盘工作面加宽到600mm(见图4b),增加磨辊与磨盘的接触面,同时更换焊材的材质,使用更耐磨的焊丝,减小工作面受力产生的波纹条状磨损,减小立磨振动值。

2.2增加刮料板装置

该立磨原设计为四辊立磨,两辊用于保持料层平整,另外两辊为工作辊,四辊同时运行时,加载压力较低,产量低。正常运行时,只用两个工作辊,两个辅助辊处于悬空状态备用。为保证两辊工作时磨盘料层平整,安装了刮料板装置(见图5)。

2.3提高系统的热效率

无热源水泥立磨系统运行更需要注重系统热效率的管理,主要从增加系统内循环风的利用、系统漏风量的控制和系统保温三个方面改进,最大化地保证出磨水泥温度的控制。

图3磨盘图纸

(蓝色为工作区,红色为给料区,白色为辅料区)

(a)原设计????????(b)调整后

图4磨盘工作面堆焊示意

图5刮料板装置

(1)增加系统内循环风利用。在日常开机运行过程中,入磨熟料温度和立磨运行两者产生的热量,能将系统风温逐步提高到63℃,但仍与立磨出口风温设计值85℃相差22℃。为此,首先将循环风阀全开,充分利用63℃循环风温补充系统风量,避免冷风掺入系统。其次对磨尾袋收尘斜槽离心风机进风口进行改造(见图6),将两台离心风机进口与循环风管连接,将循环风输送到磨尾袋收尘斜槽处,减少室外冷空气的吸入,降低系统温度。

(2)系统漏风管理方面,入磨进料口采用熟料密封板链秤,吐渣下料口采用无动力帘式锁风阀,磨辊与壳体采用新式活动软连接。

(3)壳体保温方面,对立磨壳体进行外保温(见图7),在尾排风机出口安装百叶阀门(见图8),日常磨机停机后,将系统进出口阀门全部关闭,进行系统保温操作,减小系统热损失,为下一次开机做好准备。

(a)改造前(b)改造后

图6袋收尘斜槽离心风机进风口

(a)改造前(b)改造后

图7立磨壳体外保温

图8尾排风机出口安装阀门

3、结束语

通过磨盘堆焊尺寸调整和刮料板装置安装,保证了料层的稳定,立磨振动值下降明显,台时产量恢复到220t/h,水泥电耗控制在26kWh/t以内。通过提高系统热效率措施,出磨水泥温度提高10℃,达到73℃,出磨水泥水分控制在0.35%以内,基本达到预期目标。通过上述措施,无热源水泥立磨达到了有烘干热源水泥立磨的运行水平。

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