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CT根部二次线缺陷导致发电机比率差动保护动作.pdf

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CT根部二次线缺陷导致发电机比率差动保护动作

事件经过

2018年3月21日,22时28分27秒,2号机组AGC跟踪模式,

负荷487MW,2号发变组保护A柜“发电机比率差动保护”动作,2号机组跳

闸,首出“发电机比率差动保护动作”。

检查保护装置,发现2号发变组保护A柜“发电机比率差动保

护”动作,故障录波器正常启动录波。

检查就地设备,发现2号发电机机端至发变组保护A柜2号CT

第三绕组(发电机差动保护专用CT)A相根部二次线断裂,有轻微放电痕迹,

测量CT二次绕组直阻未发现异常,检查至发变组保护A柜二次线绝缘正常,

将断裂CT二次线处理后重新接入CT接线端子。

2018年3月21日,23时25分,处理完成断裂CT二次线并检查

确认2号发变组设备无其它异常后,与调度汇报并征得同意后,2号机组进

入热态启动,2018年3月22日04:23分,2号机组成功并网。

处理过程

2018年3月21日,22时28分27秒,2号发变组保护A柜“发

电机比率差动”动作,2号机组跳闸,技术部接到当值值长电话并被告知:2

号机组跳闸,跳闸首出“发电机比率差动保护动作”。接到当值值长电话后,

电气专业立即组织人员到达现场,检查2号发变组保护柜,确认发变组保护

A柜“发电机比率差动”保护动作、跳闸继电器“TJ1、TJ3、TJ4、TJ5、TJ6、

TJ8、TJ9、TJ11、TJ12”出口、发变组保护A柜TA断线报警发出;随即检

查2号发变组保护A柜屏内发电机CT回路接线端子及端子联片、检查发变

组保护A柜主变差动回路CT二次线、厂变差动回路CT二次线、发变组差动

回路CT二次线,分别对上述回路进行了直阻测试及绝缘检查,发现发电机

差动回路机端A相电流直阻为无穷大,初步判断该相CT二次回路出现异常,

进一步检查2号发电机CT端子箱,未见异常,继续扩大检查范围,检查发

电机机端CT本体接线,发现A相CT一根至发变组保护A柜的二次线在CT

根部接线端子处断裂,线头有轻微电灼伤痕迹,继续检查B、C相CT及其二

次接线,未发现异常,随即开始处理断裂的CT二次线。

23时30分,完成对断裂二次线的处理工作,检查发变组保护柜

内CT二次回路,未发现有开路回路,汇报当值值长,故障点查明并已修复,

检查确认发变组设备无其它异常,2号机组可进行热态启动。

3月22日,00:17分,2号炉点火进入热态启动,04:23分2

号机组并网。

原因分析

1、2号发电机机端2号CT第三绕组(至发变组保护A柜)A

相CT二次线根部断裂造成2号机组发电机差动保护回路中出现差流,且机

组高负荷运行,差动电流达到2号发电机比率差动保护动作值,进而使得“发

电机比率差动”保护动作是此次事件的直接原因。

2、CT根部二次接线不规范,工艺不达标,在机组的长期振动

下造成二次接线因不断受力断裂是此次事件的间接原因。

3、机组历次检修过程中,检修作业人员检修工作不细致、反违

章意识和隐患排查意识不强,检修工艺要求不到位、专业质量把关不严、管

理有漏洞是此次事件的管理原因。

暴露问题

1、设备安装不规范,安装质量及工艺差,未对特殊地点,特殊环

境下的设备设立专项检查和防范措施。

2、检修质量不高、监管不到位,安全意识不高,未能及时排除设

备隐患。

3、隐患排查不彻底,对一些重要设备的检查工作不细致,有疏

忽。

4、规程、作业包不完善,未对接线工艺进行严格要求和指导。

防范措施

1、立即组织检修、维护单位检查1号机组发电机CT回路、其它

重要回路接线是否存在同样的安全隐患,发现后立即整改。2、利用机组

检修,更换我厂#1机组、#2机组发电机机端及中性点CT至端子箱电缆,在

原有硬铜线基础上并接多股软铜线电缆,防止电缆端子连接处因机组振动产

生金属疲劳断裂致使CT二次开路。

3、定期检查CT回路各端子联接处,紧固端子同时对电缆接线鼻

子检查,若发现压痕、损伤等异常及时处理。

4、排查全厂电气端子二次接线,重点检查同一端子上有无并接不

同接材质、线径不同的、导线过度弯曲的

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