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阻力较大,这些局部阻力往往设计时被忽视或认为
是正常情况,这些局部阻力累加后往往形成锅炉房
内部系统的阻力比外部高得多,因而设法减少这些
转换环节的局部阻力,就可以节电,降低供热燃料消
耗,往往还同时提高供热效果。
我们按照上述思路于2002年入冬前将一个供
热面积为l3万m的供热站锅炉房内部管网进行了
改造,改造方法是:
凡水由支管汇入干管的将支管与干管连接由丁
字形,改为支管导向45。,如图一、图二所示;凡水由
于管分流至支管的,将支管始端与干管连接处的管
径加大用变径管与原支管连接,改造前后的连接形
状如图3、图4所示。
循环水干管循环水干管
图1支管汇水至干管图2支管汇水至干管
原接法示意图改造后接法示意图
图3干管分水至支管图4干管分水至支管
原接示意图原接示意图
对这个锅炉房内安装的两台SZL7—1/1l5/70_AⅡ
型热水锅炉的省煤器出口、锅炉进出口、锅内分集水装
置也按上述思路进行了改造(另有一台4.2MW的锅
炉未改动)。应注意改动锅炉结构应有有资质的单位
设计施工,并事先经当地锅炉安全监察部门批准。
改造后效果较好,当年一个采暖期煤、电费支出
减少l3万余元,而改造支出仅6万余元,同时供热
效果也明显提高。除降低了煤、电消耗还具体表现在
以下几个方面:
l、减少了开泵台数。该站历年运行均开启
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90kW及45kW的循环水泵各一台,改造后可只当年4.2MW锅炉的启动次数明显减少。
开一台90kW的。循环水泵进出口压差由开两台天津另一个供热站,供热面积l6万ITI,其设备
泵时的0.55(MPa下同)降至0.42降低了23%,由型号、数量、安装方法、出现问题与前一个供热站完
该型号泵的性能曲线可以看出其流量由260(ITI/h全相同,2003年我们用同样的方法改造后也取得同
下同)升至460,上升了8O%,比原来开两台泵时样的效果。
总流量390左右还多7O左右多18%左右。就是说由于上述措施可以明显改善供热状况,又可同
由于阻力降低不但减少了开泵台数,节约了用电,时节电、节约燃料,投资少、见效快,值得在很多有
还增加了循环水量。类似情况的供热站推广。
2、提高了锅炉效率和出力。改造后锅炉出口压此改造思路也适用于其他输送液体、气体的管
差(阻力)由0.24(MPa下同)降至0.15,降低了网。笔者几十年来曾先后多次处理这方面问题都收
0.C9,降低了37%。而锅炉出口及分水器的压力(供到投资少见效快的效果。如几个供热小区的供热支
外网压力)均上升了0.03左右见表1。管都用丁字形连接汇入总干管,其距锅炉越远的小
表1锅炉房内管网改造前后主要部位压力指示比较表单位:MP
,
a
当年供回水温度未变与往
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