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连杆大端与曲柄销相连,和曲轴一起作旋转运动;连杆大端轴瓦(下称轴瓦)承受气体最高燃烧压力和活塞连杆惯性力等,压、应力高且属于周期性冲击负荷。
轴瓦损坏主要表现为龟裂、脱壳等;其表面易被润滑油中的机械杂质磨损、擦伤。
柴油机出厂检验包括部件检查:
拆检,即在试验运行结束后,应对至少一个气缸的主要部件和特别容易磨损的部件拆开检查。连杆大端轴瓦属于拆检范围。
本文针对某柴油机出厂检验时发现的连杆大端下瓦缺陷,分析其原因并提出防范建议。
本次检验的柴油机为船用中速柴油机,具体参数见表1。
选择的拆检项目为拆检第4缸主要部件及4#主轴瓦。
一
缺陷认定
柴油机运行试验后,在拆出的连杆大端下瓦上发现一条白色细纹,如图1所示。
图14#缸连杆下瓦的细长纹路
该细纹初看类似装配时塞尺产生的定位痕迹,但是该纹路较装配痕迹长,贯穿整个轴瓦宽度,用油刮修理无法消除;仔细触摸可感觉该纹路有轻微的凸出手感,而定位痕迹不应有手感,更不可能是凸出的手感。
因此,否定了定位痕迹的说法。
做进一步表面清理并仔细观察,发现:
沿白色纹路方向在油槽侧面存在多点疑似缺陷(图2)。
图24#钢下瓦纹路端面的疑似缺陷
因此怀疑这可能是一个离轴瓦表面0.5~1mm处,贯穿整个轴瓦宽度的缺陷。
但工厂现场技术人员不认可此缺陷判断,认为可能是类似擦痕的表面问题。
为了验证是否存在缺陷和避免误判,要求工厂派出有资质的探伤人员进行探伤。
经与探伤人员商量:
由于目测已能看到疑似缺陷,且磁粉探伤不便整体定性,决定使用着色探伤。
图3为探伤情况。
图34#缸连杆下瓦探伤显像
探伤人员当场下结论为裂纹。
现场有技术人员质疑可能是着色剂没有擦净,因此请探伤人员将显像擦掉,直接再次喷显像剂(不再着色)进行二次显像,如图4。
图44#缸连杆下瓦二次显像结果
结果相同。
据此认定:
柴油机第4缸连杆大端下瓦(批号:12179)存在缺陷,离瓦表面0.5~1mm深度,存在约10mm左右贯穿整个轴瓦宽度的面缺陷,轴瓦表面表现为沿瓦宽度方向的规则白色线纹,且有细微的凸出手感。
二
初步处理意见
考虑到此类缺陷较严重且少见,况且该司现场人员也说此前未发现类似情况,为确认该批轴瓦是否存在工艺或制造问题,对工厂提出如下扩检要求:
(1)该台主机的连杆大端下瓦全部拆下检查;
(2)扩检一片主轴瓦;
(3)开展质量分析,分析问题原因,试验论证并明确防范措施;
(4)提供该批次轴瓦可靠的采购及分配清单;
明确该批次轴瓦是否已应用到CCS其他机组,如有须列明清单。
三
处理情况
1.扩检连杆大端下瓦?
扩检该柴油机全部连杆大端下瓦,见表2。
结果:全部正常。
2.扩检主轴瓦
选择5#主轴瓦做扩检,结果与4#主轴瓦一样,未见异常。
3.质量分析
以下三方的相关人员:
柴油机制造厂、轴瓦成品供应商及复合材料生产商召开质量分析会,各方一致认为有两点须确认:
首先要确认此次质量事故属于个案,其次确认瓦背与合金粘结强度无问题。
因此决定从本批次库存轴瓦中按如下方式进行验证。
(1)任抽1瓦,按照CB3246-85标准进行破坏性试验(压平和折弯试验),如图5。
结论:平展、弯曲试验后,检查轴瓦钢背层与合金层,未见剥落(图5)。
图5平展、弯曲试验
(2)同批次中任抽5瓦进行着色探伤
结轮:未见异常,见图6。
图6同批次5件连杆下瓦PT探伤情况
通过上述验证认为:?
4#缸连杆下瓦缺陷属于偶发现象,不是工艺因素造成。
导致缺陷的原因是由于钢背材料上有裂纹,或者是双金属复合过程中偶发因素造成合金铍褶所致。
但如果是钢背材料有裂纹或者金属复合过程产生皱褶,那么供方在生产过程和出厂检验中应发现此问题。
会后,轴瓦成品生厂商发来了该司内部召开相关整改会议的报告,报告中指出:
该工厂探伤人员发现问题后未对缺陷件进行标记,并混入合格品流入了下一工序。
4.该批次轴瓦采购及分配情况
要求柴油机制造厂确认该批次轴瓦是否已应用到CCS其他检验发证的柴油机上,如果有请列明清单,包含机型、编号、订货船厂、船东及船舶工程号等内容,以便对已安装该批连杆瓦并完成检验发货的柴油机加以关注。
但调查过程中发现:
工厂没有该部件的分配流水或追踪报告,只能根据供方发货时间大概判断是否有同批次轴瓦用于CCS级其他柴油机。
四
建议与结论
通过扩大检验及相关质量分析,基本排除生产工艺和制造水平的影响因素。
但是从中可看出生产商产品质量控制的漏洞。
连杆瓦属于柴油机运动构件,对柴油机的安全运行至关重要。
一片轴瓦,即使是偶发现象,且导致缺陷的原因是由于钢背材料上有裂纹,或者是双金属复合过程中偶发因素造成的合金皱褶所致,但该轴瓦在经历了复合金属生产商出厂检验、成品生产商外检、成品生产商出厂检验、柴油机厂外检及装配过程检验等,其缺陷仍没有被发现和
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