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冰机的常见故障及原因分析
冰机流程
●被压缩为高压蒸汽的氨制冷剂从压缩机的排气端出来,经过油分离器,(油分离器的作用是把排
气中的润滑油分离出来)进入系统的水冷式冷凝器,把热量传递给流经冷凝器另一侧的冷却水,
降低温度。使高压高温的制冷剂蒸汽冷凝成高压低温的液体并进入储液器。来自储液器的制冷剂
液体通过节流装置形成低压低温的氨液/气混合物进入气液分离器;通过重力供液给蒸发器。通过
不断地重力供液循环使得制冷剂在蒸发器内蒸发吸热,与蒸发器另一侧内通过的载冷剂(或冷媒)
进行热交换,使其温度得以降低。而蒸发吸热后的氨气液混合物回到气液分离器中进行气液分离,
保证氨气回到压缩机中进行压缩。制冷循环重新开始。如此不断的重复上述的循环,从而可以向
外界不停地输送低温冷媒。
常见故障现象原因及处理
●设备振动过大:
1、设备地脚未紧固
2、压缩机与电动机同轴度过大
3、设备与管道固有振动频率相近而共振
处理方法:
1、重新塞进调整铁垫,必要时更换地脚螺栓
2、重新找正
3、改变管道支撑点位置
常见故障现象原因及处理
●压缩机在运转中突然停机:
1、吸气压力低保护
2、排气压力过高保护
3、电机超载热保护
4、油压过低保护
5、控制电路故障
处理方法:
排查是否因为上述原因导致保护联锁停机,可通过调整压缩机载荷以及冰河冷媒进料量调节吸/排气
压力
常见故障现象原因及处理
●排气温度过高:
1、压缩机产生不正常磨损
2、压缩机内喷油量不足
3、油温过高
处理方法:
1、拆检压缩机内部,检查内部磨损部位
2、调整喷油量
3、增加油冷却器冷却水量,降低油温
全密度二装置冰机故障案例
冰机排气压力高启动困难
●2019年7月8日,冰机由于排气压力高,联锁停机。分析是由于天气炎热,循环水温度高,导致机
组热负荷增大,排气压力达到1480kPa时,机组自我保护,下调载荷,当载荷降至2时,排气压
力仍然上升,而此时载荷已无法下调,导致冰机排气压力持续上涨,达到1600kPa后联锁停机。
●冰机停机后,连续启动2次,运转一段时间后,均发生排气压力高联锁停机现象。此时,停机
状态下,机组系统压力快速上升,最高涨至1300kPa,乙二醇温度也涨至40℃。车间将乙二醇全
部走跨线,减少热负荷,但再次启动冰机时,由于初始吸入压力高(1300kPa)出现启动后,排
气压力迅速超过1600kPa,随即联锁停机的现象。
●经过分析,判断为天气炎热、循环水温度高,导致系统压力高,一旦启动,会使排气压力迅
速升高超过高联锁值。同时,由于乙二醇温度高,使机组默认需要大量做功提高制冷量,也会加
剧排气压力升高。
●为解决这一问题,车间采用启机时关闭气分器供液阀后手阀的方式,减少气分器供液量,使
吸入压力能快速降低。另一方面,排净蒸发器中乙二醇,并用氮气吹扫,使乙二醇监测温度降低,
减缓排气压力的升高趋势。并通过加强通风,增大循环水流量的方式,使机组系统内压力尽可能
降低。
●通过多方举措,最终使冰机重新启动。
电机损坏
●故障情况:2016年6月18日晚,生产五班原料现场操作工按时巡检到排放气厂房,巡检到冰机机
组处,发现冰机自动停止。操作盘上报警信息如下图所示:
●此次拆检情况:电机轴前轴端磨损,电机前轴承后端盖磨损,电机线圈绝缘破损。
●电机损坏直接原因:
●电机前轴承内环跑套,是造成设备损坏的直接原因。电机前轴承跑内套造成轴承温度升高,
轴承润滑脂受热甩出,轴承润滑状况恶化,从而摩擦加剧,热量上升,形成恶性循环,轴承间隙
增大后,电机铁芯摩擦定子线圈,致使线圈绝缘破损,造成电机温度升高,最终造成电机损坏。
●
●电机损坏的原因还有电机长期满载运行,运行工况较苛刻。该电机损坏前,2015年3月12日由于
电机前轴承温度偏高进行检修,供电车间组织化建电修拆检后未发现异常情况,更换两口轴承,
型号为NSK6317/C3,预计轴承使用寿命1080天(3年)。自2015年7月大检修结束后至今已运
行近1年,电机前轴承温度一直在60-70℃之间,比其它近似转速,采取脂润滑的电机轴承温度都
高,这一现象自原始投用至今长期存在,更换前后轴承后也无明显好转。相关专业共同分析原因
是由于机组载荷较高,长期处于满额定电流(234A)情况下运转,致使轴承及电机发热量均较高。
●2016年12月更换新电机,目前温度在40℃左右。
氨气泄
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