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冰机的常见故障及原因分析

冰机流程

●被压缩为高压蒸汽的氨制冷剂从压缩机的排气端出来,经过油分离器,(油分离器的作用是把排

气中的润滑油分离出来)进入系统的水冷式冷凝器,把热量传递给流经冷凝器另一侧的冷却水,

降低温度。使高压高温的制冷剂蒸汽冷凝成高压低温的液体并进入储液器。来自储液器的制冷剂

液体通过节流装置形成低压低温的氨液/气混合物进入气液分离器;通过重力供液给蒸发器。通过

不断地重力供液循环使得制冷剂在蒸发器内蒸发吸热,与蒸发器另一侧内通过的载冷剂(或冷媒)

进行热交换,使其温度得以降低。而蒸发吸热后的氨气液混合物回到气液分离器中进行气液分离,

保证氨气回到压缩机中进行压缩。制冷循环重新开始。如此不断的重复上述的循环,从而可以向

外界不停地输送低温冷媒。

常见故障现象原因及处理

●设备振动过大:

1、设备地脚未紧固

2、压缩机与电动机同轴度过大

3、设备与管道固有振动频率相近而共振

处理方法:

1、重新塞进调整铁垫,必要时更换地脚螺栓

2、重新找正

3、改变管道支撑点位置

常见故障现象原因及处理

●压缩机在运转中突然停机:

1、吸气压力低保护

2、排气压力过高保护

3、电机超载热保护

4、油压过低保护

5、控制电路故障

处理方法:

排查是否因为上述原因导致保护联锁停机,可通过调整压缩机载荷以及冰河冷媒进料量调节吸/排气

压力

常见故障现象原因及处理

●排气温度过高:

1、压缩机产生不正常磨损

2、压缩机内喷油量不足

3、油温过高

处理方法:

1、拆检压缩机内部,检查内部磨损部位

2、调整喷油量

3、增加油冷却器冷却水量,降低油温

全密度二装置冰机故障案例

冰机排气压力高启动困难

●2019年7月8日,冰机由于排气压力高,联锁停机。分析是由于天气炎热,循环水温度高,导致机

组热负荷增大,排气压力达到1480kPa时,机组自我保护,下调载荷,当载荷降至2时,排气压

力仍然上升,而此时载荷已无法下调,导致冰机排气压力持续上涨,达到1600kPa后联锁停机。

●冰机停机后,连续启动2次,运转一段时间后,均发生排气压力高联锁停机现象。此时,停机

状态下,机组系统压力快速上升,最高涨至1300kPa,乙二醇温度也涨至40℃。车间将乙二醇全

部走跨线,减少热负荷,但再次启动冰机时,由于初始吸入压力高(1300kPa)出现启动后,排

气压力迅速超过1600kPa,随即联锁停机的现象。

●经过分析,判断为天气炎热、循环水温度高,导致系统压力高,一旦启动,会使排气压力迅

速升高超过高联锁值。同时,由于乙二醇温度高,使机组默认需要大量做功提高制冷量,也会加

剧排气压力升高。

●为解决这一问题,车间采用启机时关闭气分器供液阀后手阀的方式,减少气分器供液量,使

吸入压力能快速降低。另一方面,排净蒸发器中乙二醇,并用氮气吹扫,使乙二醇监测温度降低,

减缓排气压力的升高趋势。并通过加强通风,增大循环水流量的方式,使机组系统内压力尽可能

降低。

●通过多方举措,最终使冰机重新启动。

电机损坏

●故障情况:2016年6月18日晚,生产五班原料现场操作工按时巡检到排放气厂房,巡检到冰机机

组处,发现冰机自动停止。操作盘上报警信息如下图所示:

●此次拆检情况:电机轴前轴端磨损,电机前轴承后端盖磨损,电机线圈绝缘破损。

●电机损坏直接原因:

●电机前轴承内环跑套,是造成设备损坏的直接原因。电机前轴承跑内套造成轴承温度升高,

轴承润滑脂受热甩出,轴承润滑状况恶化,从而摩擦加剧,热量上升,形成恶性循环,轴承间隙

增大后,电机铁芯摩擦定子线圈,致使线圈绝缘破损,造成电机温度升高,最终造成电机损坏。

●电机损坏的原因还有电机长期满载运行,运行工况较苛刻。该电机损坏前,2015年3月12日由于

电机前轴承温度偏高进行检修,供电车间组织化建电修拆检后未发现异常情况,更换两口轴承,

型号为NSK6317/C3,预计轴承使用寿命1080天(3年)。自2015年7月大检修结束后至今已运

行近1年,电机前轴承温度一直在60-70℃之间,比其它近似转速,采取脂润滑的电机轴承温度都

高,这一现象自原始投用至今长期存在,更换前后轴承后也无明显好转。相关专业共同分析原因

是由于机组载荷较高,长期处于满额定电流(234A)情况下运转,致使轴承及电机发热量均较高。

●2016年12月更换新电机,目前温度在40℃左右。

氨气泄

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

领域认证该用户于2024年11月27日上传了高级工程师

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