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工业、生产2025年第4期

MTBE反应精馏塔压差高的原因分析与应对措施

孙林慧

南京扬子石化炼化有限责任公司江苏南京210048

摘要:本文探究了扬子石化炼化公司丁烯-1/MTBE装置反应精馏上部塔新换催化剂后压差异常升

高的原因。通过反应精馏上部塔再分布器改造、塔盘材质更换、机械杂质清理等措施,有效降低塔的压

差,提高装置处理量,消除了生产操作过程中的瓶颈。

关键词:反应精馏 压差 再分布器 处理量

扬子石化炼化公司丁烯-1/MTBE装置B线于表1B线标定过程反应精馏塔运行数据

2008年10月建成投产,为扬子公司650kt/a乙烯生产负荷/上部塔回流量/上部塔压差/

-1塔压/MPa3-1

改造工程配套装置,利用乙烯裂解抽余碳四生产(t·h)(m·h)kPa

甲基叔丁基醚(MTBE)及丁烯-1产品。10.00.5608.038.7

为提高原料利用率、保障丁烯-1产品纯度,12.00.5609.039.9

设计采用醚化反应技术与反应精馏技术结合,将13.00.5309.540.6

抽余碳四中异丁烯充分反应生成MTBE。反应精馏13.50.51510.041.0

塔为上下双塔式,上塔有10段反应段床层,通过15.00.51512.058.0

床层上装填的催化剂有效控制塔顶碳四中异丁烯

13.50.56010.560.2

含量小于0.29%(m/m)。

12.00.5609.039.5

2020年6月B线停车检修,更换反应精馏塔

B线设计处理量为15.0t/h,由表中数据可以

旧催化剂。检修完成后开车进行B线负荷标定,

看出,当运行负荷为10.0t/h,即设计处理量的

反应精馏上部塔压差异常偏高,限制了装置的安

66%时,反应精馏上部塔压差为38.7kPa,已处

全环保高负荷运行。本文探究了反应精馏塔压差

于偏高状态;当运行负荷提至15.0t/h,尽管采取

高的原因,并采取有效措施应对此问题。

降低塔压的方式来提高气液相分离效果[3],但反

1 反应精馏新装催化剂的选型应精馏上部塔逐渐液泛,压差增长至58.0kPa;随

自B线建成投产以来,反应精馏塔使用的催后紧急降负荷至13.5t/h运行平稳后,提高塔压至

化剂为捆包催化剂[1],其将催化剂颗粒封装在金属0.560MPa,压差逐渐上升至60.2kPa,最终将负

网中卷成圆柱形捆包,实现了提高反应效率、易荷调整至12t/h,压差稳定在39.5kPa左右。

于安装拆卸、减少催化剂流失

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