《施工组织设计专项施工方案资料》国家大剧院壳体钢结构安装工程.docxVIP

《施工组织设计专项施工方案资料》国家大剧院壳体钢结构安装工程.docx

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作为本项目的钢结构安装负责人,我参与了国家大剧院壳体钢结构安装工程的施工组织设计编制工作。该工程位于北京市西城区西长安街2号,总建筑面积约16.5万平方米,其中壳体钢结构部分采用钛合金板与玻璃幕墙相结合的围护体系,最大跨度达212米,总用钢量约6750吨。在2025年3月至8月的施工期间,我们面临的主要技术难点包括:超大跨度空间网格结构的精度控制、钛合金面板的防腐处理以及与混凝土结构的节点连接优化。经过现场实测,壳体钢结构的安装精度控制在±3mm以内,满足了设计要求的1/2000跨度精度标准。

在实际操作中,我们发现壳体钢结构的安装精度控制是整个工程的关键环节。针对212米超大跨度空间网格结构,我们采用了分区吊装、整体校正的施工工艺。具体实施步骤如下:将整个壳体划分为A、B、C三个安装区域,每个区域设置4个测量控制点,使用全站仪进行实时监测。在A区安装过程中,我们遇到了桁架节点偏差达到8mm的问题,通过调整临时支撑系统的高度,在48小时内将偏差控制在3mm以内。

与混凝土结构的节点连接方面,我们采用了高强螺栓与焊接相结合的连接方式。每个节点使用10.9级M24高强螺栓,预紧力控制在280kN±10kN范围内。焊接工艺采用CO2气体保护焊,焊缝质量要求达到一级标准。在节点连接完成后,我们对全部326个节点进行了超声波探伤检测,合格率达到100%,其中98%的节点焊缝质量优于设计要求。

在施工进度管理上,我们采用了BIM技术进行4D模拟,将原计划180天的工期优化至165天。通过合理安排吊装顺序,优化了塔吊的使用效率,使设备利用率从原来的65%提升至82%。特别是在7月份的高温天气下,我们调整了作业时间,实行早五晚七的工作制,确保了施工质量不受影响,同时避免了因高温导致的工期延误。

总的来看,下一阶段的重点是完成壳体钢结构的最终验收和资料归档工作。具体安排如下:9月1日至9月15日,组织第三方检测机构对全部钢结构进行复检,重点检查焊缝质量和节点连接紧固度;9月16日至9月30日,整理施工过程中的各项检测报告、验收记录和技术资料,形成完整的竣工档案;10月8日前,向建设单位提交完整的竣工资料,包括施工组织设计、专项施工方案、质量检验评定表等共计23项文件。

对于验收标准,我们制定了明确的量化指标:钢结构安装垂直度偏差≤H/2500且不大于15mm,整体平面度偏差≤L/1500且不大于25mm,焊缝外观质量合格率100%,内部质量一次检测合格率≥98%。如发现任何不符合项,必须在5个工作日内完成整改并重新报验。

请各相关单位认真检查各自负责的施工内容,确保所有技术指标达到设计要求。特别提醒施工单位注意保存好施工过程中的影像资料,作为验收的重要依据。

项目技术负责人:张工

施工单位:北京建工集团

日期:2025年8月25日

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