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《热h_T-工艺》2015年12月第44卷第23期
花兰叉热锻工艺优化
于朋朋,李霞,王字晓,肖腾,徐扬
(1.上海工程技术大学材料工程学院,上海201620;2.上海交大中京锻压有限公司,上海201414)
摘要:花兰叉热锻模具内裆部位磨损严重。当持续使用模具生产2000件左右时,锻件尺寸超差,更换模具影响生
产。基于Archard磨损模型,通过分析锻件的金属流动规律,总结了模具磨损过快的原因。进行了改锻方为制坯的工艺
优化方法,并对原始和优化方案进行模拟分析。结果显示,优化工艺后,每单件生产模具最大磨损深度降低了0.26Ixm,
同时材料利用率提高到80.4%,每件节能18.6~Ⅱ。实际生产中模具寿命提高到3600件以上。
关键词:花兰叉;热锻模具;模具磨损;工艺优化
DOI:10.14158/j.cnki.1001-3814.2015.23.045
中图分类号:TG316文献标识码:A文章编号:1001.3814(2015)23.0157.03
PloeessOptimizationofHotForgingforTurnbuckleFork
YUPengpeng,LIXia,WANGYuxiao,XIA0Teng2,)(UYang~
(1.CollegeofMaterialsEngineering,ShanghaiUniversityofEngineeringScience,Shanghai201620,China;2.ShanghaiJD
ChukyoForgingStampnigCo.,Ltd.,Shnaghai201414,China)
Abstract:Thewealofhotforgingdiecrotchforturnbucklef0rkisserious.Whenabout2000forgingswereproduced
usingthedie,theforgnigs’sizewasoutoftolernacenadreplacingdiesaffectedproductivity.Throughhteanalysisofthemetal
flowlawoftheforging,thereasonofthewearofhtediewassummarizedbasedonArchardmodelofwear.Process
optimizationmethodofchnagingforgingsquareaspreformingblankwascarriedout.Theoriginalnadoptimalschemewere
simulated.Theresultsshowhtatduringeverysniglepieceproductionafteroptimization,htemaximumweradephtofhtedie
reduces0.26Ixm,thematerialutilizationratenicreasesto80.4%,nadeachpieceofenergy—savingis18.6MJ.Thedielifeis
nicreasedtomorethna3600piecesinhteactualproduction.
Keywords:turnbucklefork;hotforgingdie;diewera;processoptimization
花兰叉是一种用于轮船上缆绳连接的金属件,增加制坯工序的优化方案,并通过模拟与原方案进
因其有连接和调节作用的要求,所以对其力学性能行主要参数对比分析。
的要求较高。由于热锻工艺能够改善金属坯料的微
1模型参数的设置
观组织,将粗晶粒击碎成细晶粒,并形成锻造流线,
从而可以提高金属的物理性能和力学性能[1]。因此为了使模拟数据更好地应用于生产,模拟中重
花兰
我的文档主要集中的行业是石油化工和安全生产,从事石油化工行业并且取得了中级注册安全工程资格。精通炼油工艺方面的工艺、安全、设备。希望通过平台共享自己的知识和经验。
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