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410透水事故心得体会
一、事故概述
2023年4月10日,某省XX矿业集团有限责任公司(以下简称“XX矿业”)所属的XX煤矿(以下简称“该矿”)四采区410工作面发生一起重大透水事故,事故造成4人死亡,直接经济损失960余万元。该矿设计生产能力90万吨/年,采用斜井开拓,分区式通风,开采煤层为二叠系下统山西组3#煤层,平均厚度6.2米,倾角8°-12°,直接顶为泥岩,厚度3.5米,老顶为中细粒砂岩,厚度18米,煤层底板为铝质泥岩,厚度4.8米。
事故发生时,410工作面正在进行回采作业,工作面走向长1500米,倾向宽180米,采用综合机械化采煤工艺,支护方式为液压支架。据当班作业记录显示,14时20分,工作面中部顶板出现少量淋水,水量约2立方米/小时,跟班队长王某未引起重视,未按规定向矿调度室汇报;14时40分,淋水量突然增大至30立方米/小时,并伴有碎矸石掉落现象,现场作业人员张某、李某等4人试图撤离,但14时45分,工作面采空区与上部老窑积水区突然贯通,瞬时涌水量达1500立方米/分钟,水流速度超过8米/秒,导致4名作业人员被困。
事故发生后,该矿启动三级应急救援响应,组织井下排水和人员搜救,但因透水区域水位上涨迅速,巷道被淹,被困人员位置不明。经省应急管理厅、国家矿山安全监察局XX局联合调查组查明,事故直接原因为该矿在410工作面回采前,未对上部老窑采空区积水范围、水量进行详细勘查,未按《煤矿防治水细则》要求布设探放水钻孔,也未制定专项防治水措施,导致回采过程中采空区隔水煤柱强度不足,引发老窑积水瞬间溃入。
二、事故原因分析
1.1老窑积水区勘查缺失
事故调查显示,410工作面回采前,该矿未对上部老窑采空区积水范围和水量进行详细勘查。老窑积水区位于工作面正上方,距离煤层顶板仅15米,积水体积估算超过10万立方米。勘查缺失导致技术团队对积水压力和隔水煤柱强度缺乏准确判断。根据《煤矿防治水细则》第12条规定,采掘工作面必须进行水文地质调查,但该矿仅凭历史记录草率评估,未采用物探或钻探手段核实积水分布。勘查人员李某在事故后承认,他仅参考了十年前的旧图纸,未实地测量,也未使用地质雷达等设备。这种疏忽使工作面在回采过程中面临未知风险,积水区与采空区之间的隔水煤柱实际厚度仅3.2米,远低于安全标准5米,最终在回采压力下破裂引发透水。
1.2探放水措施未落实
该矿未按《煤矿安全规程》要求布设探放水钻孔。规程明确要求,在积水区下方采掘时,必须先施工探放水钻孔释放水压,但410工作面回采前未实施任何钻孔作业。技术负责人王某在事故报告中解释,他认为老窑积水已自然疏干,无需额外措施。然而,现场勘查发现,老窑积水区因长期封闭形成高压水囊,水压达0.8兆帕。未布设钻孔导致积水无法缓慢释放,回采时煤柱承受瞬时冲击。事故当天,工作面推进至积水区正下方时,煤柱因应力集中突然断裂,1500立方米/分钟的涌水瞬间涌入巷道,证明探放水措施的缺失是直接技术诱因。类似案例表明,2019年某矿因未布设钻孔导致透水事故,但该矿未吸取教训。
1.3防治水方案制定不足
该矿未制定针对410工作面的专项防治水方案。方案应包括积水区处理、水害预警和应急措施,但技术团队仅套用通用模板,未结合410工作面地质特点。工作面顶板为泥岩,易遇水软化,底板为铝质泥岩,渗透率高,但方案中未设计支护加固或排水系统。事故前,矿方曾要求提交防治水计划,但安全科科长张某以“工期紧”为由拖延,直至回采才开始。方案不足导致现场无应对措施,淋水出现后,作业人员缺乏操作指南。例如,14时20分淋水增大时,跟班队长王某未启动预案,仅口头通知人员撤离,延误了最佳撤离时间。这种方案缺失暴露了技术管理的系统性缺陷。
2.1现场监督不力
现场监督机制失效是管理层面的关键原因。跟班队长王某在事故当天未履行监督职责,对淋水异常视而不见。14时20分,淋水量从2立方米/小时增至30立方米/小时,他未按规定向矿调度室汇报,也未组织人员检查顶板。调查发现,王某当天正忙于处理生产任务,忽视安全巡视。安全员刘某本应监督作业,但他在事故前半小时离开岗位去吃饭,导致无人实时监测水情。监督不力使早期风险信号被忽视,淋水增大本应触发警报,但无人响应。类似地,矿方虽设有安全巡查制度,但执行流于形式,巡查记录显示,事故前一周410工作面安全检查仅完成20%,未覆盖水害隐患。
2.2安全汇报机制失效
安全汇报机制在事故中完全失效。规程要求,任何水害异常必须立即上报,但王某未执行汇报流程。调度室值班员赵某在事后陈述,他从未收到淋水报告,也未主动询问现场情况。汇报机制依赖人工传递,缺乏自动化监测系统,导致信息滞后。事故前,矿方曾推行“安全信息直报”制度,但未培训员工使用,王某不知晓汇报渠道。这种失效使管理层无法及时干预,14时40
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