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某电厂#2机为600MW超临界机组,其中DCS系统采用ABB公司生产的Symphony分散控制系统。该机组2005年基建投入生产使用,2007年6月投入生产运行,I/O模件已超过15年使用年限。随着运行年限的增加,Symphony分散控制系统主控制器、网络控制器、伺服卡及电源模块出现故障率高、备件停产、设备维护费用高等问题,因此在检修中开展了主模件的升级改造。而输入/输出I/O子模件等由于之前故障较少、备件充足等原因未进行升级,因此所有I/O子模件并未更换。本文针对该厂#2机组汽机子系统I/O模件故障跳闸事件经过及原因进行了分析,对ABB系统子模件老化存在的隐患提出了整改建议和防范措施,以确保机组安全运行。
1、事件经过
2020年12月31日,#2机组负荷582MW,A、B汽泵运行,A、C、D、E、F制粉系统运行,各主要系统设备运行正常,机组重要参数监视正常。
21:44,#2机组负荷582MW,DCS控制系统汽机子系统24号模件柜M24-04-03数字量输出子模件(此模件第8通道为“高压排汽口金属温度过高”送至ETS汽机跳闸信号)故障报警,#2机组汽机保护动作跳闸,锅炉MFT联锁动作,发电机解列。检查锅炉MFT跳闸首出为汽机跳闸,查询SOE记录,ETS跳闸首出为“高压排汽口金属温度过高”。运行当值立即按照发电机解列,汽轮机跳闸,锅炉MFT故障停机操作检查处理,汇报运行部部长和中调。
21:51,运行通知热控值班人员立即检查汽机跳闸原因,热控人员检查发现操作员站画面上出现DSO卡件故障报警,对卡件进行检查后,确认DSO卡件报警损坏,需要申请更换故障卡件。
机组跳闸后高低旁联锁全开,高旁减温水调阀联锁全开,运行盘面检查发现主汽及再热蒸汽系统多个疏水气动门变粉紫色,其中包括高排逆止阀前后疏水气动门,就地检查确认疏水门未开,通知汽机、热控人员配合打开。
22:24,盘面变粉紫色的疏水气动门均恢复正常显示状态,检查所有疏水气动门已打开。
22:45,热控专业完成#2机组模件柜DSO子模件更换,告知运行当值卡件已处理好。运行当值立即按照故障停机操作处理,并做好启动准备工作。
23:06,#2机组汽机转速到0,盘车自启正常,惰走时间81min,盘车电流14.5A,偏心22.1μm。
2021年1月5日14:50,#2炉点火成功。
2021年1月6日00:33,#2机并网。
2、检查情况及原因分析
检查#2机组DCS控制系统汽机子系统24号模件柜M24-04-03卡件发现,该故障卡件为ABB系统数字量输出卡件DSO14,版本序列号信息为SCJFE04578(图1),系2006年5月印度产的卡件,截至2020年12月31日,该M24-04-03数字量输出卡件DSO14运行已近15年,且该卡件未发生过故障。通过查询#1~#4机组DCS系统卡件故障记录得知,数字量输出子模件DSO14卡件故障率较低,2020年未发生此类型故障。
M24-04-03模件共有16通道DO输出,实际使用包含高压缸过热汽母管疏水门打开指令、高压缸A侧主汽门前疏水门打开指令等共14通道,其中第8通道为“高压排汽口金属温度过高”送至ETS汽机跳闸信号。
“高压排汽口金属温度过高”送至ETS汽机跳闸信号由DCS系统对6个高压排汽口金属温度进行综合判断,该信号控制逻辑判断为:任一高压缸排汽温度高高(≥420℃)且其他高压缸排汽温度高报警(≥400℃)时,高压排汽口金属温度过高跳闸汽机,经M24-04-03模件第8通道DO输出送至ETS系统,进行汽轮机保护跳闸,锅炉MFT联锁保护动作,在ETS系统及DCS系统输出均为单点保护信号[1]。
事件发生后,邀请DCS厂家北京ABB控制有限公司专家于2021年1月1日来厂进行现场分析,通过对故障数字量输出子模件现场检测,发现故障卡件外观检查无明显故障,地址拨码开关设置和逻辑配置地址一致,正常地址开关设置该地址为:24+21=16+2=18)。现场测量地址开关实际状态,地址拨码开关异常,发现最右侧的一位地址开关阻值为109.1kΩ(图2),即等于最右侧的地址开关也变成了1,所以此模件的地址已经变为:24+21+20=16+2+1=19(表1)。
经现场检测分析,初步判断为模件使用年限较长,元件老化导致M24-04-03位置的DSO模件(地址18)地址开关异常,使此模件与左侧的DSO模件(地址19)地址重复,产生地址冲突,使得M24-04-03位置的DSO模件的输出和左侧DSO模件输出一致,通道8(高压排汽口金属温度过高)信号错误输出逻辑1。故障模件已发回ABB公司,以便进一步分析详细情况。
如果在同一控制下存在两块地址一样的模件,会使模件寻址出现故障,导致错误通信。将故障模件重复插回原槽位实验,都看到相
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