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某发电厂2号汽轮机稳定运行中1瓦振动持续增长,2021年3月进行现场动平衡后,1瓦振动持续上涨趋势不变,近年来一阶临界转速下振动总体呈上升趋势,主要原因为高中压转子弯曲,导致不平衡力逐渐增大。2023年3月A修发现高中压转子中压第二级处弯曲0.15mm,结合机组运行情况进行了分析,通过返厂车削和高速动平衡,1瓦振动降至优秀范围内。
1?机组概况
某发电厂2号汽轮机为东方汽轮机厂制造的N300-16.7/537/537型亚临界、一次中间再热、单轴、两缸两排汽、凝汽式汽轮机。轴系由高中压转子、低压转子和发电机转子3根转子组成,各转子均为双支撑结构,1、2号轴承为可倾瓦轴承,3、4、5、6号轴承为椭圆轴承,轴系示意图如图1所示。2020年以来,2号汽轮机1瓦振动持续上涨;2023年3月,A级检修期间发现高中压转子中压第二级弯曲0.15mm,为此,结合机组运行情况进行了分析。
2、振动概况
投产初期,机组首次揭缸检查,查汽轮机高中压转子过桥汽封处轴弯曲0.50mm。委托主机厂直轴处理,最终将弯轴值控制在0.03mm。
2017年7月,机组第一次A级检修,查汽轮机高中压转子过桥汽封处轴弯曲0.085mm,将高中压转子返主机厂进行处理,扣缸前复测该处轴弯曲0.06mm。返厂对中压联轴器外圆、端面、过桥汽封处进行车削处理,中低对轮重新铰孔。修后升降速过程中,高中压转子过临界振动比修前明显下降很多。
2019年8月,1X、1Y轴振分别为138μm、95μm。
2021年2月,1X轴振出现逐渐缓慢上涨趋势,振动值上涨至170?μm,1Y轴振在90~100?μm。
2021年3月,利用停机机会在高压转子前轴封处加配重488?g,机组启动后1X、1Y轴振分别为135μm、75μm,且振动数值较为稳定。
2022年2月,1X、1Y轴振分别为160?μm、85μm。
2022年3月,在1瓦处单侧加重690?g,1X、1Y轴振分别为92μm、60?μm。
2023年1月,1X、1Y轴振分别为110?μm、69μm。
1、2瓦振动发展情况如表1所示。
2021—2023年,机组历次启停机过程中一阶临界转速下1、2瓦振动均偏大且有上涨趋势,1X振动启动过临界时振动由101?μm逐渐升至201μm,2X振动启动过临界时振动由110?μm逐渐爬升至139μm;1X振动停机过临界时振动由148?μm逐渐升至199?μm,2X振动停机过临界时振动由86μm逐渐升至129μm。机组部分启停机过临界振动情况如表2所示。
本次解体后发现问题如下:
1)高中压转子弯曲。本次测量转子弯曲最大值0.15mm,弯曲相位1~7孔,最大弯曲点位于中压第1级与第2级之间,弯曲值严重超标。
2)推力盘工作面瓢偏0.045mm,非工作面瓢偏0.05mm,高中压转子对轮端面瓢偏0.055mm,均超设计值。
3)中压1号隔板套右侧4、5、6号螺栓断裂,5、6号罩母有明显磨损变形;左侧4号螺栓断裂,5号螺栓有明显贯通裂纹;隔板套左侧定位螺栓变形、磨损严重。具体如图2所示。
4)中压1、2级隔板汽封块损坏,存在汽封齿磨损、断裂现象,如图3所示。
5)中压通流轴向间隙超标。通流间隙测量中,中压第1、2、3级轴向间隙不符合标准,共24个值,偏小1.51~3.95mm。
6)中压1号隔板套变形。中压1号隔板套上半,背弧槽道至隔板套出汽侧加工面距离超标,实测值最大334.92mm(设计值330mm),变形量4.92mm。
7)中压隔板变形量超标。中压1、2、3级隔板变形量超标,相较上次检修,中压1级隔板变形量0.60mm,2级隔板变形量1.28mm,3级隔板变形量0.98mm。
3、振动原因分析
由以上振动现象和解体结果分析可知,该机组振动存在以下特征:
1)机组启动后低负荷至高负荷阶段1瓦振动变化比较明显,呈现出振动波动随机组负荷变化的高度相关性;
2)机组运行中同等负荷下1瓦振动总体呈上涨趋势,2021年3月和2022年3月两次现场动平衡均有显著效果,但随运行时间增长振动仍持续升高;
3)历次启停机过程中一阶临界转速下1、2瓦振动均有轻微上涨趋势,且停机过程振动明显高于冷态启动时振动。
通过分析高中压转子振动特征和运行中的变化情况,认为该机组高中压转子存在如下问题:
1)1瓦振动与负荷有明显关联,一阶临界转速时停机过程振动明显高于冷态启动时振动,可能是由于运行中高中压转子发生热弯曲。热弯曲主要由转子材质不均匀引起,材质不均匀是由转子锻件内部存在气隙、夹杂、鼓泡等因素导致转子径向纤维组织不均匀,使材料的物理特性存在各向异性。对于高中压转子来说,在机组升负荷过程中转子温度升高产生不均匀的轴向或径向膨胀,引起转子发生热弯曲,导致不平衡量增大,表现为升
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