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HotWorkingTechnology2016,Vo1.45,No.15
双金属复合管衬层裂缝缺陷浅析
雷凌云,吕华,王长安,杨红兵,王冬林
(中国石油集团石油管工程技术研究院石油管工程重点实验至,陕西西安710077)
摘要:对双金属复合管衬层裂缝缺陷进行了宏观分析,对双金属复合管进行了基层和衬层理化分析、衬层壁厚分
析及热挤压工艺分析。结果表明:该缺陷是不合理的热挤压工艺以及较大的衬层各截面壁厚差造成的。优化热挤压工艺
后,双金属复合管成品率大大提高,有效保证了双金属复合管质量。
关键词:双金属复合管;基层;衬层;热挤压;缺陷
DOI:10.141580.cnki.1001-3814.2016.15.073
中图分类号:TG376.2文献标识码:A文章编号:1001.3814(2016)15—0256.03
AnalysisonCrackDefectsofLiningLayerofDoubleMetalCompositeTube
LEILingyun,LYUHua,W.ANGChang’an,YANGHongbing,WANGDonglin
(KeyLaboratoryofOilPipelineEngineering,CNPCTubularGoodsResearchInstitute,Xi’all710077,China)
Abstract:Macro—analysisofthecrackdefectsofthedoublemetalcompositepipelininglayerwascarriedout.The
physicalandchemicalanalysisofbaselayerandlininglayer,wallthicknessanalysisoflininglayerandhotextrusionprocess
analysisforthedoublemetalcompositepipewerecarriedout.Theresultsshowthatthedefectiscausedbyunreasonablehot
extrusionprocessnadlargewallhticknessdifferenceoneachsectionofthelininglayer.Afteroptimizationofthehotextrusion
process,thefinishedproductrateofhtedoublemetalcompositetubeisgreatlyimproved,whicheffectivelyensuresthequality
ofdoublemetalcompositetube.
Keywords:doublemeatlcompositeutbe;baselayer;lininglayer;hotextrusion;defects
某双金属复合管规格为114.3mmx(16.0mm+铸一热挤压一热处理一冷轧一热处理一静水压试验
3.0mm),基层16.0mm采用普通碳钢,而衬层3.0一无损检测一尺寸外观检测一测长称重一包装入
inrn采用镍基合金。工厂采用热挤压工艺对离心浇库。双金属复合管生产工艺见图1。其中,热挤压工
铸双金属复合管管坯进行了成型,成型后对外观进序主要参数为:挤压温度1100~1200℃,模具预热
行检查发现有批量性的复合管存在衬层裂缝现象,温度400~500℃,挤压速度45~70mm/s,挤压比
严重时甚至衬层脱落,造成了极大的经济损失[”。6.0~7.0。
为了找出双金属复合管缺陷形成的原因,进而匝受卜J鬻一匝
提高产品的成材率,本文通过基层和衬层理化分析、
衬层壁厚分析、热挤压工艺分析三个方面对双金属
复合管衬层裂缝缺陷的形成原因进行
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