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2025年维修电工工作总结(优秀2篇)

2025年维修电工工作总结(一)

一、年度工作回顾

2025年是我担任维修电工的第十一个年头,也是公司“零停机、零隐患”目标落地的攻坚年。全年我累计出勤312天,完成计划检修186项、临时抢修97次、技改项目11项,同比去年增加23%。其中,夜班抢修41次,平均到场时间8.7分钟,同比缩短2.3分钟;一次性修复率96.4%,同比提升4.1个百分点。全年未发生责任性跳闸、人身伤害及火灾事故,个人“三违”记录为零。

二、典型故障深度剖析

1.3月12日,二期挤出车间主电机变频器报“GF”接地故障。现场测量电缆绝缘0.2MΩ,拆线后复测电机对地绝缘50MΩ,判断为电缆破损。使用32kV0.1Hz超低频耐压仪定位,发现距接线盒17m处护层环切伤。更换35mm2变频专用电缆35m后,带载48h温升稳定,故障根除。事后复盘:挤出机冷却水蒸气长期侵蚀电缆护套,加之叉车频繁碾压,导致绝缘下降。我牵头在电缆桥架下方增设304不锈钢防护槽,并建立月度红外测温台账,同类故障再未出现。

2.6月4日,包装线伺服驱动器随机性报“Enc2”编码器故障。更换编码器、驱动器、电缆均无效,故障依旧无规律。我利用DSO-X3034T示波器捕捉编码器差分信号,发现A+、A-幅值差异达1.8V,怀疑长线传输反射。查阅伺服手册,确认驱动器端120Ω终端电阻未接入。补焊电阻后,波形幅值对称,故障消失。此次维修让我深刻体会到:随机性故障往往隐藏在细节,示波器比万用表更能说话。

3.9月19日,空压站2250kW螺杆机频繁跳机,面板报“Phaselack”。现场测进线电压390V、392V、0V,明显缺相。拆检总空开,发现C相触头烧蚀三分之二。更换空开后,测量接触电阻仍达180μΩ,温升预测超120℃。我提出将空开额定电流从630A提升至800A,并加装风扇强制冷却,至今运行稳定。该案例被编入公司《大电流开关失效库》,作为后期设计校核依据。

三、技改与节能亮点

1.循环水泵变频改造。原工频运行,出口阀门节流损失大。我选用ABBACS580132kW变频器,保留原电机,加装PT100温度闭环。投运后,泵转速由2950rpm降至2100rpm,小时节电38.7kWh,年节约电费约18.4万元,投资回收期8.5个月。

2.空压机余热回收。利用板式换热器回收2、3空压机余热,制备60℃热水供员工浴室。每天产热水22t,年节省天然气1.8万m3,折合费用7.3万元。我负责电控部分,加装西门子S7-1200PLC,实现恒温恒压及远程启停,系统COP达3.9。

3.照明系统升级。将全厂1850套400W金卤灯替换为150WLED,并接入IoT单灯控制器。通过自建MQTT服务器,实现人走灯灭、调光策略。实测照度提升20%,年节电59.4万kWh,减少碳排放471t。项目获市级节能专项资金奖励30万元。

四、培训与团队建设

全年我组织内部培训21场,累计课时52h,受众186人次。自编《变频器故障树速查手册》《PLC常见错误代码大全》两本口袋书,被兄弟工厂借鉴。带徒3人,其中2人通过高级工认定,1人在市技能竞赛获二等奖。我推行“故障复盘咖啡时光”制度:每次抢修后,利用15分钟,在现场用白板还原故障路径,培养团队系统思维。

五、自我能力提升

1.理论方面:完成“工业互联网与边缘计算”线上课程,取得工信部人才交流中心证书;自学《IEC61850标准解析》,为后期变电站数字化改造打基础。

2.技能方面:考取高压电工进网作业许可证(550kV);掌握Fluke435-II电能质量分析仪、FlirT840红外热像仪的高级功能;熟练使用Python编写Modbus-TCP数据采集中间件,实现设备状态可视化。

3.管理方面:学习《设备可靠性工程》,将RCM(以可靠性为中心的维修)理念引入年度检修计划,关键设备故障间隔时间MTBF由3200h提升至5100h。

六、不足与反思

1.对进口设备程序备份重视不足。一次瑞士立达倍捻机CPU电池失效,导致程序丢失,停机6.5h。虽然最终从代理商获取程序,但代价巨大。现已建立“一机一档”程序库,使用GitLab做版本管理。

2.技改项目经济性评估手段单一。以往只计算电费节省,忽略维护成本、故障损失。今后将引入LCC(全生命周期成本)模型,让数据说话。

3.个人时间管理欠缺,夜间抢修后白天效率下降。已尝试番茄工作法,将碎片时间用于阅读标准,但执行力仍需加强。

七、2026年工作展望

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