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机修工作总结报告(精选九篇)
第一篇
三月的厂区被连绵细雨浸泡得发软,我踩着防滑鞋走进维修中心,铁屑味混着柴油味扑面而来。夜班交接本上写着“3号冲压机异响”,我顺手把听针塞进耳朵,像医生一样把金属探头贴在机壳上。电机每转一圈,就发出“咔嗒”半声,像谁偷偷往齿轮里塞了半颗花生米。拆下后端盖,发现轴承保持架断裂,滚珠磨出的铝粉把油脂染成银灰色。我先用煤油冲洗,再用压缩空气吹干,用千分表测得轴承位径向跳动0.08mm,已超出国标两倍。没有新轴可换,我调来激光熔覆机,在轴颈上熔覆一圈316L粉末,再上车床精车到φ60±0.01mm。熔覆层硬度52HRC,回火后降到28HRC,既耐磨又不易裂。装回轴承,用FAG加热器把内圈加热到90℃,一次推入到位,没有敲击。开机后噪声从82dB降到63dB,夜班操作工冲我竖起大拇指。那天我记住了:声音是设备写给维修工的情书,拆下来读,比任何诊断仪都准。
第二篇
四月的排班表把我钉在“大修突击队”。任务单是“龙门吊主梁下挠17mm”,甲方只给48小时。我和焊工老周爬上28米高空,风把安全绳吹得笔直。先卸掉小车钢丝绳,用两台200吨千斤顶顶在主梁两端,压力表打到12MPa,梁体被慢慢拱起。同步在梁底焊接两块16Mn钢补强板,坡口60°,焊条E5015,4mm直径,电流170A,连焊四道。每焊完一道,用红外线测温枪监控层间温度,控制在150℃以下,防止过热脆化。焊完退火,用保温棉包覆,自然冷却8小时。复测下挠量2mm,满足GB/T14406-2011的5mm以内标准。甲方签字时,我把焊缝探伤胶片递过去,黑度2.3,无裂纹无气孔。老周递给我一瓶冰水,我喝得太急,太阳穴被冰得生疼,却听见自己心跳像刚打完胜仗的鼓。
第三篇
五月最闹心的是“液压站油温飙升”。回油管路像发烧的静脉,手一碰就烫出泡。测温枪显示68℃,而柱塞泵手册红线是65℃。拆下冷却器,发现板式换热器通道被生物膜堵死,像一层烂海带。我用5%硝酸循环清洗30分钟,再用碳酸钠中和,清水冲至pH7。拆下柱塞泵,发现配流盘出现梳状划痕,深度0.05mm,高压油从此处内泄。没有备件,我把配流盘放到平面磨床,用120金刚石砂轮精磨,平面度0.003mm,再人工研磨至0.001mm。装回后,在泵出口加载比例溢流阀,做25MPa保压试验,温升曲线在55℃处走平。我把数据录入Excel,画一条平滑的抛物线,发给设备部。两小时后,他们批复“延长换油周期1000小时”,我知道,这个月绩效又稳了。
第四篇
六月夜班,注塑机“锁模无力”。模板间距误差0.3mm,产品飞边像剃刀。我用激光跟踪仪测出哥林柱平行度0.15mm/m,超差三倍。拆下螺母,发现梯形螺纹被拉毛,峰顶磨成平台。没有新柱,我用车床把螺纹底径车小0.5mm,再用电刷镀镍,厚度0.3mm,硬度58HRC。回装后,用扭矩扳手按对角顺序预紧,每根柱拉伸量0.12mm,一致性好于新品。试模时,锁模力显示1350kN,比额定值还高50kN。操作工把产品递给我,边缘光滑得能照出我的黑眼圈,我笑了笑,把产品放进兜里,像收藏一枚勋章。
第五篇
七月,空压机“排气含油量超标”。滤筒刚换三天,油迹又从排气管喷出。拆下最小压力阀,阀芯密封圈被高压油冲成喇叭口。我改用氟橡胶圈,耐油耐高温。再查回油管,发现管径被积碳缩颈,通量只剩40%。我用8mm钻头手工疏通,再用压缩空气反向吹扫。装复后,用激光粒子计数器测排气,0.3μm颗粒由每立方英尺120万降到8万,达到ISO8573-1的2级标准。我把旧油放光,换成PAO全合成,换油周期从2000小时拉到8000小时。财务算了一笔账,一年省油费4.3万元。我把报告打印出来,塞进部长信箱,第二天食堂早餐多了一根油条,我知道,那是他们无声的表扬。
第六篇
八月,冷却塔的“减速机断轴”。轴颈在轴承位齐根断裂,断面呈螺旋状,典型的扭转疲劳。我数了数,贝壳纹间距0.2mm,说明裂纹扩展了至少半年。拆下减速机,发现轴承型号6312,但厂家为了省钱,把C3游隙换成C0,过盈配合太大,轴承受挤压发热,轴颈被磨出微动腐蚀坑。我重新设计轴,把轴颈加大到φ65mm,轴承改配6313C3,过盈量0.02mm。轴材料从45钢换成42CrMo,调质后硬度255HB,抗扭强度提高30%。加工完做磁粉探伤,无裂纹。装复后,用振动仪测,径向振动1.2mm/s,优于新机的2.8mm/s。夜里巡检,我拿手电照减速机,像给熟睡的孩子盖被子,心里踏实。
第七篇
九月,锅炉给水泵“汽蚀”。叶轮叶片进口像被老鼠啃过,蜂窝状凹坑深度3mm。我拆下叶轮,做静平衡,去重5g。把进口流道用环氧树脂填补,再手工打磨流线。泵壳流
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