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公司维修工的年度总结范文

这一年,我依旧背着那只磨得发亮的帆布工具包,踩着沾满机油的绝缘鞋,在厂区里来回穿梭。包里的扳手、万用表、绝缘胶布、备用继电器,像一支沉默的乐队,陪我演奏了三百六十五个日夜。有人问我,维修工的一年到底长什么样?我想,大概就是凌晨两点锅炉房蒸汽泄漏的嘶鸣,是三伏天冷却塔风扇轴承烫得能煎蛋的金属味,是腊月夜里抢修冻裂水管时灌进袖口里的冰碴,更是DCS画面上从红色报警突然跳回绿色的那一秒——那一秒,足够让一颗悬着的心落回胸腔,发出闷却踏实的声响。

年初的第一次大修,从元旦假期第一天开始。我们负责的是联合装置P-401A/B循环泵的叶轮更换。设备科提前两周就把备件到货清单发下来,我却在拆泵时发现新叶轮的键槽尺寸比旧轴大0.15毫米。0.15毫米,在图纸上不过一根头发丝的宽度,可对于转速2980rpm的泵体来说,足以让振动值在一个月内从2.8mm/s飙升到7.5mm/s,最终演变成轴承散架、机械密封撕裂的连锁灾难。我连夜把叶轮拉回维修间,用键槽铣刀重新拉槽,再配做不锈钢键,天亮前把泵体回装到位。试泵那天,我在现场守了整整一个班,振动值稳定在1.9mm/s,比标准还低0.6。操作工拍着我肩膀说:“老周,你这双手比精密机床还稳。”我没回话,只是把沾满铁屑的手套往兜里一塞,心里却像灌了半瓶冰镇汽水,咕嘟咕嘟冒泡。那一刻我明白,所谓“经验”,不过是把每一次0.15毫米的误差都刻进肌肉记忆,让双手在下次能先大脑一步做出正确选择。

三月,动力车间新增一台1500kW离心式空压机。厂家调试工程师把参数设好后,拍拍屁股走人,却留下一个“彩蛋”:冷却水进水温度只要超过32℃,主机就报“冷却水量不足”并卸载。可我们的循环水系统设计供温就是33℃。设备科长急得嘴上起泡,我蹲在冷却器旁盯了两个小时,发现冷却水进出温差只有1.8℃,远低于设计值4℃。拆开冷却器端盖,内部管路被焊渣堵了将近三分之一。我用高压水枪一根一根冲洗铜管,又加装了Y型过滤器,再开车,温差拉到4.3℃,报警消失。那天夜里,我在值班室写下第一条经验:厂家调试的“标准答案”往往只适用于实验室,现场才是开卷考,得自己写解题步骤。

四月,老厂区生活水泵房出现诡异现象:日间供水压力正常,凌晨却频繁低压报警。工程部怀疑管网泄漏,挖了三处路面,没找着漏点。我连着三晚蹲泵房,发现变频泵在夜间负载降到18kW时,出口压力会突然下跌0.12MPa,紧接着工频泵自动投入。用钳形表一测,变频泵电机电流瞬间掉到空载值,而机械密封腔温度却在升高。拆泵后发现,叶轮背口环被气蚀啃出一圈锯齿状缺口,造成内循环失压。凌晨用水量低,泵体内部出现涡流汽蚀,变频器检测不到真实负载,于是误判为“管网大水”,自动降低转速,结果压力雪崩。我把叶轮换成抗汽蚀的316L材质,又把变频下限从25Hz提到32Hz,让泵始终工作在40kW以上,气蚀声消失了,夜间压力曲线像熨过的床单一样平整。后来我把这条案例写成《低负载汽蚀导致变频泵失压的误判分析》,发表在公司内刊,被设备处评为年度优秀技术论文。稿费不多,却足够请班组兄弟吃一顿烤串,啤酒泡沫在杯口堆成小山,像是我们用汗水打下的勋章。

六月,进入雷雨季节。厂控楼UPS突然跳闸,DCS失电三分钟,导致联合装置紧急停车。电气班查遍配电室,没发现明显短路,UPS主机却报“逆变器过温”。我拆开UPS柜门,发现内部散热风扇停转,原因是风扇电源线被老鼠啃断。老鼠是从电缆沟爬进来的,沟内长期积水,胶皮被泡软,成了它们磨牙的“口香糖”。我给UPS加装了不锈钢防护网,又在电缆沟投放超声波驱鼠器,顺便把沟内积水抽干,刷上防水砂浆。事后统计,整个雨季UPS零跳闸,电气班的小刘把这事写成段子发在朋友圈:“老鼠啃断的是电源线,啃不断的是维修工的神经。”我点赞,却想起夜里蹲在沟边刷砂浆时,蚊子在耳边嗡嗡盘旋,像一群微型无人机,腿上被叮出的包连成一条“虚线”,痒得钻心,却腾不出手去挠。

八月,最热的几天,循环水场三号塔风机轴承连续烧了两盘。第一盘烧损时,我们按惯例换轴承、加润滑脂,三天后同一位置再次冒烟。拆检发现,轴承座与轴颈同心度偏差0.08mm,导致滚道偏载,油脂被挤成黑泥。我借来激光对中仪,把电机、减速机、风机轴重新找正,偏差降到0.02mm以内。为防万一,我把润滑周期从2000小时缩短到1000小时,并把普通锂基脂换成滴点180℃的高温脂。后来那台风机一直跑到年底,轴承温度稳定在68℃,像一位安静的老兵。我在值班记录里写下:轴承的寿命,一半在油脂,一半在对中;人对生活的耐心,一半在细节,一半在坚持。

十月,公司推行“预知维修”试点,给关键机泵加装在线振动监测。领导让我牵头,我选了十台故障率最高的泵,贴上二维码标签,每周用手机APP扫一次,把振动、温度、轴承状态上传

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