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数控机床维修实操试题及答案

一、实操试题

(一)故障现象:某台CJK6140数控车床(FANUC0i-TF系统)加工外圆时,工件表面出现周期性振纹(波长约20mm),且主轴转速越高,振纹越明显。试分析故障原因,列出排查步骤及维修方法。

(二)故障现象:某台VMC850立式加工中心(SIEMENS828D系统)执行换刀指令(M06)时,刀库旋转3秒后突然停止,系统无报警,手动操作刀库正/反转正常。试诊断故障原因,写出详细排查流程及修复方案。

(三)故障现象:某台HMC630卧式加工中心(FANUC31i系统)X轴启动时出现“414:X轴伺服报警”,关机重启后故障依旧。通过PMC状态监控发现,X轴伺服使能信号(G0048.0)已置1,但伺服驱动器(αi系列)显示“AL.31”报警代码。试结合系统原理分析故障,给出检测步骤及解决措施。

(四)故障现象:某台CKA6150数控车床(广数980TDc系统)开机后操作面板上“急停”指示灯常亮,无法执行任何手动/自动操作,按下急停按钮无反应,松开后指示灯仍不灭。试从电气控制回路角度分析故障,列出具体检测方法及维修步骤。

(五)故障现象:某台TH65100卧式镗铣加工中心(HEIDENHAINiTNC530系统)加工过程中Z轴突然失动,CRT显示“300601:Z轴测量系统错误”,重启后报警消除,但加工10分钟左右再次出现。使用激光干涉仪检测Z轴定位精度正常,检查光栅尺读数头无明显污染。试诊断潜在故障点,设计排查方案并说明修复方法。

二、试题答案

(一)工件表面周期性振纹故障排查与维修

1.故障原因分析:

周期性振纹波长与主轴旋转周期相关(波长=主轴每转进给量×转速周期),结合现象“转速越高振纹越明显”,可能原因为:

-主轴系统动平衡失效(如卡盘、刀具或主轴本身动平衡偏差);

-主轴轴承磨损或预紧力不足,导致高速旋转时径向跳动超差;

-进给系统传动链间隙(如滚珠丝杠与螺母副间隙、联轴器松动);

-切削参数不匹配(如切削深度过大引发颤振)。

2.排查步骤:

(1)验证振纹与主轴旋转的关联性:

-保持进给速度F=100mm/min不变,分别以主轴转速S=500r/min(周期T=0.12s)、S=1000r/min(T=0.06s)加工,测量振纹波长。若波长=F×T(500r/min时波长=100×(60/500)=12mm,1000r/min时=6mm),则确认振纹由主轴周期性误差引起;若波长固定(如20mm),则与进给系统相关。

-实际测量发现,当S=600r/min时,波长=100×(60/600)=10mm,与题目中20mm不符,故排除主轴旋转周期直接关联,转向进给系统排查。

(2)检查进给系统传动链:

-脱开伺服电机与滚珠丝杠联轴器,手动盘动丝杠,检查是否存在卡阻或间隙。若盘动时有明显“空程”(间隙>0.02mm),则为丝杠螺母副磨损;

-连接联轴器,手动模式下以低速(F=50mm/min)移动Z轴(假设振纹在Z轴方向),用百分表吸附在刀架上,表头接触导轨侧面,观察指针跳动。若跳动量>0.015mm,可能为导轨润滑不良或压板间隙过大;

-测量伺服电机编码器反馈脉冲:通过系统诊断界面(FANUC0i-TF的1828)查看Z轴位置环增益,若增益值异常(标准值120),可能为伺服参数漂移;

-检查主轴编码器信号:用示波器测量主轴编码器A/B相脉冲,若波形畸变或频率不稳定,可能导致主轴与进给轴同步控制异常。

3.维修方法:

经排查,发现Z轴滚珠丝杠螺母副轴向间隙达0.03mm(标准≤0.01mm),且丝杠支撑轴承(7010C型)内圈与轴颈配合松动(配合间隙0.02mm)。维修步骤如下:

(1)拆卸Z轴护罩、电机及联轴器,松开丝杠两端轴承座固定螺栓;

(2)用拉马取下丝杠螺母副,测量螺母滚道磨损量(单边0.02mm),更换同型号螺母(NSKHBN4010);

(3)检查丝杠轴颈(φ40h5),发现表面有磨损沟痕,采用电刷镀修复至尺寸(φ40h5);

(4)更换支撑轴承(7010C/P4级),按标准预紧力(150N·m)紧固轴承锁紧螺母;

(5)重新安装丝杠,调整螺母与导轨平行度(≤0.01mm/全行程),加注锂基润滑脂(型号:BE41);

(6)开机后进行Z轴反向间隙补偿(系统参数1851输入0.01mm),试加工Φ50mm外圆(S=800r/min,F=120mm/min),表面粗糙度Ra≤1.6μm,振纹消除。

(二)加工中心换刀失败故障排查与维修

1.故障原因分析:

手动操作刀库正常,

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