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炼焦车间工段长年终总结(通用3篇)

第一篇

炼焦车间工段长年终总结

一年又走到尾声,我把全年的工作像推焦杆一样,一寸寸从炭化室里推出来,摊在凉焦台上让风带走余热,让数字和事实裸露出来,好让自己看清哪些焦炭烧得透,哪些炉墙出现了裂缝。

一、产量与质量的双向拉锯

年初公司下达的产量指标是118万吨冶金焦,比上年净增4.2%。我手里攥着两座6米顶装焦炉、一座7米侧装捣固焦炉,炉孔数合计144孔,设计产能每天3400吨,但设备已运行十三年,炉墙剥蚀、炭化室锥度普遍超标,推焦电流比新炉高18安培。我把指标拆成日计划,按“单炉装煤量×循环孔数×全年作业率”倒推,发现只要日作业率不低于93%,就能踩线完成。于是我把“提高单炉装煤量”设为第一战场。

第一步是煤塔称重复核。过去岗位工图省事,每班只抽磅三次,误差±3%司空见惯。我要求每孔必磅,数据实时上传MES,误差超过±1%自动报警。三个月下来,单炉装煤量由28.4吨提到29.1吨,年化增产1.9万吨。

第二步是炉温均匀性攻关。7米捣固炉的焦饼中心温度一直比机侧低45℃,造成焦炭成熟度波动。我牵头成立“横排温度”小组,把标准温度从1280℃提到1295℃,同时把空气过剩系数降到1.15,拉长火焰,降低炉顶空间温度。调整后,焦炭反应后强度CSR均值从64.8提到66.5,M40由81.2提到83.1,全年因质量异议被扣款次数由11次降到3次,直接减少损失136万元。

第三步是降低烧损。我统计过去三年炉顶空间温度与炉墙窜漏的相关性,发现当空间温度超过845℃时,炉墙石墨层被快速烧蚀,窜漏率呈指数上升。于是我把集气管压力从120帕提到145帕,减少炉门冒烟,同时把高压氨水压力从2.2兆帕提到2.5兆帕,加强无烟装煤。全年焦炭烧损率由8.1%降到7.4%,相当于多出8400吨成品。

二、成本的血汗压缩

焦炭成本里,洗煤占78%,能耗占12%,人工与维修占10%。洗煤价格市场说了算,我就把刀口对准能耗与维修。

1.能耗:我把全工段蒸汽、电、煤气、新水、压缩风五大介质做成“日清日结”看板,每班抄表,偏差超过±2%必须写分析。发现循环氨水冷却器结垢导致水温升高5℃,直接推高煤气风机电流12安培。我利用检修窗口对六台冷却器进行高压水射流清洗,清洗后电流下降9安培,全年节电46万度。

2.维修:过去炉门刀边更换周期是8个月,经常因刀边漏造成炉门冒烟,环保罚款居高不下。我把刀边材质由普通4Cr13改为含铌微合金钢,把更换周期延长到14个月,全年减少炉门更换64套,节省费用92万元。

三、设备隐患的零度容忍

炼焦车间最怕“难推焦”。今年3月,我炉出现过一次“焦饼倒塌”,推焦杆被卡在炭化室,停产6小时。事故后我组织拆机检查,发现是第6根碳化室墙出现120毫米贯穿裂缝,焦饼在机侧失去支撑。我把所有144孔炉墙逐孔激光测厚,建立“炉墙健康档案”,把厚度低于38毫米的孔号列入“红色清单”,每月人工复核。全年共发现裂缝延伸17处,全部在计划检修中灌浆处理,再未发生二次倒塌。

四、安全环保的高压线

我把“零伤害、零事故、零处罚”写进工段年度目标。全年组织煤气泄漏演练9次,空气呼吸器佩戴计时从45秒缩短到28秒。针对VOCs无组织排放,我把炉门密封框改为弹簧压紧式,把炉顶水封高度由50毫米提高到80毫米,全年苯并芘在线均值从0.85微克降到0.42微克,地方环保局突击监测4次全部达标。

五、人员梯队的“传帮带”

工段现有员工178人,平均年龄43岁,高级技师仅5人。我按“炉、煤、焦、电、维修”五大模块建立岗位矩阵,把每个员工技能等级做成雷达图,缺口一目了然。全年组织内部培训87课时,签订师徒协议22份,培养出能够独立处理难推焦的骨干7人,填补了夜班技术真空。

六、数字焦炉的试水

公司与IT部门合作开发“焦炉数字孪生”,我负责提供边界条件。我们把144孔炉墙温度、压力、电流、耗热量等3000个测点接入平台,建立“推焦计划—车辆调度—炉温反馈”闭环模型。试运行三个月,推焦系数K2由0.89提到0.94,车辆空驶率下降6%,全年多产焦4200吨。

七、自我反思

全年虽然踩线完成产量、质量、成本三大硬指标,但仍有遗憾:一是干熄焦率仅92%,低于集团标杆的96%,原因是干熄炉入口密封裙板烧损频繁;二是班组之间成本差异最大达到18元/吨,暴露出现场管理仍有“洼地”;三是本人对“配煤结构—焦炭热性能”的模型研究不够深入,导致上半年南部矿区高硫煤采购过量,下半年被迫外购低硫主焦煤补位,价差损失约260万元。

新的一年,我给自己定了三条硬任务:第一,干熄焦率必须达到95%以上,把密封裙板材质升级为2520耐热钢,并建立离线维修线;第二,把班组成本差异压缩到

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