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自来水考试试题大题及答案
一、论述题
问题:请结合自来水处理工艺,详细阐述混凝沉淀环节的作用机理、关键影响因素及优化控制措施。
答案:
混凝沉淀是自来水处理中去除悬浮物、胶体物质及部分有机物的核心环节,其作用机理可分为四个阶段:
1.凝聚阶段:通过投加混凝剂(如铝盐、铁盐或聚合氯化物),中和胶体颗粒表面的负电荷(ζ电位降低),破坏其稳定性,使颗粒由分散状态逐渐聚集为微小絮体。此阶段依赖混凝剂的水解产物(如Al(OH)?、Fe(OH)?胶体)与颗粒间的静电中和作用。
2.絮凝阶段:微小絮体在水力搅拌下相互碰撞,通过吸附架桥(高分子混凝剂的长链结构连接颗粒)或网捕卷扫(金属氢氧化物沉淀形成网状结构包裹颗粒)作用,形成更大、更密实的絮体(矾花)。
3.沉淀阶段:絮体在重力作用下从水中分离,实现固液分离。
关键影响因素包括:
-原水水质:浊度直接影响混凝剂投加量(浊度过低时需投加助凝剂,过高时易形成松散絮体);pH值通过影响混凝剂水解形态(如Al3?在pH4-7生成Al(OH)?胶体,pH8则生成AlO??)和颗粒表面电荷,显著影响凝聚效果;水温过低会减缓水解反应速率,延长絮凝时间。
-混凝剂特性:无机混凝剂(如硫酸铝)需依赖水解反应,受pH影响大;聚合氯化铝(PAC)因预水解程度高,适用pH范围更广(5-9),且形成絮体更快;有机高分子絮凝剂(如聚丙烯酰胺,PAM)通过架桥作用增强絮体强度,但过量会导致颗粒再稳定。
-水力条件:凝聚阶段需高强度短时间搅拌(G值200-500s?1,时间10-30s)以促进颗粒碰撞;絮凝阶段需低强度长时间搅拌(G值20-70s?1,时间15-30min)以避免絮体破碎。
优化控制措施:
1.动态调整投药量:通过在线浊度仪、pH计及流动电流检测仪(SCD)实时监测原水水质,结合烧杯试验(如“六联搅拌试验”)确定最佳投药量,避免过量(导致出水铝/铁离子超标)或不足(絮体形成差)。
2.pH精准调控:根据原水pH和混凝剂类型投加酸碱(如石灰、盐酸)调节,例如使用硫酸铝时控制pH在6.5-7.5,使用PAC时可放宽至6-8。
3.分阶段水力控制:采用机械搅拌或折板絮凝池实现“先强后弱”的搅拌强度,前1/3时间G值50-100s?1,后2/3时间降至20-50s?1,确保絮体逐步增大。
4.助凝剂协同应用:低浊水可投加活化硅酸(增加颗粒碰撞核心),高藻水可投加高锰酸钾(氧化分解藻类分泌物,改善絮体结构)。
二、案例分析题
问题:某自来水厂日处理量8万m3,采用“混凝-沉淀-过滤-消毒”常规工艺。近期出厂水浊度连续3天超标(标准≤0.3NTU,实测0.4-0.6NTU),经排查沉淀池出水浊度为1.2-1.5NTU(正常应≤1.0NTU),滤池运行周期由24小时缩短至18小时。请分析可能原因,并提出针对性解决措施。
答案:
可能原因分析:
1.混凝环节异常:
-混凝剂投加量不足或失效:原水浊度或有机物(如腐殖酸)突然升高,导致混凝剂需求增加;PAC储存时间过长(超过6个月)或受温度影响(如冬季低温)水解失效,有效成分降低。
-水力条件不匹配:絮凝池搅拌强度过低(如机械搅拌桨叶磨损),导致絮体形成不充分;或沉淀区上升流速过高(设计值1.5-2.5mm/s,若实际因水量增加达3mm/s),絮体未完全沉淀即进入滤池。
2.沉淀环节问题:
-沉淀池排泥不及时:泥斗积泥厚度超过设计高度(一般≤泥斗深度1/3),导致水流短路(部分原水未经沉淀直接流出);排泥周期过长(正常每8小时排泥1次,若延长至12小时),污泥层上翻携带颗粒进入出水区。
-斜管(板)堵塞或倾斜:斜管因藻类滋生、泥沙沉积导致有效沉淀面积减少;安装角度偏差(设计60°,若降至50°)使絮体下滑速度降低,部分颗粒随水流带出。
3.原水水质突变:
-上游河道受降雨影响,原水浊度由50NTU升至150NTU(超过设计负荷100NTU),超出混凝沉淀系统处理能力;
-原水藻类爆发(如蓝藻密度1×10?个/L),藻类分泌的胞外聚合物(EPS)包裹颗粒,阻碍絮体形成,导致沉淀池出水携带微小藻类颗粒。
解决措施:
1.快速验证与调整:
-立即开展烧杯试验:取原水按不同投药量(如现投加量的1.2倍、1.5倍)进行混凝试验,观察絮体形成时间(正常≤2min)、矾花大小(≥0.5mm)及沉淀后上清液浊度(目标≤1.0NTU),确定最佳投药量(如原投加15mg/L,调整至20mg/L)。
-检测混凝剂有效性:取PAC样品测定氧化铝含量(标准≥10%),若低于9%则
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