宣钢高炉施工工艺问题总结与优化措施.pdfVIP

宣钢高炉施工工艺问题总结与优化措施.pdf

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5、工艺专业方面处理的一些具体问题。

1炉顶▽77.21m1#眼睛阀安装与吊装孔的栏杆相碰。

2炉顶▽71.81m1#一次均压、二次均压阀安装位置较拥挤,中间有一平台

太大,造成检修、更换不便。

3炉顶(均压放散)除尘器的旁通管悬空,没有平台,不便于更换弯

头(炼铁厂强烈要求加平台)。

4双料罐均压管出口弯头壁薄,易破损,用加厚。

5炉喉洒水装置有一组水管在布料溜槽检修门下方。为防止检修时被碰坏,

移至侧面,Φ159×6的环管改成了八角形。

6两料罐之间的电动葫芦行走时碰1#料罐壁,轨道向南移

100~150mm。

7炉体工业管道中的手动阀门的型号误写为气动阀门,结果30个全部安装

完毕,需更换。

8风口送风支管的万向角补偿器的下拉杆(有上、下两根拉杆)由于是先

安装,后连接四、五两段冷却壁联管,有一部分(约10个风口)拉杆与联管相

碰,后用90°弯头避开。实际先联管后杆是可以避开的。

9风口小套进出水管与中套上的灌浆孔相碰。也是由于先固定中套,将密

封板焊死,导致中套不能转动以避开小套进水管。

10在每个铁口的主沟上方,风口平台下增设16排Φ76×5的工业水冷管,

防止平台板受连续高温烘烤变形。

11出铁场工业管道的压缩空气、氧气、焦炉煤气管道的末端都未,焦

炉煤气管道的端增加了3处放散。

12渣铁沟内模数量不够,增加了钢板等材料约8t。

13热风炉▽33.6m平台处的检测孔与平台、吊车梁之间的距离仅有

700~800mm,不能满足安装热电偶(需1.5m)的要求。

14热风炉煤气切断阀、燃烧阀、助燃空气燃烧阀等下部排污阀悬空,无法

操作,增加梯子、平台、过桥等。

15矿槽棒条下料口与振动给料机的接口对不上(棒条大约50mm)

软连接无法安装。

16碎矿溜槽支座未留预埋件。

17焦炭称量斗除尘罩支座小了(预留孔大)放不到梁上,需将支座加长。

18矿槽称量斗的缸安装与水泥横梁(▽3.065m左右)相碰,后将

缸的支架改短,推杆支点离皮带太近(约300mm)。

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