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2025年安全隐患大排查、大整改活动工作总结例文

2025年,为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针,有效防范化解重大安全风险,切实保障生产经营活动平稳有序,我单位于3月至10月集中开展安全隐患大排查、大整改活动。活动以“查隐患、强基础、防事故”为目标,覆盖生产车间、仓储物流、办公区域、外委项目等全领域,累计投入专项工作力量216人次,排查点位1278个,整改各类隐患432项,其中重大隐患3项,一般隐患429项,实现重大隐患动态清零,一般隐患整改率99.3%,活动取得阶段性成效。现将具体工作情况总结如下:

活动启动初期,单位第一时间成立由主要负责人任组长、分管安全领导任副组长、各部门负责人为成员的专项工作领导小组,下设综合协调、现场排查、整改督导3个工作组,明确“主要领导统筹抓、分管领导靠前抓、部门负责人具体抓”的责任体系。3月15日召开动员部署会,印发《2025年安全隐患大排查大整改活动实施方案》,细化8类排查重点(包括特种设备运行、危化品管理、电气线路安全、消防设施完好性、有限空间作业、外委施工监管、应急物资储备、员工安全培训)、3个阶段任务(自查自纠、交叉检查、巩固提升)及整改“五定”要求(定责任、定措施、定资金、定时限、定预案)。同步组织安全管理人员、一线班组长开展专题培训4场,覆盖286人次,重点学习新《安全生产法》、隐患判定标准及排查技巧,发放《隐患排查手册》300份,制作风险分布图、隐患警示展板26块,通过班前会、微信群、公告栏等多渠道宣传,营造全员参与氛围。

自查自纠阶段(3月20日5月31日),各部门对照排查清单开展“拉网式”检查,累计发现隐患217项。其中生产一部反映2号车间行车制动系统存在异响,经技术人员检测确认制动片磨损超标,存在断裂风险;仓储部自查发现丙类仓库货架立柱变形3处,最大变形量达5cm,不符合承重要求;安全部抽查发现外委施工单位3名作业人员未佩戴防坠器,临时用电线路未穿管保护。针对自查问题,领导小组建立“一患一档”台账,明确整改责任部门及完成时限,对2号车间行车立即停用,更换制动片并经第三方检测合格后恢复使用;丙类仓库货架变形区域采取临时加固措施,同步采购新货架于6月15日前完成替换;对外委施工单位开具整改通知书,责令停工整顿2天,扣除安全保证金5000元,重新培训考核合格后复工。

交叉检查阶段(6月1日8月31日),由安全部牵头,组织生产、设备、后勤等部门骨干组成4个检查组,采取“不发通知、不打招呼、不听汇报、直插现场”方式,对各部门自查整改情况“回头看”,并延伸检查日常管理盲区。检查发现新隐患215项,其中较为突出的问题包括:3号车间2台电焊机接地保护线脱落,部分员工未按规定穿戴绝缘手套;危化品库房温湿度监控系统故障,48小时未恢复;污水处理站有限空间作业审批表填写不规范,缺少气体检测记录。针对重复性、顽固性问题,领导小组召开专题分析会2次,明确“隐患整改与管理追责双落实”原则,对3号车间设备管理员通报批评,扣发当月绩效20%;责令设备部48小时内修复危化品库房监控系统,并处以部门安全考核扣5分;对污水处理站负责人进行约谈,修订有限空间作业审批流程,增加“双确认”环节(作业前监护人、审批人共同签字)。

巩固提升阶段(9月1日10月31日),邀请省级安全生产专家库3名专家开展“诊断式”排查,重点核查高风险区域及整改难点问题。专家指出:1号锅炉给水泵密封件老化,存在泄漏引发蒸汽烫伤风险;厂区西北侧围墙因雨水侵蚀出现3处裂缝,可能发生坍塌;应急物资库灭火器压力值达标率仅82%,部分消防水带老化破损。针对专家意见,单位立即启动专项整改:1号锅炉给水泵密封件于9月10日前全部更换,同步建立关键设备密封件定期更换制度(每6个月一次);围墙裂缝区域采用钢筋混凝土加固,10月5日完成施工;应急物资库全面清查,更换灭火器28具、消防水带15条,新增物资清点台账,明确每月15日由后勤部门专人核查。

活动开展以来,通过“自查互查专家查”三级排查机制,推动安全管理从“被动整改”向“主动预防”转变。截至10月底,累计投入整改资金126.8万元,修订安全管理制度7项(包括《设备维护保养规程》《外委施工安全管理办法》),新增安全警示标识187处,组织应急演练6次(覆盖火灾、触电、气体泄漏等场景),员工安全隐患上报数量较去年同期增长40%,110月未发生生产安全事故,较2024年同期事故起数下降100%。

但也暴露出部分问题:一是老旧设备隐患反复,如1号车间3台2018年投入使用的注塑机,因线路老化已累计整改4次,需加快设备更新进度;二是基层员工安全意识仍需加强,检查中发现2名新入职员工对岗位风险点掌握不牢;三是安全管理人员专业能力参差不齐,个别安全员对新型设备(如智能仓储机器人)的

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