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- 2026-01-09 发布于陕西
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催化长周期关键控制点
(热工烟脱406)
目录
一、前言
1
二、装置历年改造
三、装置长周期运行目标
2
四、长周期运行措施
一、前言
石化公司260万吨/年重油催化裂化装置,由中国石化
工程建设公司北京院(SEI)设计,以加工常压渣油(长庆
原油)为主。
装置组成:反应再生部分、分馏部分、气压机组、
吸收稳定部分、干气及液化气脱硫化氢和液化气脱硫醇、
烟气能量回收机组及CO焚烧余热锅炉和烟气脱硫脱硝等
部分。
•装置共设置两台CO余热锅炉。装置再生器产生的高温烟气,首先
进入烟气轮机做功,然后送入两台CO余热锅炉回收烟气余热和CO化学
能。含约3.69%的CO烟气首先进入绝热炉膛内加热燃烧。燃烧后的烟
气依次通过水保护段、过热段、蒸发段、省煤段,最后进入烟气脱硫脱
硝装置处理合格后排至大气。
•在设计工况下余热锅炉可产生3.9MPa、420℃过热蒸汽约
244.4t/h,供装置内的气压机透平使用,多余蒸汽并入全厂中压蒸汽
管网。
•烟气脱硫采用JWSS(JetWetScrubbingSystem)烟气脱硫技术
,该技术来源于ExxonMobil公司喷射式烟气脱硫工艺(WGS),经中
国石油工程建设公司大连设计分公司引进、消化吸收后,自主设计的烟
气脱硫技术。
烟气脱硝设施采用选择性催化还原(SCR)工艺对烟气进行脱硝处
理,保证SCR脱硝后NOx值≤100mg/Nm3(标况,干基,折3%O2)
,且氨逃逸浓度≤1ppmv(干基,折3%O2)。由中国石油工程建设公
司华东设计分公司设计。
二、装置历年改造
➢2013年新建烟气脱硫装置,其位于重油催化装置内双脱单元北侧、烟囱东侧
空地处布置,主要包括洗涤塔系统及排液处理系统(PTU)两部分。
➢2014年大检修期间,为大幅度提高剂油比,增加了提升管冷再生催化剂循环
技术(CRC)。
➢2017年大检修期间对催化装置增设烟气脱硝设施,同时对余热锅炉进行相应
配套改造,以达环保节能并举的效果。
➢2018年增加烟气脱硫装置二级氧化系统。主要为降低烟气脱硫装置外排污水
指标中COD的含量。
➢2020年大检修期间,为保证公司汽油产品达到国VI出厂指标,配合炼油厂汽
油调和,对反再系统提升管实施CCOC技术改造。
➢2020年大检修期间,为了减少液化气脱硫系统碱渣的产生,对液化气脱硫系
统进行无碱精制改造。
三、装置长周期运行目标
长周期稳定运行是公司生产经营提质增效的基础,强化生产受控、夯
实基础管理是装置长周期安稳运行的关键。为进一步提高部门四套装置的
长周期运行水平,保证最大经济效益,2021车间继续开展长周期攻关活动。
根据多年长周期攻关经验总结,主要从催化防结焦、防催化剂跑损、工艺
防腐、大机组运行、蒸汽合格率、环保达标等方面制定具体措施并形成攻
关方案。以安全环保为基础,以质量效益为中心,层层落实责任、传递压
力,深化从严管理、精细管理,紧盯长周期攻关,以达标促生产,消除管
理短板,落实生产受控,提升精细化管理水平,集中攻关,解决生产运行
技术难题,提高安全、生产、设备管理水平,实现装置长周期安全稳定运
行。
1.落实生产受控措施,确保不发生非计划停车,保障装置高效、稳定、
平稳运行,高标准完成全年生产任务,各项环保指标均达标,确保
各产品质量合格,为催化装置第四个长周期运行打牢基础。
2.催化生产装置必须达到工艺指标平稳率99.5%以上,联锁投用率
100%,仪表自控率95%以上,规范报警管理,实现DCS画面全绿,
控制回路全“A”。
3.根据装置运行情况,各项工艺参数严格按照工艺卡片平稳运行区间
进行控制,尤其控制好加工量、主风量、主风配比、反应温度、烧
焦温度等关键参数,保证产品分布合理优质,收率达标。
部门持续开展以催化装置长周期攻关为核心的长周期攻关活动,坚持
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