工业自动化设备故障诊断案例汇编.docxVIP

工业自动化设备故障诊断案例汇编.docx

本文档由用户AI专业辅助创建,并经网站质量审核通过
  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

工业自动化设备故障诊断案例汇编

引言

在现代工业生产中,自动化设备已成为提升效率、保证质量、降低成本的核心力量。然而,随着设备复杂度的增加和运行时间的累积,各类故障的发生难以完全避免。故障不仅会导致生产中断,造成经济损失,严重时甚至可能引发安全事故。因此,快速、准确地诊断并排除故障,对于维持生产线的稳定运行至关重要。本汇编旨在通过一系列来自一线的真实故障诊断案例,分享在实践中积累的经验与教训,为广大工程技术人员提供参考,以期共同提升工业自动化设备的故障诊断与维护水平。这些案例涵盖了常见的传动系统、控制系统、传感器以及网络通信等多个方面,力求展现故障现象的多样性、诊断思路的严谨性以及解决方案的实用性。

案例一:某汽车零部件生产线机器人焊接工作站异常停机故障

故障现象

某汽车零部件生产线上的一台六轴焊接机器人,在执行连续焊接作业时,频繁出现无规律的突然停机现象。停机时,机器人控制柜显示屏无明显报警代码,仅显示“系统紧急停止”。重新启动后,机器人可恢复正常运行,但运行一段时间(从几十分钟到数小时不等)后故障再次发生,严重影响了生产节拍。

诊断过程

1.初步检查:首先检查了机器人的急停回路,包括控制柜急停按钮、示教器急停按钮以及外围安全光栅、围栏门锁等联锁信号。使用万用表测量各急停节点的通断状态,未发现异常断开情况。

2.报警信息深度挖掘:虽然主界面无明确报警,但查阅控制柜内部的系统日志(EventLog),发现故障发生时刻,有“伺服驱动器过流预警”及“总线通信瞬时中断”的记录,但这些记录一闪而过,未触发主报警。

3.电源系统检测:考虑到“过流预警”和“通信中断”可能与电源质量有关,对机器人控制柜的输入电源进行了监测。使用示波器观察电压波形,发现电压存在小幅波动,但未超出设备允许范围。进一步检查控制柜内的直流电源模块输出,也未发现异常。

4.伺服系统检查:对各轴伺服电机及驱动器进行检查。手动盘动机器人各轴,感觉顺畅无卡滞。在机器人空载运行时,监测各轴电流,未发现明显过流现象。

5.通信系统排查:该机器人采用工业以太网总线与焊接电源及生产线主控PLC进行通信,并通过内部总线连接各伺服驱动器。使用专用总线诊断工具连接到机器人的内部总线,长时间监控总线通信状态。

6.环境因素考量:观察机器人工作环境,发现该工作站焊接烟尘较大,且机器人第七轴(行走轴)的拖链内部线缆较多,随着机器人的移动,拖链反复弯曲。

7.重点怀疑对象:结合故障的间歇性和无规律性,以及“总线通信瞬时中断”的日志,将重点怀疑对象锁定在通信线路或接插件接触不良上。特别是第七轴拖链内部的总线电缆,由于频繁弯曲,可能存在隐性断线或接触不良。

8.验证测试:将机器人固定在某一位置,使其第七轴不参与运动,进行长时间连续空运行测试。经过数小时运行,故障未发生。随后,恢复第七轴运动,故障在较短时间内再次出现。这进一步验证了故障与第七轴拖链内线缆相关。

原因分析

打开第七轴拖链,仔细检查内部总线电缆。发现电缆在拖链的一个特定弯曲点处,由于长期摩擦和弯曲疲劳,绝缘层已有破损,内部屏蔽层也有断裂迹象。在机器人运动过程中,当拖链弯曲到特定角度时,破损处的导线可能发生瞬时短路或接触不良,导致总线通信瞬时中断,进而触发系统保护性急停。由于是瞬时故障,重新启动后系统恢复,但隐患依然存在。

解决方案与效果

1.更换总线电缆:更换了第七轴拖链内的整根总线电缆,并选用了耐弯曲、高柔性的专用拖链电缆,确保其机械寿命。

2.优化布线:对拖链内部其他线缆也进行了整理,确保无过度挤压和缠绕,减少相互摩擦。

3.加强防护:为拖链加装了防尘罩,并定期对拖链及内部线缆进行检查和清洁保养。

更换电缆并优化后,机器人连续运行多日,未再发生类似停机故障,生产恢复正常。

经验总结

1.重视隐性报警信息:对于无明显主报警的故障,深入挖掘系统日志和临时报警信息至关重要,这些往往是故障诊断的关键线索。

2.环境与机械因素不可忽视:在工业现场,特别是粉尘大、振动强、运动部件多的环境,机械磨损、线缆疲劳、接插件氧化等物理因素是导致间歇性故障的常见原因。

3.分段排查与隔离测试:通过分段排查、隔离可疑部件进行测试,是诊断间歇性、无规律故障的有效方法。

4.预防性维护:对于拖链、电缆槽等易损部件,应制定合理的预防性维护计划,定期检查,及时更换老化部件,避免故障扩大。

案例二:某化工厂DCS系统模拟量输入模块测量值漂移故障

故障现象

某化工厂的一套反应釜温度控制系统,其温度测量值(TT-102)在正常生产过程中出现无规律的缓慢漂移现象。漂移幅度有时较小(±1℃),有时较大(±3-5℃),导致反应釜温度控制不稳定,产品质量出现波动。该温度点采用Pt100热电阻传感器,信号接入DCS系统的

文档评论(0)

月光 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档